含酚廢水處理臭氧催化氧化技術
1、現(xiàn)狀和存在的問題
公司污水處理單元一系統(tǒng)2010年建成投用,設計負荷80m3/h,系統(tǒng)設有預處理系統(tǒng)、解酸化+一級生化SBR系統(tǒng)、二級生化處理BAF系統(tǒng)和后處理系統(tǒng),主要用于處理主工藝粗煤氣預處理過程中產(chǎn)生的含酚含氨廢水,產(chǎn)水達到國家一級排放標準,并作為濁循環(huán)系統(tǒng)補水。工藝路線如圖1所示。
污一系統(tǒng)自投用以來產(chǎn)水色度、COD和SS超標嚴重,不但影響了后系統(tǒng)的運行穩(wěn)定,同時富余產(chǎn)水因色度高無法通過回用水單元進行回收,造成零排放體系無法形成閉環(huán)。產(chǎn)水如表1所示。
產(chǎn)水色度高導致濁循環(huán)系統(tǒng)部分指標如正磷、余氯無法正常分析、視覺效果差,COD、SS高導致濁循環(huán)水系統(tǒng)濃縮倍數(shù)無法提升,阻垢劑、殺菌劑、剝離劑等藥劑投加量增加,氣化島換熱器堵塞頻繁,因此污一產(chǎn)水提質(zhì)改造勢在必行。
2、污一系統(tǒng)產(chǎn)水超標原因分析
2.1 系統(tǒng)來水指標異常
正常生化系統(tǒng)微生物對碳氮磷元素的需求比為m(C):m(T):m(P)=100:5:1。元素比例失衡不但會降低污泥處理效率,還會造成微生物菌群崩潰。2018年水解酸化池出水碳氮磷的平均比例為m(C):m(T):m(P)=100:10:0.05,氨氮比例嚴重超標,同時污一系統(tǒng)原設計進水氨氮為215mg/L,目前因前系統(tǒng)來水氨氮含量高且波動大,造成系統(tǒng)產(chǎn)水超標嚴重,如圖2所示。
2.2 預處理單元運行效果差
2.2.1 氣浮系統(tǒng)停用
溶氣式氣浮對COD的去除率一般在30%~50%,對SS的去除率在80%以上。目前污一氣浮因溶氣系統(tǒng)故障系統(tǒng)停用,同時水解酸化池運行效果差,導致SBR池進水SS和COD高,可生化性差。
2.2.2 水解酸化池轉化率低
生化污水處理工藝進水BOD/COD比一般控制在0.3以上。目前水解酸化池進、出水BOD/COD比在0.14~0.26,進出水BOD/COD無明顯變化,分析值如表2所示。
2.3 SBR系統(tǒng)運行不穩(wěn)定
2.3.1 SBR池污泥負荷波動大
本工程SBR系統(tǒng)采用COD污泥負荷為0.16d-1,NH3-N負荷為0.0095d-1,而實際運行過程中生化系統(tǒng)氨氮負荷波動較大,以SBR-C池為例2018年每月氨氮平均負荷為0.12d-1。
2.3.2 溶解氧調(diào)整不及時
根據(jù)運行經(jīng)驗,SBR池溶解氧一般控制在2~4mg/L,曝氣不足則會造成硝化反應過程不完全,系統(tǒng)出產(chǎn)水超標,絲狀菌滋生污泥膨脹;溶解氧過高則會加速微生物氧化,造成MLVSS/MLSS比降低。目前SBR池因曝氣管堵塞、老化、脫落嚴重,系統(tǒng)內(nèi)曝氣不均,形成局部溶解氧不足和偏高。
2.3.3 污泥沉降比大幅度下降
污泥沉降比一般控制在25%~30%可以達到良好的處理效果。7月1日前SBR-C池SV30波動較大維持在35%~50%,系統(tǒng)處于污泥過剩狀態(tài),后因系統(tǒng)受到?jīng)_擊污泥大量死亡,沉降比急劇下降,降至10%左右,如圖3所示。
2.3.4 污泥體積指數(shù)下降
根據(jù)運行經(jīng)驗SVI一般控制在80~120mL/g,在前期運行過程中,因氣浮系統(tǒng)長期停用導致大量無機懸浮物帶入后系統(tǒng),污泥脫水系統(tǒng)處理能力不足,大量老化污泥回流,導致SBR池污泥指數(shù)偏低。7月3日達到歷史最低點23.6mL/g,系統(tǒng)已無法正常運行。如圖4所示。
2.3.5 污泥活性下降
有機污泥濃度比代表了污泥的反應活性,本項目有機污泥濃度比MLVSS/MLSS為0.6~0.8,而實際運行過程中以SBR-C池為例比值均低于0.6,如表3所示。
