化學(xué)原料藥生產(chǎn)廢水處理技術(shù)
成都某藥業(yè)公司新建生產(chǎn)基地,配套建設(shè)廢水處理設(shè)施。該企業(yè)主要生產(chǎn)鹽酸舍曲林、鹽酸西替利嗪、氯雷他定及其他化學(xué)原料藥,產(chǎn)品包括片劑、膠囊劑、顆粒劑、小容量注射劑、口服溶液劑等,廢水來源包括生產(chǎn)廢水和員工生活廢水。該類廢水成分復(fù)雜、可生化性差、具有生物毒性,對常規(guī)生物處理單元易形成抑制作用,采用傳統(tǒng)物化處理技術(shù)和生物處理技術(shù)很難去除。本工程擬對產(chǎn)生的高低濃度廢水清污分流,對高濃度廢水進行高級氧化預(yù)處理,再與其他較低濃度廢水混合后進一步生化+深度處理,使出水達標(biāo)排放。
1、設(shè)計水質(zhì)、水量
該化學(xué)原料藥生產(chǎn)反應(yīng)釜一次、二次清洗廢水屬于高濃度廢水,含有甲醇、乙酸乙酯、乙酸叔丁酯等成分,可生化性較差,對微生物具有一定毒性。低濃度廢水來源主要是其他清洗水等,濃度較低,可生化性較好。本工程擬對產(chǎn)生的高、低濃度廢水清污分流,分質(zhì)處理,先對高濃度廢水進行預(yù)處理,再與其他低濃度廢水混合后進一步生化處理,使出水達到GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》三級標(biāo)準(zhǔn)后,排入園區(qū)市政污水管網(wǎng)。設(shè)計水量為250m3/d,設(shè)計進出水水質(zhì)如表1所示。
2、工藝選擇及設(shè)計
2.1 工藝選擇
該化學(xué)合成制藥類廢水具有成分復(fù)雜、濃度高、可生化性差等特點,屬于難降解的高濃度有機廢水,是我國工業(yè)廢水治理的難點。目前,國內(nèi)處理該類廢水主要采用高、低濃度廢水分流處理,預(yù)處理-兩級生化為主,根據(jù)水質(zhì)的不同,針對性地采用預(yù)處理工藝,并強化生物反應(yīng)條件,能夠取得良好的處理效果。微電解作為生化前端的預(yù)處理工藝,目前已廣泛應(yīng)用于工業(yè)廢水的處理。研究表明,通過微電解可以明顯提高廢水的可生化性,有利于后續(xù)生化處理。本項目中,高濃度廢水先經(jīng)過氣浮-微電解-混凝沉淀處理后,與低濃度廢水混合,再經(jīng)生化處理?;旌虾蟮膹U水由于可生化性較好,采用高效厭氧-AO工藝可實現(xiàn)處理后穩(wěn)定達標(biāo)排放。
2.2 工藝流程
高濃度廢水經(jīng)格柵攔截雜質(zhì)、調(diào)節(jié)池均質(zhì)后,用泵提升進入氣浮-微電解-混凝沉淀預(yù)處理系統(tǒng),破壞難降解有機污染物的分子結(jié)構(gòu),從而提高廢水可生化性和達到“解毒”的目的。然后進入綜合調(diào)節(jié)池,在綜合調(diào)節(jié)池內(nèi)與低濃度生產(chǎn)廢水混合均勻后,提升進入預(yù)酸化池,通過兼性菌的水解、酸化作用進一步提高廢水可生化性。酸化池出水進入ABR厭氧池,在厭氧微生物作用下,分解廢水中的有機物,出水自流進入AO生化池,通過好氧微生物和兼氧微生物降解有機物,并通過硝化液回流進行反硝化脫氮,去除氨氮,出水經(jīng)二沉池泥水分離后可達標(biāo)排放。其中,當(dāng)二沉池出水跑泥時,強化沉淀池作為保障措施。系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥排入污泥儲池內(nèi),經(jīng)疊螺式污泥脫水機脫水后外運處置。廢水處理工藝流程見圖1。
2.3 主要構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù)
(1)高濃度調(diào)節(jié)池。
格柵與調(diào)節(jié)池合建,全地下鋼砼+玻璃鋼防腐,1座,尺寸為7.20mx4.70mx5.00m,有效容積為100m。配套提升泵2臺;電磁流量計1套;人工格柵1臺,柵距為5mm,不銹鋼材質(zhì)。為減輕后續(xù)工藝的沖擊負荷,避免調(diào)節(jié)池淤積,調(diào)節(jié)池底部布置穿孔曝氣管,曝氣強度為1.5m3/(m2.h)。
(2)高濃度預(yù)處理系統(tǒng)。
