高硝態(tài)氮廢水處理生物強化AO-MBBR工藝
有機質(zhì)濃度和氮濃度是污水處理中的兩個重要指標(biāo),隨著工業(yè)的發(fā)展,過量的無機氮排放到水體當(dāng)中,造成水體富營養(yǎng)化現(xiàn)象是當(dāng)前人類面臨的重大生態(tài)問題。水體富營養(yǎng)化必然會導(dǎo)致藻類等浮游生物的大量繁殖,溶解氧濃度低,水體惡化。因此處理含氮污水,使其達到排放標(biāo)準(zhǔn),就顯得尤為重要,特別是總氮高COD污水的處理,成為當(dāng)前研究的熱點問題。
目前,傳統(tǒng)的AO工藝仍然是各污水處理廠去除總氮的主要工藝路線,MBBR工藝主要應(yīng)用在用地緊張的污水處理廠升級改造項目中,用于提高除碳和除氮效果。本工程通過馴化反硝化菌種與AO-MBBR工藝有機結(jié)合,達到降解高濃度總碳與總氮的目的。
1、工程概況
遼寧某石化企業(yè)污水處理裝置主要接受處理尼龍廠及烯烴廠的工業(yè)污水,具有pH值低、COD濃度高、硝態(tài)氮濃度高的特點。現(xiàn)在污水處理采用的方法是將該股廢水混入其他廢水,進行稀釋處理,總排放出水總氮往往超過一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。面對日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,決定采用生物強化AO-MBBR技術(shù)處理該股高濃度廢水,從根本上解決總氮超標(biāo)問題。
該裝置接收的高濃度廢水的設(shè)計流量為400m3/h,進水水質(zhì):pH為3~4,COD小于2000mg/L,總氮小于400mg/L,油小于500mg/L。對該股廢水采用生物強化技術(shù)進行單獨處理,廢水系統(tǒng)處理后達到pH為6~9,COD小于120mg/L,總氮小于40mg/L,油小于3mg/L。
2、處理工藝
根據(jù)該股廢水水質(zhì)的特點及出水水質(zhì)要求,采用“pH調(diào)節(jié)池+緩沖池+隔油池+氣浮池+一級缺氧池+缺氧沉淀池+一級好氧池+好氧沉淀池”的處理工藝,工藝流程如圖1所示。
3、流程說明
pH調(diào)節(jié)池。上游排污裝置下排的高總氮高COD廢水為酸性,將在線pH計設(shè)定一定的范圍(7~8),通過加藥泵自動加入液堿,將廢水pH值調(diào)節(jié)至中性,然后與含油污水進行混合。
緩沖池。當(dāng)污水水質(zhì)(COD)水量發(fā)生大的波動,超出設(shè)計范圍,連鎖打開進入緩沖池的閥門,污水進入緩沖池進行調(diào)節(jié)。待污水水質(zhì)水量恢復(fù)正常后,緩慢回放至系統(tǒng)。
隔油池與氣浮池。混合后的污水經(jīng)過兩級隔油和一級氣浮裝置,去除水中的浮油,一級隔油池新建,二級隔油池利舊,氣浮出水重力流入一級缺氧池。
一級缺氧池。一級缺氧池利用原有的8750m3池體,采用推流方式,池內(nèi)設(shè)置攪拌器8臺、氣提裝置四套、脫膜器4套,通過池內(nèi)加活性酶載體填料,投加比例為17%,以提高污泥濃度,在缺氧池中投加反硝化菌種并進行馴化,投加醋酸鈉作為碳源,在缺氧條件下,通過反硝化作用將硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮氣,從而達到去除硝態(tài)氮的目的。
缺氧沉淀池。缺氧沉淀池利用原有的輻流式沉淀池,有效容積1350m3,缺氧池沉淀池出水重力流入一級好氧池。設(shè)計中考慮設(shè)置超越線,根據(jù)實際運行狀況可以超越缺氧沉淀池,一級缺氧池的出水直接進入一級好氧池。沉淀污泥部分經(jīng)外回流至一級缺氧池,剩余污泥排放至原污泥池。
