火電廠煙氣脫硫廢水處理工藝
脫硫廢水主要是鍋爐煙氣濕法脫硫過程中吸收塔的排放水,為了維持脫硫裝置漿液循環(huán)系統(tǒng)物質(zhì)的平衡,防止煙氣中可溶部分即氯濃度超過規(guī)定值和保證石膏質(zhì)量,必須從系統(tǒng)中排放一定量的廢水,廢水主要來(lái)自石膏脫水和清洗系統(tǒng)。廢水中含有的雜質(zhì)主要包括懸浮物、過飽和的亞硫酸鹽、硫酸鹽以及重金屬,其中很多是國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)中要求嚴(yán)格控制的第一類污染物。
山東某電廠隨著環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展意識(shí)的日益增強(qiáng),脫硫廢水要求經(jīng)過處理后達(dá)到當(dāng)?shù)亍渡綎|省海河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/675-2007)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。本文提出了一種脫硫廢水處理工藝解決了這一問題,保證了出水能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
1、廢水來(lái)源、水質(zhì)及設(shè)計(jì)要求
本項(xiàng)目廢水主要來(lái)源于皮帶脫水機(jī)、事故排水等工藝段,這些工藝段間歇運(yùn)行,間歇排水,各段排水量、污染物濃度不同。廢水排放量15m3/h。廢水來(lái)自FGD裝置的脫硫廢水,水質(zhì)與脫硫工藝、煙氣成分、灰及脫硫劑等多種因素有關(guān)。其主要特征是:呈弱酸性、懸浮物高、含鹽量高等。脫硫廢水的超標(biāo)項(xiàng)目主要為懸浮物、COD、PH值、氨氮和氟化物等。
根據(jù)該公司提供的廢水情況以及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),結(jié)合其他同類廠家的資料確定廢水水質(zhì);處理出水水質(zhì)執(zhí)行《山東省海河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/675-2007)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)如表1所示:
2、工藝設(shè)計(jì)
2.1 工藝設(shè)計(jì)流程
廢水處理工藝流程見圖1:
本項(xiàng)目脫硫廢水由泵提升至調(diào)節(jié)沉淀池,大的石膏顆粒沉淀下來(lái),上清液進(jìn)入氧化池,經(jīng)曝氣將廢水中亞硫酸根離子氧化成硫酸根,降低廢水中COD濃度,然后廢水進(jìn)入中和箱調(diào)節(jié)pH值后自流入反應(yīng)箱,反應(yīng)箱內(nèi)投加有機(jī)硫TMT15,與重金屬離子發(fā)生螯合反應(yīng),生成金屬沉淀物,廢水再自流入絮凝箱,在絮凝箱內(nèi)廢水與絮凝劑充分接觸形成絮體,進(jìn)入澄清池固液分離后,上清液由泵提升至過濾器,進(jìn)一步去除廢水中的細(xì)小懸浮物和膠體,使出水的懸浮物穩(wěn)定在75mg/l以下,清水在清水池內(nèi)經(jīng)pH值回調(diào)后可直接排放。調(diào)節(jié)沉淀池、澄清池產(chǎn)生的污泥可定期由污泥泵提升至隔膜壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,脫水后的渣定期清理外運(yùn)。
2.2 工藝設(shè)計(jì)說明
(1)調(diào)節(jié)沉淀池:緩沖、調(diào)質(zhì)和預(yù)沉淀原水,增加后續(xù)系統(tǒng)穩(wěn)定性,合理降低運(yùn)行成本。
(2)氧化池:氧化池通過鼓風(fēng)機(jī)、曝氣系統(tǒng)向廢水充氧,將廢水中的SO3-等還原性物質(zhì)充分氧化,降低廢水中COD的含量。廢水中SO3-在偏酸性環(huán)境氧化效率最高,因此將氧化池放置在整個(gè)系統(tǒng)的前段,盡可能的去除廢水中COD污染物。
(3)中和箱:廢水經(jīng)氧化池氧化后pH值約4.5~6.5,鈣鎂等離子溶解度相對(duì)較高,偏酸的環(huán)境不利于沉淀,需要廢水的pH值調(diào)節(jié)到8~10,在中和箱內(nèi)向廢水投加堿性的藥劑,在攪拌器的快速攪拌下混合均勻進(jìn)入下一級(jí)構(gòu)筑物。
(4)反應(yīng)箱:在反應(yīng)箱內(nèi)投加有機(jī)硫(TMT15),在攪拌器的混合作用下,TMT15與離子發(fā)生螯合反應(yīng),生成不易溶解的沉淀物,在后續(xù)的機(jī)械澄清池中可沉淀下來(lái)。
(5)絮凝箱:在絮凝箱內(nèi)投加絮凝劑(PAM),框式攪拌器,轉(zhuǎn)速<20r/min。
(6)機(jī)械澄清池:絮凝后的廢水在澄清池內(nèi)停留2小時(shí),固液分離后上清液進(jìn)入過濾器,污泥通過刮泥機(jī)收集在泥斗,定期由污泥泵打入脫水機(jī)進(jìn)行脫水,然后外運(yùn)。
(7)過濾器:過濾器是利用石英砂作為過濾介質(zhì),在一定的壓力下,把懸浮物濃度較高的水通過一定厚度的石英砂過濾,有效的截留除去水中的懸浮物、有機(jī)物、膠質(zhì)顆粒、微生物等,使水澄清。
(8)脫水設(shè)備:脫硫廢水經(jīng)絮凝沉淀后產(chǎn)生部分污泥,這些污泥含水率約96%,直接排放會(huì)污染周邊環(huán)境,可間歇性地提升至隔膜壓濾機(jī)進(jìn)行脫水減量,干污泥可直接外運(yùn),上清液返回調(diào)節(jié)沉淀池進(jìn)一步處理。
(9)堿性藥劑加藥裝置:脫硫廢水呈弱酸性,不利于后續(xù)的沉淀反應(yīng),需要將廢水PH值調(diào)節(jié)到8~10,因此需要向廢水中投加堿;有機(jī)硫TMT15加藥裝置:采用有機(jī)硫TMT15作為絮凝劑,需要配套加藥裝置;絮凝劑加藥裝置:采用聚丙烯酰胺作為絮凝劑,需要配套加藥裝置;中和加藥裝置:根據(jù)實(shí)際情況采用稀鹽酸、稀硫酸均可,需要配套加藥裝置。
2.3 主要處理單元及設(shè)計(jì)參數(shù)
該處理工程主要處理單元及設(shè)計(jì)參數(shù)見表2。
3、運(yùn)行效果及分析
該工程設(shè)計(jì)處理水量15m3/h,工程總投資182萬(wàn)元,勞動(dòng)定員6人。整個(gè)工程于2017年7月建成,經(jīng)過約2個(gè)月的調(diào)試后,2017年9月中旬開始進(jìn)入正常運(yùn)行階段,經(jīng)過監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可知,最終出水水質(zhì)CODcr為95mg.L-1以下,SS為50mg.L-1以下。
4、結(jié)語(yǔ)
工程實(shí)踐表明,采用本工藝處理火電廠煙氣脫硫廢水是完全可行的,該工藝技術(shù)可靠,運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)污染物指標(biāo)能夠達(dá)到《山東省海河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/675-2007)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。(來(lái)源:淄博市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院,北控水務(wù)集團(tuán))