MBR平板膜在印染廢水提標擴容改造項目中的應用
印染廢水具有水量大、有機污染物濃度高、色度深、堿性大、水質變化大、成分復雜等特點,屬較難處理的工業(yè)廢水之一。與發(fā)達國家相比,我國對印染廢水處理的投入相對較少,隨著對環(huán)境保護的重視,近年來,印染廢水處理要求不斷提高。另外,隨著經濟的快速發(fā)展,我國的印染產品不斷創(chuàng)新,生產工藝和設備更新換代,印染廢水水質趨向復雜化,處理難度也隨之加大,大部分印染廢水處理項目都面臨著提標改造或擴容改造。
傳統(tǒng)印染廢水處理工藝以“預處理+AO”為主,其中,生化段AO包括水解-接觸氧化、水解-活性污泥法、SBR技術等。傳統(tǒng)工藝處理后,一般出水COD在150~300mg/L,要想提標只有考慮增加深度處理技術或者提高生化處理效果。深度處理技術主要有強氧化和強化絮凝技術,前者缺點是能耗高,后者缺點是藥劑費用高,增加了污泥量和處理后廢水中的含鹽量。提高生化處理效果的技術主要有MBR工藝、生物倍增工藝和PACT等技術,生物倍增工藝目前仍不成熟,PACT技術已有十多年的應用,但難以達到提標要求,MBR工藝是所有印染廢水提標擴容改造項目可行的選擇。
但MBR工藝的一些研究認為,MBR在處理印染廢水時存在過濾膜污染快、清洗難的情況。本研究通過久保田公司平板膜MBR的實際應用探討MBR工藝能否在印染廢水中穩(wěn)定運行。
1、項目簡介
科德寶寶翎襯布(南通)有限公司主要從事服裝用機織粘合襯布生產,生產過程中產生棉漂白廢水、滌、棉等染色廢水,原有設施設計處理水量為2000t/d,實際處理量為1000t/d,處理出水COD約為240mg/L,2014年7月提出改造要求。提標擴容改造要求是:最終處理能力達到1300t/d,改造后提標至COD≤80mg/L,達到直排標準。
原有工藝為:調節(jié)池→厭氧池→接觸氧化池→斜板沉淀池→出水。除原有處理設施外,可利用建設用地面積約20m×18m。
2、改造方案設計
現場土地有限,調節(jié)池較小,不能停產改造,厭氧池和接觸氧化池為圓形,屬非常規(guī)池型,不便改造。另外,本項目廢水較復雜,MBR如果采用一次性設計容易造成浪費或處理能力不足,因此,根據實際情況提出了階段性提標改造的計劃。
按保守處理能力1000t/d新建MBR系統(tǒng),新建MBR系統(tǒng)正常運行后,再根據擴容生產計劃和MBR的實際處理能力考慮對原有處理設施進行改造。MBR系統(tǒng)分為3格池體,分階段安裝MBR膜組件,并逐步替代原有處理系統(tǒng),具體計劃見表1。
各改造階段的工藝流程圖如下:
MBR平板膜采用日本進口裝置,制造商:株式會社久保田,型號:RW400-R,最大出水量150t/d/套。
3、實施進度及處理效果分析
第一階段:2015年1月建成,按300t/d安裝膜組件兩組并開始調試,2015年3~7月,處理水質達標,MBR進水平均COD=808mg/L,處理出水平均COD=62mg/L。實際處理水量從200t/d逐步提高至300t/d。
第二階段:2015年10月~2016年4月,增加膜組件三組,調試處理水量達到720t/d;總體進出水水質如圖1和表2。
第三階段:2016年4月至今,第三批MBR膜四組,取消了接觸氧化-斜沉出水工藝,全部改用MBR處理,出水量可以穩(wěn)定在1350t/d。
4、平板膜MBR工藝性能分析
4.1 MBR膜與原工藝處理效果比較
原工藝為接觸氧化+斜板沉淀池,處理出水COD約240mg/L,SS約60mg/L;MBR工藝處理出水COD約62mg/L,SS≈0。MBR工藝出水COD、SS明顯好于傳統(tǒng)工藝,能夠穩(wěn)定達標。
4.2 運行成本
膜清洗周期:平均每年清洗4~6次,運行穩(wěn)定后可以保持每三個月清洗一次。MBR運行費用:MBR能耗約為0.7kWh/t水,總耗電量1.37kWh/t水。MBR清洗藥劑費用0.006元/t水。
