硅太陽能電池板生產廢水處理技術
自2002年以來,我國光伏光電行業(yè)發(fā)展迅速,尤以晶體硅太陽能電池板的發(fā)展最為成熟。在晶體硅太陽能電池板生產過程中,由于氫氟酸、硝酸等化學品的大量使用,從而產生高濃度含氟含氮生產廢水。
本項目位于江蘇省某經濟開發(fā)區(qū)光伏產業(yè)園內,生產系統(tǒng)屬于黑硅生產工藝,其產出廢水在硅太陽能電池板行業(yè)廢水中具有一定的代表性。
1、項目概況
1.1 原水水質水量情況
原水分為3大類:廢氣塔排水、強酸廢水及綜合廢水。其中,綜合廢水是原水的主體,由一般酸堿廢水、有機物含量極低廢水、無機含氟廢水等混合而成。上述3類廢水的預估水量、水質情況見表1。
1.2 設計規(guī)模與進出水水質
本項目原水分類收集,但未分質處理,表1中3類廢水在調節(jié)池均值、均量后一并進入后續(xù)處理系統(tǒng)。由于原水的預估水量已經考慮了富余度,本項目設計進水量按表1中水量取值,即2545m3/d。
根據(jù)表1中的預估水質,結合類似項目實際運行數(shù)據(jù),同時兼顧經濟性,確定進水設計水質:pH=1、CODCr≤800mg/L、氟化物(以F計)≤1500mg/L、NH3-N≤50mg/L、TN≤525mg/L。
設計出水水質執(zhí)行業(yè)主要求的考核標準,即優(yōu)于《電池工業(yè)污染物排放標準》(GB30484―2013)表2間接排放標準限值20%,見表2。
1.3 工藝流程
本項目處理工藝流程見圖1。
2、工藝論證
2.1 水質特點
廢氣塔排水、強酸廢水水量小,與綜合廢水性質較接近,本項目將其分類收集后與綜合廢水混合后一起處理,混合后的廢水特點:(1)氟離子含量高;(2)有機物濃度偏低,不含二乙二醇丁醚,B/C小于0.3;(3)含氮量高,且以硝態(tài)氮為主;(4)營養(yǎng)物不均衡,C/N/P比例失衡,碳源、磷源不足;(5)pH低;(6)廢水種類較多,且水質存在一定的波動性。
2.2 工藝論證與選擇
根據(jù)廢水特點,對其主體處理工藝進行了論證與選擇。
(1)原水種類較多,宜分類收集。另外,設置調節(jié)池、應急池,以應對廢水水質的波動及突發(fā)情況。對于強酸廢水,其中HF、HNO3濃度高,且易揮發(fā),單獨預處理難度較大,本項目考慮將其緩慢輸送至調節(jié)池稀釋后處理。
(2)脫氮、除氟、控制pH為本項目重點,總體上需采用預處理、二級生物處理、深度處理相結合的工藝。
(3)預處理單元。
預處理單元主要作用是除氟、控制pH。
硅太陽能電池板工業(yè)廢水處理方法主要有化學沉淀法、混凝沉淀法、吸附法、離子交換法、反滲透法、電凝聚等多種方法?;瘜W沉淀法原理是利用廢水中的F與Ca2+反應生成CaF2沉淀而除去氟離子,通常采用兩段式,一段通過投加石灰,可將氟離子降至20mg/L以下,二段投氯化鈣,可將氟離子降至10mg/L以下,如果結合鐵鹽或鋁鹽等混凝劑,除氟效果更好?;瘜W沉淀法適用于氟離子濃度高的廢水處理,具有簡單、方便、運行及投資成本低廉、效果好的特點,應用廣泛?;炷恋矸ǔS娩X鹽或鐵鹽除氟,一般適用于低濃度含氟廢水的處理。吸附法常應用于處理含氟量低、水量較小的場合。離子交換法、反滲透法、電凝聚法等存在投資或運行成本高昂,對污水水質要求苛刻等問題,都不經常使用或不大規(guī)模使用。
除氟系統(tǒng)出水鈣離子過剩,為防止過量鈣離子造成后續(xù)反應器內鈣的沉積而影響處理效率和運營維護,需設置除鈣系統(tǒng)。
綜上分析,預處理采用“一級化學除氟+二級化學除氟+化學除鈣”的反應沉淀工藝。
本項目將化學除鈣過程中的沉淀污泥回流至第一級除氟反應區(qū),以節(jié)省石灰投加量、減少物化污泥產量。
(4)采用二級生物處理單元。
生化處理單元主要作用是脫氮、除碳。
本項目生化條件惡劣。較其他光伏行業(yè)廢水而言,本項目原水中CODCr偏低,且可生化性差,而總氮很高,C/N不足2,碳源嚴重缺乏;受生產工藝的影響,原水幾乎不含磷。為保證微生物生長需要,需額外補充碳源、磷源。