設(shè)計水量為2m/h,預(yù)處理系統(tǒng)包括氣浮機、微電解罐、混凝沉淀設(shè)備及配套加藥系統(tǒng)。配套組合氣浮機1臺,型號GF-3,處理量為2~3m/h,溶氣水量為0.5~1.0m3/h,總功率為1.67kW;微電解反應(yīng)罐1套,尺寸為中2.20mx3.00m,HRT為4h,微電解專用填料7t,規(guī)格為中14~18mm;混凝沉淀反應(yīng)器1套,尺寸為3.00mx2.20mx3.00m,包括pH值調(diào)節(jié)、絮凝反應(yīng)及沉淀區(qū),表面負荷為0.8m3/(m2?h);加藥裝置4套,型號JY-300,分別投加酸、堿、PAC、PAM。
(3)綜合調(diào)節(jié)池。
全地下鋼砼+玻璃鋼防腐,1座,尺寸為19.90mx8.50mx6.00m,有效容積為400m。配套提升泵2臺;電磁流量計1套;自動格柵1臺,型號HG-900,渠寬為1000mm,柵齒間隙為10mm,格柵安裝傾角為75°,電機功率為1.1kW。為減輕后續(xù)工藝的沖擊負荷,避免調(diào)節(jié)池淤積,調(diào)節(jié)池底部布置穿孔曝氣管,曝氣強度為1.5m3/(m2?h)。
(4)預(yù)酸化池。
設(shè)計流量為12.5m/h,停留時間為9h,尺寸為7.40mx3.40mx5.00m,有效容積為112.5m3,半地埋鋼砼結(jié)構(gòu)。配套生物組合填料75m3,規(guī)格為中150mmx3000mm;底部布水系統(tǒng)1套;排泥系統(tǒng)1套。
(5)ABR厭氧池。
設(shè)計流量為12.5m3/h,停留時間為27h,尺寸為10.20mx7.40mx5.00m,有效容積為340m3,COD容積負荷為2.4kg[COD]/(m3?d),污泥濃度為7.0~7.5g/L。配套生物組合填料156m3,規(guī)格為中150mmx3000mm;在線pH檢測儀1套;堿度加藥系統(tǒng)1套。
(6)AO池。
缺氧池1座,尺寸為3.80mx7.40mx5.00m;好氧池2座,尺寸為3.80mx7.40mx5.00m,污泥濃度為3.5~4.0g/L;容積負荷為0.9kg[COD]/(m?d),設(shè)計流量為12.5m3/h,停留時間分別為8h和20h,總有效容積為350m3。配套微孔曝氣盤182套,215型;組合填料250m3,規(guī)格為中150mmx2500mm;變頻羅茨鼓風(fēng)機2臺,1用1備;混合液回流泵2臺,1用1備;DO在線監(jiān)測儀2套。
(7)二沉池。
豎流式,表面負荷為0.8m3/(m2?h),尺寸為7.40mx3.00mx5.00m,沉淀時間為2h。配套污泥泵2臺。
(8)強化沉淀池。
豎流式,表面負荷為1.0m3/(m2?h),尺寸為3.50mx3.50mx5.00m,沉淀時間為1.5h;配套絮凝劑加藥系統(tǒng)1套,型號JY-300;污泥泵1臺,與二沉池污泥泵互為備用。
3、運行效果及成本分析
3.1 運行效果
該工程自調(diào)試運行3個月以來,處理效果穩(wěn)定,出水水質(zhì)均能達到GB8978-1996三級排放標(biāo)準(zhǔn),運行出水監(jiān)測數(shù)據(jù)見表2。其中,對COD、BOD5、NH3-N去除率分別為91.5%、93.4%、52%。
3.2 成本分析
該工程總投資465.31萬元,其中土建投資165.31萬元,設(shè)備投資243.15萬元,電氣及其他間接投資56.85萬元。高濃度預(yù)處理段處理成本約2.34元/m3,包括動力費約1.38元/m,藥劑費約0.76元/m,微電解填料耗損折算約0.20元/m。綜合廢水處理段處理成本約0.91元/m3,包括動力費約0.74元/m,藥劑費約0.17元/m。人工費約1.20元/m3。綜上,該工程運行費用約4.45元/m3。
4、結(jié)語
采用氣浮-鐵碳微電解-混凝沉淀預(yù)處理高濃度化學(xué)原料藥制藥廢水,m(BODs)/m(COD)值從0.13上升至0.31,提高了該類廢水的可生化性。高濃度廢水經(jīng)預(yù)處理后混合低濃度廢水進行綜合處理,采用的預(yù)處理-ABR-AO工藝運行穩(wěn)定,處理效果好。系統(tǒng)對COD、BOD5、NH3-N的去除率分別為91.5%、93.4%、52%,其余各項指標(biāo)均能滿足GB8978-1996三級排放標(biāo)準(zhǔn),整個工藝操作管理簡單方便。(來源:四川格瑞斯環(huán)境科技有限公司,成都信息工程大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院)