4.3 直接回用和與RO系統(tǒng)聯合的應用
2015年5月開始,將MBR出水直接回用于煙氣凈化,6月,用于漿料圓網涂層的網筒、刮刀的清洗以及涂層生產過程中承壓輥的連續(xù)清洗,9月,用于全棉染色布的初洗,10月,用于滌綸深色布的染色和初洗,均獲得了成功。目前,回用率已經達到了30%,大大節(jié)約了用水。
2015年7月,基于節(jié)水減排考慮,增添了RO膜裝置,對MBR出水進行深度處理后回用;由于MBR系統(tǒng)出水水質穩(wěn)定,SS≈0、SDI<3,滿足RO系統(tǒng)的進水要求,沒有再采用多介質過濾器、UF等RO常規(guī)預處理設備,直接用MBR出水作為RO系統(tǒng)的原水。連續(xù)運行了三十個月后,出水水質優(yōu)于自來水,可以直接替代自來水或軟水使用。水回用系統(tǒng)運行穩(wěn)定,節(jié)省了投資和運行成本。
4.4 常見的問題及解決方法
久保田平板膜MBR裝置處理廢水采用大曝氣量沖刷膜表面,保持膜表面既有一定厚度的污泥層,又不會因為污泥層太厚影響水的透過。大曝氣可能產生的問題是容易產生大量的泡沫,需要考慮泡沫的排出通道,并防止泡沫外溢。通常,泥齡過長、難降解的長鏈有機物積聚、污水中營養(yǎng)比例不均衡、氣溫突然升高或降低等因素容易引發(fā)泡沫;可以通過增加排泥量、單獨收集和處理難降解有機物、添加營養(yǎng)物質、減少曝氣量等方法減少泡沫的產生,也可以將泡沫排到預曝氣池,在較小曝氣量的情況下自然消泡,等變成浮渣再用劃渣機去除。
久保田膜可以在MLSS為5000~28000mg/L的高質量濃度活性污泥條件下運行,池底抽出的泥水可以直接排入污泥濃縮池,經絮凝劑調節(jié)后壓泥,不需要經過沉淀池沉淀,操作方便。MBR膜裝置最后對污水經過了精細過濾,污泥無法透過膜裝置,全部留在MBR池中,不需要沉淀或潷水;預曝氣池和MBR池沒有污泥沉降過程,可以保持高的污泥質量濃度??频聦氉罡邍L試過預處理池MLSS為9000mg/L,在COD負荷較高的情況下可以平穩(wěn)運行。MBR處理系統(tǒng)高效的過濾工藝可以做到MBR池和預處理池同時在高活性污泥濃度下運行,大大提高COD負荷比,所以,將預曝氣池及MBR池設計得較小,兩池的合計水力停留時間能壓縮到20h以下。維持高污泥質量濃度運行還有利于污泥的自消解,有效地降低殘余污泥的量。MBR池保持的污泥質量濃度MLSS15000mg/L左右,不會造成膜的污堵,也不會降低出水量,反而會降低出水的COD值。
運行中預曝氣處理池的活性污泥隨水流不斷進入MBR池,MBR池的污泥質量濃度會逐步升高,而預曝氣池的自生污泥速度跟不上污泥的流失速度,污泥的質量濃度會降低,因此,工藝要求MBR池的泥水部分回流到預曝氣池,以維持預曝氣池中的活性污泥質量濃度。MBR池采用的是過曝氣方法,池中DO值較高,大幅度提高回流比例,MBR池中飽和充氧的廢水和充分活化的活性污泥被送回到預曝氣池,可以降低預曝氣池的曝氣量,節(jié)約用電。
工廠使用的助劑含有較多無機磷酸鹽時,出水含磷量會相應升高。因生產變化,深色染色產品的生產比例增加,出水色度會相應波動,從而影響MBR池的出水含磷量和色度。將MBR出水以及RO處理的濃水經過反應池加絮凝劑處理,并經斜沉池沉淀出水,可以起到脫色、脫磷的效果,降低MBR出水的色度,并降低含磷量50%以上。其中,磷酸鹽與PAC反應生成磷酸鋁沉淀,染料及其分解產物被絮凝劑吸附沉降而脫色,COD也會下降。建議絮凝劑助劑用量為10mg/LPAC和10mg/LPAM,產生的干污泥量約120mg/L。排出的清水可以回用或直接排放。