進水條件波動或環(huán)境變化時,生化處理系統(tǒng)是最容易受沖擊的單元。本項目生化處理工藝采用分段設計,以增加對微生物的選擇性,提高碳源利用率,增強生化系統(tǒng)抗沖擊的能力。
本項目采用兩級A/O工藝的變形工藝,即一級A段(反硝化池+反硝化沉淀池)+二級A/O段(缺氧池+好氧池+二沉池)。
化學除鈣后出水由于pH較高(8以上),在進入生化系統(tǒng)前,需將其pH調至6.5~7后進入反硝化池。
冬季為保證生化系統(tǒng)的處理效果,在pH調整池設置蒸汽加熱裝置,對進水進行預熱,保證冬季生化運行溫度不得低于20℃。另外,生化系統(tǒng)需不定期(主要在冬季)補充新泥,以維持系統(tǒng)污泥活性。
(5)深度處理單元。
本項目出水對CODCr指標要求較高,生化處理系統(tǒng)出水難以達標,需深度處理。生化系統(tǒng)殘余的CODCr主要為TMAOH(四甲基氫氧化銨)及其衍生物,可被氧化。為節(jié)省占地面積、減少污泥量,深度處理系統(tǒng)采用“氣浮+臭氧氧化”工藝。氣浮系統(tǒng)是對臭氧單元進水的預處理,降低SS、CODCr的同時具有一定的除氟作用。臭氧氧化單元可將水中的CODCr氧化分解,操作便捷,不產生污泥。
(6)污泥處理單元。
物化污泥、生化污泥分別脫水。設計脫水效果:物化污泥脫水后含水率≤60%,生化污泥脫水后含水率≤80%。其中生化污泥采用儲存+調理(陽離子PAM)+疊螺式污泥脫水機方式處理;物化污泥采用儲存+高壓板框壓濾脫水機方式處理。脫水后污泥外運處置,濾液排入系統(tǒng)二次處理。各單元對主要污染物的設計去除率見表3。
3、主要工藝單元設計參數(shù)
3.1 調節(jié)池、應急池
調節(jié)池、應急池皆按1個系列設計,鋼砼結構,池內壁FRP防腐。調節(jié)池尺寸17.4m×10m×6m,有效水深5.5m,HRT約9h;應急池尺寸12m×9m×7m,有效水深6m,HRT約6.1h。
3.2 反應沉淀池
一級反應沉淀池、二級反應沉淀池、三級反應沉淀池皆按1個系列設計,鋼砼結構,包括反應區(qū)和沉淀區(qū),其中一級反應沉淀池、二級反應沉淀池內壁FRP防腐。
一級反應沉淀池反應區(qū)設置4格,單格尺寸2.2m×2.6m×4.5m,有效水深4.2m,HRT約0.9h;沉淀區(qū)采用輻流沉淀池,池體尺寸11.3m×11.3m×4.5m,池邊水深3.85m,表面負荷0.83m3/(m2?h)。Ca(OH)2投加質量濃度2.5~3.5g/L;PAC投加質量濃度150~300mg/L;PAM投加質量濃度4~5mg/L。
二級反應沉淀池反應區(qū)設置3格,單格尺寸3.3m×3m×4.5m,有效水深2.9m,HRT約0.81h;沉淀區(qū)采用輻流沉淀池,池體尺寸10.5m×10.5m×4.5m,池邊水深3.55m,表面負荷0.96m3/(m2?h)。CaCl2投加質量濃度400~800mg/L;PAC投加質量濃度100~200mg/L;PAM投加質量濃度3~4mg/L。
三級反應沉淀池反應區(qū)設置3格,單格尺寸3.3m×3m×4.5m,有效水深2.6m,HRT約0.73h;沉淀區(qū)采用輻流沉淀池,池體尺寸10.5m×10.5m×4.5m,池邊水深3.25m,表面負荷0.96m3/(m2?h)。Na2CO3投加質量濃度200~500mg/L;PAC投加質量濃度50~100mg/L;PAM投加質量濃度2~3mg/L。
3.3 pH調整池
pH調整池按1個系列設計,鋼砼結構,池內壁FRP防腐。池體尺寸2.6m×10.8m×7m,最大水深5m,HRT約1.3h。H2SO4投加質量濃度50~150mg/L。
3.4 反硝化池、反硝化沉淀池
反硝化池、反硝化沉淀池皆按1個系列設計,鋼砼結構。池體尺寸37m×10.8m×7m,有效水深6.6m,有效容積約2637m3,HRT約24.9h。設計污泥質量濃度6000mg/L,設計水溫20℃,設計反硝化速率為0.045kg/(kg?d),污泥回流比控制在100%內。
