環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廢水高鹽生物強化處理技術(shù)
環(huán)氧丙烷是一種重要的基本有機化工原料。氯醇法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝是目前國內(nèi)外環(huán)氧丙烷生產(chǎn)的主要方法,其生產(chǎn)廢水具有高溫、高SS、高pH值、高鹽(4%~6%CaCl2)、高CODCr等特征,且含有大量難生化降解的有機氯化物,如氯丙醇、氯丙烷、二氯異丙醚、二氯丙烷等。該類廢水不僅腐蝕設(shè)備,同時處理難度高。生物法是目前環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廢水的主要處理方式,且主要為好氧工藝,然而高含鹽量和有機氯化物的生物毒性大大抑制了常規(guī)微生物的活性及代謝能力,因此,傳統(tǒng)的生物法很難實現(xiàn)環(huán)氧丙烷廢水的高效處理。目前,多數(shù)企業(yè)通過鹽度馴化或外加菌劑等方式,來提高環(huán)氧丙烷廢水的高鹽生化處理效果,但仍暴露諸多問題,國內(nèi)現(xiàn)有的工程案例表明:高鹽生化系統(tǒng)處理效能不高、負荷低且運行不穩(wěn)定,抗鹽度波動及負荷沖擊能力不足,高鹽微生物競爭優(yōu)勢弱,系統(tǒng)難以維持長久、穩(wěn)定及高效的處理水平。
某企業(yè)污水站主要處理環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廢水,此外還包括部分聚醚廢水,處理規(guī)模約為30000m3/d。污水站采用初沉-好氧活性污泥-接觸氧化-混凝沉淀工藝,現(xiàn)階段存在污泥無機化嚴重、曝氣能耗高、CODCr處理能力不足且效果不穩(wěn)定、系統(tǒng)抗鹽度波動及負荷沖擊性差等問題。與此同時,企業(yè)面臨提標改造(當前執(zhí)行標準ρ(CODCr)≤100mg/L),要求外排水質(zhì)需滿足ρ(CODCr)≤50mg/L(ρ(TOC)≤20mg/L)?;诖?,通過污水站現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)有工藝分析、小試驗證及同類工程案例考察,本研究采用水解酸化-好氧-接觸氧化工藝對該廢水進行高鹽生化中試研究,考察該工藝處理環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廢水的可行性,為企業(yè)后期提標工程改造提供技術(shù)依托。
1、材料與方法
1.1 試驗用水
中試試驗用水取自企業(yè)污水站初沉池,為高CaCl2型工業(yè)廢水,主要成分為環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廢水,水質(zhì)如表1所示。
1.2 中試裝置及流程
中試裝置處理規(guī)模為10m3/h,24h連續(xù)運行,采用水解酸化-好氧-接觸氧化工藝,中試系統(tǒng)由調(diào)節(jié)池、水解酸化池、好氧池、接觸氧化池及出水沉淀池組成。有效容積分別為120、60、160、100、40m3。調(diào)節(jié)池主要用于進水冷卻、pH值調(diào)節(jié)、氮磷營養(yǎng)液投加等,保障高鹽生化進水水質(zhì)相對穩(wěn)定;高鹽生化段根據(jù)功能設(shè)置要求及具體水質(zhì)特征,投加相應(yīng)的耐鹽微生物菌劑予以強化;接觸氧化段投加生物填料,填充率為60%,進行高鹽生物膜培養(yǎng),工藝流程如圖1所示。
1.3 接種菌劑
接種菌劑是利用企業(yè)污水站二沉池污泥、曝氣池污泥及鹽堿地土壤,采用限制性培養(yǎng)技術(shù)定向篩選、培養(yǎng)及馴化所制備的耐鹽微生物菌劑。菌劑制備過程中逐步提高培養(yǎng)基質(zhì)中環(huán)氧丙烷廢水比例,增強菌劑對實際廢水的適應(yīng)性。菌劑形態(tài)為活性污泥,在中試啟動期一次性投加。
1.4 試驗方法
