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含重金屬含油廢水處理氣浮-混凝沉淀工藝

含重金屬含油廢水處理氣浮-混凝沉淀工藝

2022-05-06 09:42:51 22

  1、引言

  甘肅省某磷銅產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)廢水主要為產(chǎn)品超聲清洗工序產(chǎn)生的含油廢水,超聲清洗采用酸洗工藝,廢水酸性較強,含油量較高,并含有金屬銅離子等污染物,若未經(jīng)處理而直接排入城市污水管網(wǎng),會對管網(wǎng)系統(tǒng)和城市污水處理廠的運行安全造成沖擊。本文通過對該企業(yè)含油廢水處理工藝分析,設計參數(shù)的確定,論證了“預處理氣浮除油+混凝沉淀深度處理重金屬”組合工藝對該類廢水的處理效果,以期能夠為類似項目提供參考與經(jīng)驗。

  2、廢水水質(zhì)水量

  目前該企業(yè)廢水產(chǎn)生量為25m3/d,廢水中主要污染物為COD、BOD、油類及銅元素。考慮到廠區(qū)內(nèi)初期雨水的處理以及企業(yè)未來發(fā)展的需要,項目廢水處理站按照處理能力50m3/d進行設計。企業(yè)所在地區(qū)水資源相對匱乏,為了充分利用水資源,生產(chǎn)廢水經(jīng)“預處理氣浮除油+混凝沉淀處理重金屬”組合工藝處理后,出水水質(zhì)滿足《城市污水再生利用?城市雜用水水質(zhì)》(GB/T18920-2002)標準后廠區(qū)內(nèi)回用。回用水主要供辦公區(qū)沖廁水、廠區(qū)綠化、清掃用水等。

  該企業(yè)生產(chǎn)廢水主要污染物的進水水質(zhì)及出水作為回用水的水質(zhì)標準見表1。

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

  3、廢水處理工藝及設備

  3.1 工藝流程

  該企業(yè)生產(chǎn)廢水較為復雜,為酸性含油廢水且含有重金屬元素銅離子,同時,廢水水質(zhì)處理后要求滿足《城市污水再生利用?城市雜用水水質(zhì)》(GB/T18920-2002)回用水水質(zhì)標準,在模擬實驗基礎上,通過對藥劑及最佳工藝組合的篩選,最終確定該企業(yè)含油廢水采用“預處理氣浮除油+混凝沉淀深度處理重金屬”工藝。其中,除油工藝采用隔油+氣浮法,深度處理重金屬采用羥基鐵藥劑處理法。廢水處理工藝流程見圖1。

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  流程說明:

  含油廢水進水水質(zhì)pH在3~4,不利于氣浮除油,廢水收集后首先進入pH調(diào)節(jié)池,通過堿液將pH值調(diào)節(jié)至7~7.5后經(jīng)提升泵送入隔油沉淀池,去除廢水中的大顆粒油珠并通過集油管將油排出,同時能夠沉淀pH調(diào)節(jié)池中反應生成的少許沉淀物。由于隔油池出水含有大量的乳化油,這些小顆粒的乳化油具有很大的穩(wěn)定性,難以去除,本次含油廢水設計方案采用溶氣氣浮法對乳化油進行浮選,空氣以微小氣泡形式注入水中與水中懸浮物黏附,因其密度小于水而上浮,形成浮渣層從水中分離,氣浮法具有分離效率高、產(chǎn)生污泥量小的特點[2]。生產(chǎn)廢水經(jīng)氣浮池除油后,出水中仍然含有大量的重金屬銅離子,需要對其進行深度處理以滿足出水水質(zhì)標準的要求,廢水深度處理采用“羥基鐵技術”進行混凝沉淀,羥基鐵藥劑具有羥基和陰離子雙“層狀”獨特結(jié)構,具有大于傳統(tǒng)材料的比表面積和界面反應活性,通過羥基鐵藥劑的特殊結(jié)構與廢水中的重金屬發(fā)生還原、吸附絡合作用,能同步還原吸附多種重金屬,從而使重金屬從水中分離。羥基鐵反應池出水進入高級氧化池,通過投加適量的氧化劑以氧化水中COD等還原類物質(zhì);曝氣氧化后廢水中的金屬離子,再通過投加混凝劑混凝沉淀去除?;炷恋沓爻鏊?,進入微絮凝過濾器過濾,進一步降低懸浮物,保證出水水質(zhì)。