整個生化系統(tǒng)碳源(葡萄糖)投加質量濃度500~800mg/L,反硝化池、缺氧池根據(jù)實際運行情況合理調配投加量。在反硝化池投加磷源(磷酸二氫鉀),投加質量濃度15mg/L。
反硝化沉淀池采用輻流沉淀池,池體尺寸12m×12m×7m,池邊水深6.3m,表面負荷0.74m3/(m?2h)。
3.5 缺氧池、好氧池、二沉池
缺氧池、好氧池、二沉池皆按1個系列設計,鋼砼結構。
缺氧池設計尺寸8.8m×19.8m×7m,有效水深6.3m,有效容積約1098m3,HRT約10.4h。
好氧池,池型不規(guī)則,有效水深6.3m,有效容積約3124m3,HRT約29.4h。設計污泥質量濃度5000mg/L,設計水溫20℃,設計反硝化速率為0.035kg/(kg?d),硝化負荷率0.024kg/(kg?d),硝化液回流比控制在150%內,污泥回流比控制在100%內。
二沉池采用輻流沉淀池,池體尺寸12m×12m×7m,池邊水深6m,表面負荷0.74m3/(m2?h)。
3.6 中間水池
中間水池按1個系列設計,鋼砼結構。池體尺寸4.2m×4.3m×7m,最大水深6m,HRT約1h。
3.7 氣浮系統(tǒng)
氣浮系統(tǒng)是槽式反應段、溶氣氣浮器及加藥、排渣系統(tǒng)的組合設備,1套,設計處理能力120m3/h,絮凝氣浮器主體采用碳鋼防腐材質。PAC投加質量濃度20~50mg/L,PAM投加質量濃度1~3mg/L。
3.8 臭氧氧化池、放流池
臭氧氧化池、放流池皆按1個系列設計,鋼砼結構,尺寸皆為3.6m×4.3m×7m,有效6m,HRT約0.67h。單位CODCr臭氧耗量1~1.5g/g。
3.9 污泥濃縮、脫水系統(tǒng)
氣浮浮渣、反硝化沉淀池排泥、二沉池排泥等歸類于生化污泥,一級、二級、三級反應沉淀池排泥歸類于物化污泥,這兩類污泥分開處置。物化污泥易板結;由于物化反應時引入的Ca2+殘留,使得生化污泥沉降性能極好且濃度較市政剩余污泥高;另外受場地所限,用污泥暫存池取代污泥濃縮池。
生化污泥產生量約1.45t/d(絕干),物化污泥產量9.2t/d(絕干)。
4、投資運行成本及運行效果
本項目工程直接費用為1900萬元。本項目噸水處理運行直接成本為12.9元/m3,其中,藥劑費為8.3元/m3,水、電費為1.7元/m3,人工費為0.4元/m3,化驗分析費0.1元/m3,污泥處置費2.3元/m3(單價200元/t),一般維護費0.1元/m3。
考慮到時效性、地域性及項目特點,本投資與運行成本分析僅供參考,類似項目測算時應根據(jù)項目自身情況進行測算。
系統(tǒng)自2018年5月投運以來,受生產影響,污水處理一直未能滿負荷運行,但系統(tǒng)處理效果良好且穩(wěn)定。根據(jù)項目的運行數(shù)據(jù),二沉池出水水質CODCr<50mg/L,TN<33mg/L,氟化物<7.1mg/L(項目分析數(shù)據(jù)偶爾會有浮動,絕大部分時間,TN<30mg/L,氟化物<7mg/L)。
5、結語
(1)針對硅太陽能電池板黑硅生產工藝廢水,采用“兩級化學除氟+化學除鈣+兩段生化脫氮+氣浮+臭氧氧化”工藝處理,出水水質標準可穩(wěn)定優(yōu)于《電池工業(yè)污染物排放標準》(GB30484―2013)表2間接排放標準限值20%。
(2)在化學除氟、除鈣單元,將除鈣污泥(主要成分CaCO3)回流至一級除氟反應區(qū),以節(jié)省石灰投加量、減少物化污泥產量。生化系統(tǒng)運行條件較為惡劣,在保證碳源、磷源充足的同時,需考慮不定期補充新泥,以維持系統(tǒng)污泥活性。另外,冬季運行溫度不宜低于15℃。根據(jù)實際運行的數(shù)據(jù),氣浮系統(tǒng)出水可實現(xiàn)達標,臭氧氧化單元可作為備用或應急裝置。
(3)為降低運行費用,仍需在實際運行過程中摸索最經濟投藥量。本項目中的物化污泥根據(jù)相關要求按一般固廢處理,對于其他同類項目,建議對其進行危險廢物鑒別后確定處置方式。(來源:上海環(huán)境工程設計研究院有限公司)