2.4 斜管沉淀池和機加池運行效果差
2.4.1 斜管沉淀池
斜管沉淀池因自身工藝缺陷,系統(tǒng)排泥不暢,填料內(nèi)堵塞大量污泥,污泥長時間滯留易發(fā)生反硝化反應,產(chǎn)水攜帶大量浮泥,造成SS、COD波動大,甚至超過進水含量,如表4所示。
2.4.2 機加池
機加池原設計通過投加200目活性碳粉和絮凝劑對BAF產(chǎn)水的色度、懸浮物和COD進一步去除,但因來水水質(zhì)差、機加池排泥效果差,導致機加池進出水水質(zhì)無明顯變化,如表5所示。
2.5 BAF運行效果差
曝氣生物濾池工藝單元即BAF,利用填料載體培養(yǎng)微生物,對SBR池產(chǎn)水中難降解有機物進一步去除,降低產(chǎn)水色度和COD,但經(jīng)過多年的運行調(diào)試BAF仍無法掛膜,進出水指標無變化。
3、污一產(chǎn)水提質(zhì)措施
3.1 排放水池增設活性炭脫色罐
污一系統(tǒng)產(chǎn)水COD、SS和色度長期超標,對此在系統(tǒng)末端增加活性炭過濾脫色罐,脫色罐正常運行期間進出水水質(zhì)如圖5所示。經(jīng)過一年的運行系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)有所改善,但仍無法滿足濁循環(huán)補水需求。
3.2 機加池投加脫色劑
鑒于機加池投加活性炭粉導致產(chǎn)水指標波動大、懸浮物超標的現(xiàn)狀,經(jīng)過試驗在機加池投加強氧化性脫色劑,氧化來水中COD去除色度,并協(xié)同PAM絮凝作用降低產(chǎn)水SS。經(jīng)過實踐產(chǎn)水指標如圖6所示。COD和SS去除效率較高,但產(chǎn)水色度仍無法滿足濁循環(huán)系統(tǒng)補水指標。
3.3 增加臭氧催化氧化單元
隨著系統(tǒng)運行負荷提升,產(chǎn)水指標日趨惡化,經(jīng)過調(diào)研決定在生化系統(tǒng)后增加臭氧催化氧化單元,并于2018年4月改造調(diào)試完成,系統(tǒng)改造完成后產(chǎn)水指標如圖7所示,改造后流程如圖8所示。
4、多相濕式臭氧催化氧化過程反應機理
臭氧催化氧化技術在工業(yè)廢水處理中有著廣泛的應用。水中的有機物主要通過兩種途徑被臭氧強氧化去除,一是臭氧對有機物直接氧化分解去除;二是臭氧間接氧化,即由臭氧產(chǎn)生的?OH對水中有機物進行無選擇性氧化。?OH的氧化電位為2.80V,臭氧的氧化電位為2.07V,因此?OH的氧化能力比臭氧氧化能力高很多,對水中有機物有良好的降解和礦化效果,反應機理如下。
P(污染物)+O3→產(chǎn)物或中間物(直接臭氧氧化反應)
P(污染物)+?HO→產(chǎn)物或中間物(自由基反應)
在多相濕式氧化工藝中加入固體催化劑能夠促進?OH的形成,并產(chǎn)生協(xié)同催化和混凝吸附作用,提高COD氧化去除的效率和速率,其可能反應機理如下。
5、結語
臭氧催化氧化單元投用后系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)得到了巨大改善,產(chǎn)水達到濁循環(huán)系統(tǒng)補水標準,但隨著裝置運行仍有3個突出問題需要進一步優(yōu)化解決。
1)系統(tǒng)產(chǎn)水鐵含量高,縮短后系統(tǒng)流程,催化單元后只保留脫色罐,并將脫色罐活性炭濾料更換為天熱錳砂,去除產(chǎn)水中鐵離子,避免濁循環(huán)蒸發(fā)濃縮后鐵含量超標。
2)催化池進水SS含量高,平均在60mg/L左右,導致曝氣盤堵塞催化單元無法正常運行,對前系統(tǒng)進行優(yōu)化,保證SBR池運行穩(wěn)定,降低產(chǎn)水SS攜帶量,更換自清洗過濾器形式,保證催化池進水SS低于20mg/L。
3)放電管使用壽命短,通過材質(zhì)更換升級延長放電管使用壽命。(來源:呼倫貝爾金新化工有限公司)