中試試驗分2個階段啟動,逐步實現(xiàn)串聯(lián)連續(xù)及穩(wěn)定運行。
第1階段為高鹽生化工藝的快速啟動。高鹽生化啟動初期,分別向水解酸化池、好氧池、接觸氧化池投加耐鹽微生物菌劑,投加量分別為5000、2000、2000mg/L;水解酸化池采用變速可調(diào)攪拌機攪拌,好氧池及接觸氧化池采用微孔曝氣管供氧,各工段單獨、同步運行,分別進行微生物活性恢復(fù)及生物填料初步掛膜,各工段溶解氧的質(zhì)量濃度分別為0.3~0.5、3~5、3~5mg/L,pH值均控制在6.5~7.5;待接觸氧化池污泥基本附著于填料后(出水ρ(SS)≤50mg/L),將各工段串聯(lián)起來,連續(xù)進出水,進水負荷結(jié)合處理效果(初始進水負荷為設(shè)計值的20%),按照10%~20%比例逐步提升,完成活性污泥馴化與生物膜穩(wěn)定、成熟;待系統(tǒng)CODCr整體去除率超過80%,且接觸氧化池出水SS的質(zhì)量濃度小于或等于20mg/L時,高鹽生化段完成啟動。
第2階段為水解酸化池、好氧池及接觸氧化池各工段串聯(lián)連續(xù)及穩(wěn)定運行,進水量逐步提高至設(shè)計目標10m3/h,并保證出水ρ(CODCr)<50mg/L,優(yōu)化過程控制參數(shù),并考察整體工藝運行的穩(wěn)定性及處理效果。
1.5 分析方法
TOC:燃燒氧化-非分散紅外吸收法;CODCr:氯氣校正法、低濃度重鉻酸鉀法;NH3-N:納氏試劑分光光度法;TP:鉬銻抗分光光度法;Cl-:硝酸銀滴定法;總鹽:重量法;DO、pH值及水溫采用便攜式儀器測定。其中,對于高氯低CODCr廢水的測定應(yīng)注意消除高濃度Cl-的影響,采用低濃度重鉻酸鉀進行氧化,并同步測定TOC進行校準。
2、結(jié)果與討論
2.1 高鹽生化系統(tǒng)啟動情況
高鹽生化分為啟動階段、參數(shù)優(yōu)化及穩(wěn)定運行階段,整個高鹽生化系統(tǒng)能夠在20d內(nèi)順利實現(xiàn)鹽度4%~6%條件下水解酸化池、好氧池及接觸氧化池的污泥馴化及掛膜啟動。啟動階段各工段CODCr去除情況如圖2所示。
啟動3d內(nèi)水解酸化池及好氧池活性污泥絮體增大、沉降性能改善、泥水界面清晰,接觸氧化段懸浮微生物基本完全附著于生物填料,開始附著生長,但此時并不牢固,需進一步生長與馴化。由圖2可知,各工段CODCr去除率在啟動階段的前期相對平穩(wěn),水解酸化池、好氧池、接觸氧化池啟動前10天、4天、4天,CODCr去除率基本穩(wěn)定在10%、36%、23%左右,隨后CODCr處理水平逐步提升,污泥絮體及沉降性能進一步改善,生物膜逐步成型并增厚。通過生物相鏡檢可知,各工段高鹽微生物成熟期分別為18、8、10d,此時活性污泥及生物膜菌膠團致密、尺寸大、絮體交錯相生;系統(tǒng)整體CODCr去除率大于80%,且接觸氧化池出水SS的質(zhì)量濃度小于20mg/L,高鹽生化系統(tǒng)啟動完成。
2.2 高鹽生化系統(tǒng)對CODCr去除效果
高鹽生化系統(tǒng)快速啟動后,結(jié)合出水水質(zhì)逐步提高進水負荷,進行工藝參數(shù)優(yōu)化與穩(wěn)定運行。參數(shù)優(yōu)化及穩(wěn)定運行階段(90d),各工段CODCr去除情況及接觸氧化池出水CODCr、TOC濃度如圖3、圖4所示。
由圖3、圖4可知,接觸氧化出水CODCr與TOC變化趨勢一致,比例系數(shù)約為2.5(ρ(CODCr)≈ρ(TOC)×2.5)。隨著進水CODCr及負荷提升,高鹽生化系統(tǒng)一直保持相當穩(wěn)定的運行狀態(tài),CODCr去除水平逐步提升。本階段運行前30天,進水CODCr的質(zhì)量濃度自632mg/L增至1028mg/L,水解酸化池、好氧池及接觸氧化池CODCr去除率分別由10.28%、37.21%、23.88%逐步提高至29.67%、85.75%、52.43%,出水CODCr的質(zhì)量濃度為47~49mg/L且清澈透明(ρ(SS)<20mg/L),活性污泥馴化及生物膜成熟,處理負荷為0.18kg[CODCr]/(kg[MLVSS]?d)。