  3.2 主要構筑物

 ?、舙H調(diào)節(jié)池:1座,玻璃鋼防腐結(jié)構,設計處理能力Q=50m3/d,內(nèi)設曝氣系統(tǒng)、液堿加藥裝置及pH在線監(jiān)測儀1臺,用于在線監(jiān)測pH。

  ⑵隔油沉淀池和中間水池:各1座,玻璃鋼防腐結(jié)構,設計處理能力Q=50m3/d,隔油沉淀池去除水中的大顆粒油珠及調(diào)節(jié)池沉淀物,中間水池用于儲存沉淀池上清液。

 ?、菤飧〕兀?座,碳鋼襯膠防腐,設計處理能力Q=50m3/d,采用高密度氣浮法(HDAF),內(nèi)設溶氣泵、加氣機、撇渣機。

 ?、攘u基鐵反應池:1座,碳鋼襯膠防腐,設計處理能力Q=50m3/d,用于去除重金屬銅離子,內(nèi)設反應攪拌機、混凝攪拌機、羥基鐵加藥裝置、羥基鐵卸料裝置等。

  ⑸高級氧化池:1座,碳鋼襯膠防腐,設計處理能力Q=50m3/d,用于氧化水中COD,內(nèi)設反應攪拌機、氧化劑加藥裝置。

 ?、驶炷恋沓兀?座,碳鋼襯膠防腐,設計處理能力Q=50m3/d,用于水中懸浮物的去除。內(nèi)設反應攪拌機、微絮凝過濾器。

 ?、宋勰嗍占兀?座,碳鋼襯膠防腐,用于收集沉淀池污泥,內(nèi)設污泥攪拌機、污泥進料泵、污泥脫水機。

  4、試驗運行效果分析

  采用“預處理氣浮除油+混凝沉淀深度處理重金屬”工藝對該企業(yè)超聲清洗工序產(chǎn)生的含油廢水進行試驗,試驗結(jié)果見表2。

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  由表2可見,“預處理氣浮除油+混凝沉淀深度處理重金屬”工藝對該企業(yè)超聲清洗工序產(chǎn)生的含油廢水處理效果較好,氣浮法對油類去除率大于97%,羥基鐵深度處理廢水中銅離子,去除率達到98%以上;生產(chǎn)廢水生化性較好,通過投加氧化劑高級氧化后COD去除效率大于86.7%,BOD去除效率大于92.6%。項目采用廢水處理工藝均為成熟先進工藝,出水水質(zhì)能達到《銅、鈷、鎳工業(yè)污染源排放標準》(GB25467-2010)中新建企業(yè)水污染物直接排放濃度限值要求,同時滿足《城市污水再生利用?城市雜用水水質(zhì)》(GB/T18920-2002)標準后在廠區(qū)內(nèi)回用于辦公區(qū)沖廁、廠區(qū)綠化、清掃用水等。

  5、技術經(jīng)濟指標

 ?、潘巹┵M:廢水處理工藝所用藥劑成本如下:片堿噸水處理成本為1.2元,PAC噸水處理成本為0.03元,PAM噸水處理成本為0.01元,羥基鐵噸水處理成本為4.5元,氧化劑噸水處理成本為1元。藥劑噸水處理總成本為6.78元,則每日藥劑費為169.5元。

 ?、苿恿M:當?shù)仉妰r0.6元/kWh,噸水處理電費成本為0.9元,則每日電費約為22.5元。

 ?、沁\行費用:噸水處理成本總計為7.68元,按照企業(yè)生產(chǎn)廢水實際產(chǎn)生量25m3/d進行計算,每日運行費用為192元。

  6、結(jié)語

 ?、挪捎谩邦A處理氣浮除油+混凝沉淀深度處理重金屬”組合工藝處理含油含重金屬酸性廢水處理效果較好,氣浮法對油類去除率大于94%,羥基鐵深度處理廢水中銅離子的去除率達到98%以上;廢水高級氧化通過投加氧化劑,生產(chǎn)廢水COD去除效率大于86.7%,BOD去除效率大于92.6%。

 ?、圃摴に嚲哂姓嫉厣?,施工簡單,廢水處理工藝成熟,設備操作靈活等優(yōu)點,噸水深度處理費用為7.68元,雖然成本較高,但是因該企業(yè)生產(chǎn)廢水水量較小,處理費用可接受,且深度處理后出水達到《城市污水再生利用?城市雜用水水質(zhì)》(GB/T18920-2002)標準后廠區(qū)內(nèi)回用,對于水資源匱乏地區(qū),具有良好的環(huán)境效益。(來源:(西北礦冶研究院 環(huán)境資源研究所)