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冶煉廢水藥劑法除鉈技術(shù)

2024-07-03 14:04:10 3

鉈是一種重金屬,是目前毒性及危害性最大的元素之一,具有生物蓄積性,其毒性極高,吸入、口服都會引發(fā)急性中毒,還會通過皮膚吸收。鉈在自然環(huán)境中含量很低,是一種伴生元素,常出現(xiàn)于冶煉企業(yè)的工業(yè)廢水中。由于冶煉企業(yè)常年對礦石進(jìn)行冶煉,導(dǎo)致鉈極易在冶煉廠的工業(yè)廢水中富集。如果對鉈污染的重視程度不夠,工業(yè)廢水亂排,含鉈廢水一旦進(jìn)入自然水體將會對環(huán)境造成極大的污染。近年來涉鉈環(huán)境污染事件多發(fā),對人民群眾的飲水安全造成了一定影響。長沙華時捷環(huán)??萍及l(fā)展股份有限公司(以下簡稱華時捷環(huán)保)開發(fā)了一種采用藥劑處理工業(yè)廢水中鉈的新工藝,經(jīng)過現(xiàn)場應(yīng)用,廢水中鉈的去除效果良好,為今后鉈污染的治理提供了新的方法。

1、除鉈技術(shù)原理

除鉈藥劑是水溶性的高分子聚合物(多效復(fù)合鈉鹽),主要是通過兩步物理化學(xué)過程對廢水中的鉈進(jìn)行深度處理,首先藥劑將TI氧化為TP+,TP3+和廢水中的OH形成TI(OH)3膠體物質(zhì),再被藥劑在反應(yīng)過程中形成的一種具有高效吸附作用的物質(zhì)進(jìn)行吸附,形成穩(wěn)定的沉淀物從廢水中分離,使鉈得以深度去除。

2、除鉈藥劑現(xiàn)場應(yīng)用情況

2.1 云南某冶煉企業(yè)工業(yè)廢水除鉈

2.1.1 應(yīng)用背景及現(xiàn)場工藝條件

云南某冶煉企業(yè)現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)主要處理該企業(yè)生產(chǎn)過程中排放的污酸污水及綜合廢水?,F(xiàn)有污酸污水經(jīng)中和預(yù)處理、沉淀分離后排入綜合廢水處理系統(tǒng)。綜合廢水經(jīng)“中和+沉淀+電化學(xué)”工藝處理后,能穩(wěn)定滿足GB25466-2010《鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的排放要求,但其中所含有的鉈未經(jīng)有效處理,與GB31573-2015《無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的p(Tl)0.005mg/L相差較遠(yuǎn),需要進(jìn)行提質(zhì)改造,增加除鉈工藝段。增加除鉈工藝段后的廢水處理工藝流程見圖1

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

廢水除鉈工藝段是在現(xiàn)有廢水處理工藝流程上增加的一段除鉈藥劑反應(yīng),其余工藝段維持不變,不需對現(xiàn)有工藝流程主體進(jìn)行大規(guī)模改造,且除鉈工藝操作簡單易行。綜合廢水首先經(jīng)過兩段石灰中和,控制pH值在11左右,然后進(jìn)入濃密機(jī)進(jìn)行泥水分離,除去大部分重金屬離子。在濃密機(jī)出水溢流堰中加入除鉈藥劑進(jìn)行反應(yīng)后,廢水進(jìn)入中間水池,然后再進(jìn)入電化學(xué)處理系統(tǒng)進(jìn)行深度除鉈及重金屬。電化學(xué)反應(yīng)的出水進(jìn)行曝氣氧化,然后進(jìn)入沉淀池進(jìn)行絮凝沉淀,最終出水進(jìn)入回用水池供廠區(qū)生產(chǎn)回用。

2.1.2 現(xiàn)場應(yīng)用效果

為了考察除鉈藥劑的用量及除鉈效果,20181215日至2019115日在該企業(yè)開展了連續(xù)試驗。經(jīng)過不斷的工藝調(diào)整,在201918-14日連續(xù)7天取水樣送至第三方檢驗機(jī)構(gòu)測定出水的鉈含量,實現(xiàn)了出水鉈穩(wěn)定達(dá)標(biāo),數(shù)據(jù)見表1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

由表1可見:綜合廢水處理系統(tǒng)增加除鉈工藝段后,廢水中的p(Tl)由處理前的約0.04mg/L下降到0.00004mg/L左右,鉈平均去除率為99.90%。

201918-14日綜合廢水處理系統(tǒng)共處理廢水8260m3,除鉈藥劑用量為400kg,平均用量為0.0484kg/m3。

通過在該冶煉企業(yè)開展綜合廢水處理系統(tǒng)除鉈工業(yè)化試驗,得出如下結(jié)論:

1)華時捷環(huán)保自主研發(fā)的除鉈藥劑對該企業(yè)廢水中的鉈有很好的去除效果,經(jīng)過除鉈工藝處理后,出水的鉈含量遠(yuǎn)低于GB31573-2015規(guī)定的污染物排放限值0.005mg/L,且鉈去除率達(dá)99.9%以上,說明該除鉈工藝是可行的。

2)在現(xiàn)有水處理工藝不變的前提下,只需新增除鉈藥劑進(jìn)行深度除鉈,改造投資較少,操作簡單,能保證最終出水鉈含量穩(wěn)定達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。除鉈藥劑平均用量僅為0.05~0.1kg/m3,遠(yuǎn)低于市場其他處理工藝的藥劑使用量。