系統(tǒng)自30d運行至60d,進一步提高進水負荷,進水CODCr的質(zhì)量濃度自1028mg/L增至1400mg/L,系統(tǒng)達滿負荷,水解酸化池CODCr的去除率基本穩(wěn)定在30%左右,好氧池及接觸氧化池CODCr去除率進一步提升至88.51%、57.66%,出水CODCr的質(zhì)量濃度為43~47mg/L,處理負荷為0.30kg[CODCr]/(kg[MLVSS]?d)。隨后滿負荷運行30d,系統(tǒng)一直保持穩(wěn)定,在進水CODCr的質(zhì)量濃度為1200~1400mg/L、鹽度為4%~6%、Cl-質(zhì)量濃度為20000~30000mg/L條件下,出水CODCr的質(zhì)量濃度穩(wěn)定小于50mg/L(ρ(TOC)<20mg/L),達到企業(yè)提標排放要求。各工段參數(shù)控制如表2所示。
2.3 高鹽生化系統(tǒng)抗沖擊性及穩(wěn)定性考察
高鹽生化系統(tǒng)滿負荷穩(wěn)定運行30d后,考察鹽度及負荷波動對系統(tǒng)CODCr處理效果及運行穩(wěn)定性的影響,連續(xù)考察20d,結(jié)果如圖5、圖6所示。
由圖5可知,外加CaCl2使進水鹽度由5%左右驟然提升至6%左右,連續(xù)沖擊3d,CODCr總?cè)コ驶静皇苡绊?。鹽度繼續(xù)提高至7%左右,連續(xù)沖擊4d,出水CODCr濃度稍微有所上升,CODCr總?cè)コ氏陆?%,隨后正常進水,3d內(nèi)微生物處理能力即可完全恢復(fù),出水水質(zhì)達標且穩(wěn)定運行。
由圖6可知,通過提高進水流量,進水負荷由0.29kg[CODCr]/(kg[MLVSS]?d)左右驟然提升至0.44kg[CODCr]/(kg[MLVSS]?d)左右,連續(xù)沖擊4d,CODCr總?cè)コ氏陆?.8%。進水負荷繼續(xù)提升至0.58g[CODCr]/(kg[MLVSS]?d)左右,連續(xù)沖擊3d,CODCr總?cè)コ氏陆?.8%,此時出水略微變渾濁。隨后正常進水,7d內(nèi)微生物處理能力即可完全恢復(fù),出水變清、水質(zhì)達標且穩(wěn)定運行。
2.4 活性污泥沉降性能及無機化程度分析
中試期間,對好氧池活性污泥沉降性能及無機化程度進行考察,每3天取樣1次,并與現(xiàn)有污水站好氧池污泥進行比較,結(jié)果如圖7所示。
由圖7可知,整個中試運行期間,中試好氧池活性污泥沉降性能逐漸變好,SVI、ρ(MLVSS)/ρ(MLSS)由最初的95mL/g、0.71左右最終穩(wěn)定于85mL/g、0.65左右,污泥有效成分高、沉降性佳,并未呈現(xiàn)無機化現(xiàn)象。污水站好氧池活性污泥SVI一直穩(wěn)定在12mL/g左右且ρ(MLVSS)/ρ(MLSS)<0.2,無機化相當嚴重,大大增加了曝氣能耗。
3、結(jié)論
(1)通過投加耐鹽微生物菌劑和工藝優(yōu)化的雙重強化,能夠順利實現(xiàn)4%~6%鹽度下,環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廢水高鹽生化系統(tǒng)的快速啟動和穩(wěn)定運行。好氧池活性污泥SVI、ρ(MLVSS)/ρ(MLSS)最終穩(wěn)定于85mL/g、0.65左右,污泥有效成分高、沉降性佳。
(2)水解酸化-好氧-接觸氧化工藝處理環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廢水,在進水CODCr的質(zhì)量濃度為1200~1400mg/L、鹽度為4%~6%、Cl-的質(zhì)量濃度為20000~30000mg/L條件下,水解酸化池、好氧池及接觸氧化池各段CODCr平均去除率分別為29.86%、87.15%、62.17%,最終出水CODCr的質(zhì)量濃度為43~49mg/L,達到企業(yè)提標排放要求。
(3)該高鹽生化系統(tǒng)處理效果好,抗鹽及負荷沖擊能力強,恢復(fù)周期短,滿足企業(yè)后期提標工程改造的技術(shù)要求。(來源:中藍連海設(shè)計研究院有限公司)