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含油乳化液廢水兩級(jí)破乳沉淀應(yīng)急處理工藝

含油乳化液廢水兩級(jí)破乳沉淀應(yīng)急處理工藝

2022-05-19 10:39:39 91

  乳化液被普遍用于機(jī)械加工、金屬壓延等行業(yè),作為機(jī)器零配件的切削、研磨等過程的冷卻劑、潤滑劑或傳遞壓力的介質(zhì)。乳化液在循環(huán)使用多次后,會(huì)發(fā)生不同程度的酸敗變質(zhì),性能降低,需進(jìn)行更換,形成廢乳化液。乳化液廢水的主要成分為機(jī)械油或礦物油、乳化劑、防腐劑、表面活性劑等,具有高度分散穩(wěn)定性、化學(xué)成分復(fù)雜、污染物濃度高且不易降解、處理難度大等特點(diǎn)。由于表面活性劑的作用,廢水中的機(jī)械油高度分散在水中,使動(dòng)植物、水生生物更易吸收。因此,乳化液廢水如果處理不當(dāng),會(huì)造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。

  現(xiàn)有的乳化液廢水處理技術(shù)包括重力法、化學(xué)破乳法、氣浮法、絮凝法、過濾法、膜分離法、吸附法等。其中,化學(xué)破乳法投資小、工藝設(shè)備簡單、綜合處理成本低。但不同的乳化液廢水需要用不同的破乳劑進(jìn)行處理,一般需要多級(jí)破乳,設(shè)備組成復(fù)雜,污泥產(chǎn)量大。絮凝法不僅有破乳作用,而且能夠去除大量有機(jī)、無機(jī)污染物,且所需設(shè)備和操作工藝簡單。陶瓷膜具有化學(xué)穩(wěn)定性好、膜管壽命長、費(fèi)用低、清洗容易等優(yōu)點(diǎn),但是一次性投資較大,應(yīng)用范圍有限。由于單一處理方法都有其局限性,在實(shí)際應(yīng)用中,通常將幾種方法組合,如:隔油-破乳-氣浮-過濾處理工藝、隔油-破乳-Fenton氧化-混凝工藝、破乳-氣浮-過濾-超濾工藝等。

  乳化液廢水一旦泄漏到地表水環(huán)境中時(shí),需要進(jìn)行快速應(yīng)急處置,處理后需達(dá)到GB3838―2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,以免對(duì)水環(huán)境質(zhì)量和水生態(tài)安全造成影響。但現(xiàn)有處理方法主要針對(duì)高濃度乳化液廢水,在受污染地表水的應(yīng)急處置和深度處理方面研究較少,缺乏相關(guān)工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。因此,本文針對(duì)受到乳化液廢水污染的地表水,研發(fā)高效的破乳-絮凝-沉淀-過濾-吸附組合工藝,優(yōu)化工藝參數(shù)及組合方式,改善去除效果,為乳化液廢水深度處理提供參考。

  1、實(shí)驗(yàn)部分

  1.1 廢水水質(zhì)

  本文研究對(duì)象為受到某鋁電子公司廢乳化液污染的魚塘廢水,呈乳白色,pH=7.3~7.6。處理后要求達(dá)到GB3838―2002中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)要求。受污染水水質(zhì)狀況如表1所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  1.2 實(shí)驗(yàn)方法

  為了建立最佳工藝條件,分別研究了破乳方法、絮凝劑投加量、pH、活性炭吸附、工藝組合方式等對(duì)處理效果的影響。

  1)破乳劑選擇。

  工況一:直接投加100mg/L聚合氯化鋁(PAC)。

  工況二:先按體積比1∶10投加5%的次氯酸鈉溶液,再加入100mg/LPAC。

  2)PAC投加量的確定。

  為了確定PAC最佳投加量,分別設(shè)置了100,150,200mg/L3個(gè)梯度,經(jīng)過混凝沉淀后測(cè)定上清液濃度。

  3)pH調(diào)節(jié)。

  為了研究pH對(duì)去除效果的影響,將pH分別控制在7、8、9、10,然后投加100mg/L的PAC,再投加5mg/L的PAM,混凝沉淀后測(cè)定上清液濃度。

  4)活性炭吸附實(shí)驗(yàn)。

  先投加100mg/LPAC混凝沉淀,再投加1g/L活性炭進(jìn)行吸附實(shí)驗(yàn)。

  5)二級(jí)混凝沉淀實(shí)驗(yàn)。

  先投加100mg/LPAC,混凝沉淀。然后進(jìn)行二級(jí)混凝,分別設(shè)置了4種二級(jí)混凝階段混凝劑和助凝劑的投加量:

  工況一:二級(jí)混凝投加10mg/LPAC+1mg/LPAM。

  工況二:二級(jí)混凝投加25mg/LPAC+1mg/LPAM。

  工況三:二級(jí)混凝投加50mg/LPAC+2mg/LPAM。

  工況四:二級(jí)混凝投加100mg/LPAC+5mg/LPAM。

  1.3 采樣和監(jiān)測(cè)方法

  分別取處理前后的魚塘廢水水樣,沉淀、過濾后測(cè)定COD和石油類濃度。COD采用重鉻酸鹽法測(cè)定,石油類采用紅外分光光度法測(cè)定。

  2、結(jié)果與討論

  2.1 不同破乳方法對(duì)處理效果的影響

  不同破乳方法對(duì)污水處理效果的影響如圖1所示??芍涸谶M(jìn)水ρ(COD)為497mg/L的條件下,直接投加PAC,經(jīng)過絮凝沉淀后,出水ρ(COD)降至88mg/L,去除率為82.3%。當(dāng)采用先加次氯酸鈉再加PAC的方法處理后,出水ρ(COD)為128mg/L,去除率為74.2%??梢姡苯油都覲AC,作為破乳劑和絮凝劑,處理效果最佳。