MBR系統(tǒng)處理廢水,SS均不能通過膜系統(tǒng),同時,也有一些較大分子質量的有機物,特別是難降解的高分子有機物如PVA、有機硅等,容易積聚在MBR池中。由于降解速度慢,會慢慢積累,當質量濃度過高時,MBR池中廢水的黏度升高,產生泡沫,泡沫會攜帶活性污泥從MBR池上口溢出。如果溢出的泡沫回流到污水系統(tǒng)中,經過集水池、調節(jié)池和厭氧池等缺氧環(huán)節(jié),活性污泥中部分好氧菌會因缺氧而死亡,在厭氧池中上浮,并釋放細胞質和胞外黏性物質,最后流入MBR池,增加黏度和浮渣,仍然變成泡沫再度溢出,形成惡性循環(huán)。同時,釋放的細胞質會讓系統(tǒng)中的磷含量上升,帶來磷超標的風險。
科德寶寶翎公司做了以下嘗試,主要是針對難降解有機物從源頭采取措施。
(1)減少排入廢水中的PVA等難生物降解有機物的總量,如硬挺整理所用的PVA,通過嚴格控制殘留整理液的量或單獨收集處理,防止這種惰性物質在MBR池中積聚。
(2)改變坯布的漿紗配方,用易降解材料替代PVA上漿;另外,也可以在預曝氣處理池中安裝潷水裝置,變成可以實施SBR工藝的兩用池,間歇采用污泥回流+SBR工藝,適時潷水,控制進入MBR池中的惰性物質。特別是集中生產含PVA產品時,可以用潷水的方法代替部分MBR的處理量,應對沖擊性惰性荷載,防止產生泡沫以及由此而引發(fā)的惡性循環(huán)。
MBR出水色度有時會波動,主要原因是染色廢水的色度變化。MBR處理系統(tǒng)依靠高質量濃度的活性污泥去消解廢水中的有機物,包括染料。經過長時間的馴化,活性污泥有消解染料和脫色的能力,但染色的工藝因色澤的不同、染料用量的變化造成廢水原水色度大幅波動。當大量生產深色產品或改用新型染色時,排入污水中的染料量增大,活性污泥不可能短時間內形成很大的消解能力,必然會導致部分染料不能脫色和降解。如果重點做好高濃度染色殘液的單獨收集和處理,就能比較好地解決色度的達標排放??频聦殞汈峁镜某晒ψ龇ㄊ侨炕厥蘸谏旧珰堃海貜屠没騿为氂醚跗瘡U液預脫色處理,避免高濃度染料直接進入污水系統(tǒng),效果顯著。
5、結論及建議
(1)通過在印染廢水傳統(tǒng)處理工藝的提標擴容改造項目中的實際應用,平板膜MBR膜處理后的出水COD可以穩(wěn)定達到100mg/L以下,處理效果保障性高,是傳統(tǒng)工藝提標擴容改造的合適工藝。
(2)平板膜MBR處理印染廢水時,膜清洗周期基本可以實現設計的2~3個月清洗1次,未出現傳統(tǒng)MBR研究中出現的快速污染問題。
(3)久保田平板膜可以實現在線清洗,不需要將膜裝置從池中取出,也不需要另建清洗池。常用清洗劑為次氯酸鈉(去除有機物污垢)、檸檬酸(去除無機污垢),一般一次只使用一種藥劑,以次氯酸鈉清洗為主。次氯酸鈉在線清洗時會有少量滲到MBR池中,導致部分活性污泥死亡,池中的泡沫增加??杉尤肷倭繝I養(yǎng)物質幫助系統(tǒng)快速恢復,不加任何營養(yǎng)物,系統(tǒng)也能在3~6天內完全恢復。經檸檬酸清洗后,系統(tǒng)不受影響。MBR池中如有兩套各自相對獨立的系統(tǒng),可以一組在線清洗,一組正常工作,工廠只需要減少用水機臺的開臺率,控制總水量,不必停產。
(4)平板膜MBR出水水質穩(wěn)定,可以直接作為RO系統(tǒng)的進水,不需要設置多介質過濾器、UF等傳統(tǒng)RO工藝所需的中間處理環(huán)節(jié)。
(5)老印染廠污水處理升級改造項目往往受場地限制,無法增建大水池提高水力停留時間,使用久保田平板膜可以利用污泥濃度高的優(yōu)勢,大幅度減少池的容積。
(6)新建印染項目選用久保膜平板膜作為主要處理裝置,大大降低污水處理總的池容積,保障出水的基本指標穩(wěn)定達標,同時,方便處理后的廢水直接利用或深度處理再利用,降低綜合運行成本。(來源:科德寶寶翎襯布(南通)有限公司,久保田環(huán)保科技(上海)有限公司)