一級好氧池。一級好氧池利用原有的4400m3池體,池內(nèi)投加活性酶載體填料,投加比例為18%,高污泥濃度,采用鼓風(fēng)曝氣保持填料在池內(nèi)的均勻分布,曝氣采用微孔軟管曝氣帶,便于提升檢修更換,池內(nèi)設(shè)氣提裝置4套,脫膜器4套,一級好氧池的出水重力流入好氧沉淀池。一級好氧池出口設(shè)硝化液回流泵,通過內(nèi)回流至一級缺氧池,硝化液回流比為100%。
好氧沉淀池。好氧沉淀池利用原有的斜板沉淀池,有效容積600m3,污水在沉淀池內(nèi)進行泥水分離,如果出水水質(zhì)達到一級B排放標(biāo)準(zhǔn),則直接排入污水深度處理裝置,否則出水進入集水池,通過泵提升后進入原有污水處理裝置的均質(zhì)池繼續(xù)進行生化處理。好氧沉淀池的沉淀污泥部分經(jīng)外回流至一級好氧池,剩余污泥排放至原污泥池。
提升泵站。設(shè)3臺污水提升泵,200m3/h,兩運一備。
4、工程運行情況
(1)試運行中存在的問題。
工程試運行進水(30%~50%負(fù)荷)投用兩周后,系統(tǒng)工藝運行正常,生化處理效果很好,短時間內(nèi)總氮去除率達到50%以上,COD去除率達到65%以上。同時試運行中也暴露了一些問題:
第一,A池出現(xiàn)填料在池底淤積。主要原因是填料為軟性填料,在試運初期,污泥回流量過大,填料掛泥多,加上液下攪拌器運行出現(xiàn)問題,造成少量填料在進水側(cè)的池底邊角出現(xiàn)淤積。通過調(diào)整污泥回流量及液下攪拌器的葉片角度,使問題順利解決。
第二,O池的出口攔網(wǎng)出現(xiàn)填料堆積。主要原因是O池為推流式曝氣池,正常情況下填料隨水流方向緩慢移向曝氣池的出水端,通過攔網(wǎng)收集到喇叭口,再由氣提脫模器裝置將填料連續(xù)回流到曝氣池進水側(cè),試運初期由于氣提風(fēng)量沒有調(diào)整好,回流量小,造成了填料堆積的情況。通過調(diào)整氣提風(fēng)量,使問題得到解決。
(2)經(jīng)試運行后滿負(fù)荷運行,連續(xù)監(jiān)測各項水質(zhì)指標(biāo)平均值如表1所示。
5、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)
經(jīng)滿負(fù)荷運行后,主要技術(shù)指標(biāo)如表2所示。
6、結(jié)論
(1)采用生物強化AO-MBBR工藝處理高COD高總氮廢水,效果良好,對處理其他同類廢水具有積極的參考價值。
(2)生物脫氮技術(shù)(AO工藝)在常規(guī)污水脫氮中應(yīng)用廣泛,技術(shù)路線成熟,但對于高總氮高COD污水,可采取生物強化技術(shù)與傳統(tǒng)工藝有機結(jié)合,達到處理效果。
(3)活性酶載體填料具有比表面積大、完全流化、生物活化性能優(yōu)異等特點,可進一步提高微生物的數(shù)量與活性,適于老裝置提標(biāo)改造以及難降解的污水處理。
(4)在生物處理系統(tǒng)中,通過投加特定的工程菌劑,可增強系統(tǒng)對特定污染物的降解能力,提高降解速率,達到有效處理難降解有機污水的目的。
(5)填料回流與生物膜剝離技術(shù)設(shè)備能促進填料內(nèi)部膜的更新,穩(wěn)定生物降解效果,并可以有效解決填料隨水流方向堆積的問題。(來源:中國石油遼陽石化公司動力廠)
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