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  PAC是一種常見的絮凝劑,同時(shí)也是一種破乳劑,對(duì)乳化液廢水具有良好的破乳和絮凝沉淀效果。倪偉敏等發(fā)現(xiàn),聚合硫酸鐵(PFS)對(duì)COD的去除效果比PAC好,但PFS產(chǎn)生的沉淀更多,所需沉降時(shí)間較長。龍冬清等發(fā)現(xiàn),單獨(dú)采用酸化法、鹽析法對(duì)破乳效果不佳,凝聚法、復(fù)合法具有較好的破乳效果,其中以PAC+PAM的破乳劑組合處理為最佳。

  2.2 PAC投加量對(duì)處理效果的影響

  PAC投加量對(duì)處理效果的影響如圖2所示。可知:隨著絮凝劑濃度從100mg/L提高到150,200mg/L時(shí),出水ρ(COD)分別從88mg/L降至81,69mg/L,去除率由82.3%上升至83.7%和86.1%??梢?,投加100mg/L的PAC可取得明顯去除效果,繼續(xù)提高PAC濃度作用有限。

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  2.3 pH對(duì)處理效果的影響

  pH對(duì)處理效果的影響如圖3所示??芍寒?dāng)pH=7時(shí),出水ρ(COD)為58mg/L,去除率為87.6%。調(diào)整pH為8和10的條件下,COD略有下降,但變化不大。一般認(rèn)為,PAC混凝處理的適宜pH為6~8,與本研究結(jié)果基本一致。

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  2.4 混凝-活性炭組合工藝處理效果

  活性炭對(duì)處理效果影響如圖4所示??芍簭U水經(jīng)過混凝沉淀處理后,出水ρ(COD)為58mg/L。再經(jīng)過活性炭處理后ρ(COD)可進(jìn)一步降至30mg/L,去除率提高至90%以上。

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  2.5 二級(jí)混凝+活性炭組合工藝處理效果

  加入二級(jí)混凝組合工藝對(duì)廢水處理效果如圖5所示??芍涸谝患?jí)混凝沉淀的基礎(chǔ)上,第二級(jí)混凝時(shí)投加10mg/L的PAC和1mg/L的PAM,出水ρ(COD)從58mg/L降至42mg/L。繼續(xù)提高混凝劑和助凝劑投加量,處理效果改善不明顯。再經(jīng)過活性炭處理后,出水ρ(COD)進(jìn)一步降至20mg/L,去除率達(dá)94.7%。

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  3、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置處理效果

  根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,確定最終處置工藝為二級(jí)破乳/混凝-砂濾-活性炭吸附組合工藝,工藝流程如圖6所示。

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  在污染事件發(fā)生9d后,現(xiàn)場(chǎng)處置設(shè)施建成并投入使用。同時(shí),投放吸油氈,對(duì)魚塘表面油污進(jìn)行處理,處理效果如圖7、圖8所示??梢姡何廴臼录l(fā)生1~8d,雖然未經(jīng)處理,但是魚塘中ρ(COD)濃度仍呈逐步下降趨勢(shì),從497mg/L降至244mg/L。相反,石油類濃度呈升高趨勢(shì),從2.94mg/L上升至39.5mg/L。分析結(jié)果認(rèn)為,在事件發(fā)生1~8d內(nèi),廢水中大分子有機(jī)物發(fā)生降解作用,其中部分有機(jī)物轉(zhuǎn)化為石油類物質(zhì)。9~16d,魚塘廢水ρ(COD)繼續(xù)下降,從216mg/L降至73mg/L。但經(jīng)過處理10d后ρ(COD)可保持在20mg/L以下,其平均去除率為82.9%。9d后魚塘廢水中石油類濃度也有所下降,經(jīng)過處理后基本未檢出,去除率達(dá)99.6%。

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  4、結(jié)論

  本文采用兩級(jí)復(fù)合破乳沉淀法工藝對(duì)受含油乳化液污染的地表水進(jìn)行深度處理,主要結(jié)論如下:

  1)采用PAC作為破乳劑和絮凝劑去除效果較好,最佳工藝組合方式為兩級(jí)破乳(混凝)沉淀+活性炭吸附。

  2)在實(shí)際應(yīng)急處置中,采用二級(jí)破乳/混凝-砂濾-活性炭吸附組合工藝,對(duì)受污染水中COD和石油類物質(zhì)的去除率分別為82.9%和99.6%以上,出水滿足GB3838―2002中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)要求。

  3)該工藝優(yōu)點(diǎn)為:處理效率高、出水水質(zhì)好、反應(yīng)速度快。工藝操作簡便,可快速安裝并投入運(yùn)行。采用常規(guī)的材料和藥劑,處理成本低,對(duì)環(huán)境影響小。適用于乳化液廢水深度處理和受乳化液污染水體的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置。(來源:環(huán)境保護(hù)部 華南環(huán)境科學(xué)研究所)