3)該工藝試驗在現(xiàn)場連續(xù)開展了30d,每天都采集水樣進(jìn)行分析,所取水樣基本代表了企業(yè)日常生產(chǎn)過程中各類工況的水質(zhì)情況,因此試驗所確定的反應(yīng)體系的pH值、除鉈藥劑加入量、反應(yīng)停留時間等工藝參數(shù),均可為后續(xù)廢水處理系統(tǒng)的運行提供數(shù)據(jù)支撐。

3.2 四川某冶煉企業(yè)工業(yè)廢水除鉈

3.2.1 應(yīng)用背景及現(xiàn)場工藝條件

四川某冶煉企業(yè)現(xiàn)有廢水處理車間主要處理企業(yè)生產(chǎn)過程中排放的綜合廢水,排放水中的鉛、鋅等重金屬濃度不能穩(wěn)定達(dá)到GB25466-2010規(guī)定的特別排放限值要求,鉈含量不能穩(wěn)定達(dá)到GB31573-2015規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)p(Tl)0.005mg/L。

綜合廢水水質(zhì)條件見表2。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

針對該企業(yè)工業(yè)廢水的處理現(xiàn)狀,采用華時捷自主研發(fā)的除鉈藥劑及重金屬捕捉劑對綜合廢水開展除鉈等重金屬工業(yè)化試驗。廢水處理工藝流程見圖2。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

該企業(yè)的廢水處理主體工藝不變,主要工藝變動為采用除鉈藥劑與重金屬捕捉劑替代原有的生物制劑。綜合廢水先在一段反應(yīng)池內(nèi)用石灰調(diào)節(jié)pH值至11,同時投加除鉈藥劑和重金屬捕捉劑進(jìn)行反應(yīng),加入陰離子聚丙烯酰胺(PAM)絮凝劑進(jìn)行絮凝沉淀。反應(yīng)后的漿液送入壓濾機(jī)壓濾,壓濾液進(jìn)入二段反應(yīng)池再次進(jìn)行反應(yīng),反應(yīng)后的漿液送入壓濾機(jī)進(jìn)行二次壓濾。二次壓濾后的清液回調(diào)pH值后進(jìn)入澄清池,經(jīng)澄清池沉淀后達(dá)標(biāo)排放。

3.2.2 現(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果

2019312-16日,華時捷環(huán)保技術(shù)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場配合生產(chǎn)工序開展了為期5天的除鉈試驗,分別對廢水處理系統(tǒng)的進(jìn)水、一段出水和二段出水的鉈、鉛、鋅、砷、鎘含量進(jìn)行檢測。測定結(jié)果見表3。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

由表3可見:該企業(yè)在綜合廢水處理系統(tǒng)的一段和二段反應(yīng)池投加除鉈藥劑和重金屬捕捉劑進(jìn)行反應(yīng),廢水中的p(Tl)由處理前的2.6~8.9mg/L下降到0.003mg/L以下,低于特別排放限值0.005mg/L;p(Pb)由處理前的0.03~0.46mg/L下降到0.015mg/L以下,低于特別排放限值0.2mg/L;p(Zn)由處理前的1.3~6.4mg/L下降到0.23mg/L以下,低于特別排放限值1mg/Lp(As)由處理前的約0.40mg/L下降到0.05mg/L以下,低于特別排放限值0.1mg/Lp(Cd)由處理前的7.6~43.4mg/L下降到0.01mg/L以下,低于特別排放限值0.02mg/L,鉈、鉛、鋅、砷、鎘的平均去除率分別為99.95%94.91%,97.47%,92.92%99.95%,對鉈、鉛、鋅、砷和鎘的去除效果顯著。

通過在該冶煉企業(yè)開展工業(yè)廢水除鉈等重金屬的試驗,可以得出:

1)華時捷環(huán)保自主研發(fā)的除鉈藥劑及重金屬捕捉劑對冶煉生產(chǎn)廢水中的鉈與其他重金屬有很好的去除效果,廢水經(jīng)過二級處理,鉈含量低于GB31573-2015規(guī)定的特別排放限值,鉛、鋅、砷和鎘低于GB25466-2010規(guī)定的水污染物特別排放限值,說明該技術(shù)路線是可行的。

2)根據(jù)最優(yōu)試驗條件,可以確定廢水除鉈及其他重金屬的工藝操作參數(shù),廢水處理采用兩級“石灰+除鉈藥劑+重金屬捕捉劑+PAM絮凝劑”工藝,在實際生產(chǎn)中切實可行,且保留現(xiàn)場主體工藝不變可以有效節(jié)約成本。

4、結(jié)語

華時捷環(huán)保針對不同鉈濃度的冶煉廢水,采取一級或多級“石灰中和+除鉈藥劑反應(yīng)+混凝沉淀”處理工藝,采用自主研發(fā)的除鉈藥劑在云南和四川兩個冶煉企業(yè)進(jìn)行冶煉廢水除鉈試驗,在控制好反應(yīng)體系的pH值、藥劑加入量、混凝沉淀等工藝參數(shù)后,可以使出水鉈含量穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。同時,采用除鉈藥劑聯(lián)合重金屬捕捉劑,對廢水中的鉛、鋅、砷、鎘等污染物也有顯著的去除效果。該藥劑法除鉈技術(shù)可在原有廢水處理工藝的基礎(chǔ)上進(jìn)行局部改造使用,投資少,操作簡單,有利于冶煉企業(yè)提高廢水的鉈污染治理水平,提高周邊的環(huán)境質(zhì)量,具有良好的社會效益。(來源:長沙華時捷環(huán)保科技發(fā)展股份有限公司)