高鹽、高COD廢水提標(biāo)處理工藝
公司現(xiàn)有350t/h污水處理裝置,該裝置適合處理公司普通污水,而公司高鹽、高COD廢水需要另外分類提標(biāo)處理,因此決定新建750t/d處理能力的蒸發(fā)和生化提標(biāo)改造處理裝置,該裝置將COD和鹽分降低處理后的污水,再次送入公司原有350t/h污水處理裝置,直到達(dá)到淡水要求指標(biāo)。
1、污水分類提標(biāo)處理的必要性
公司現(xiàn)有一套350t/h(8400t/d)污水處理設(shè)施工藝,主要采用微濾-超濾-反滲透-濃水二級(jí)反滲透-離子交換處理-純水-回收利用裝置,少量的濃水回用于聚氯乙烯乙炔發(fā)生工序,實(shí)現(xiàn)了污水近零排放。目前全公司污水產(chǎn)生量為150t/h,小于該處理設(shè)施的處理能力,但在近一年的運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),反滲透膜使用壽命大大縮短,運(yùn)行不到一年就得換膜(原來(lái)三年換一次),并且電耗增加,平均出水率也降低,通過對(duì)該進(jìn)水水質(zhì)分析檢測(cè),發(fā)現(xiàn)少量的高COD、高鹽廢水(13t/h)進(jìn)入系統(tǒng)造成堵膜和反滲透壓力升高,從而使反滲透模的壽命大大降低。
如不針對(duì)性對(duì)這部分高濃污染物廢水進(jìn)行處理,現(xiàn)有污水處理成本將大大提升,能耗翻倍,出水率也大大降低,嚴(yán)重影響了污水處理的穩(wěn)定性。通過對(duì)進(jìn)水水質(zhì)認(rèn)真分析檢測(cè),高COD廢水量為11t/h,COD為5000~30000mg/L,來(lái)自現(xiàn)在生產(chǎn)裝置聚氯乙烯、DHPPA、噻唑等;高鹽、高COD廢水為2t/h,COD為5000~30000mg/L,TDS為6000~15000mg/L;來(lái)自燒堿、DHPPA、噻唑。目前需單獨(dú)深化提標(biāo)處理的廢水量為312t/d,考慮到企業(yè)的再發(fā)展和特殊情況下污水排量的不穩(wěn)定性,因此,企業(yè)決定新建750t/d處理能力的蒸發(fā)和生化提標(biāo)改造處理系統(tǒng),保證了現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,確保企業(yè)廢水近零排放。
2、工藝技術(shù)流程方案
本工程分預(yù)處理、高鹽水蒸發(fā)結(jié)晶處理及生化后處理3部分。
(1)預(yù)處理。
考慮到高濃度廢水中COD較高、可生化性差,擬采用pH值調(diào)節(jié)+微電解+芬頓氧化+pH值調(diào)節(jié)+混凝沉淀工藝。廢水首先經(jīng)過pH值調(diào)節(jié)至3~4,再進(jìn)入微電解及芬頓氧化塔分別投入鋼炭填料及雙氧水氧化處理,催化氧化去除廢水中大部分有機(jī)物,改善廢水的可生化性,提高了廢水的B/C比;低濃度廢水采用pH值調(diào)節(jié)+氣浮工藝去除部分有機(jī)物及懸浮物顆粒。
(2)蒸發(fā)結(jié)晶處理。
高鹽廢水經(jīng)混凝沉淀去除懸浮物后進(jìn)入蒸發(fā)結(jié)晶器,去除廢水中的絕大部分無(wú)機(jī)鹽類及少量有機(jī)物。
(3)生化后處理。
采用水解+厭氧塔+AO工藝+芬頓氧化+BAC濾池生化的處理工藝,該工藝效果良好,出水水質(zhì)可以達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。4股廢水首先進(jìn)入均質(zhì)調(diào)節(jié)池經(jīng)攪拌混合(調(diào)質(zhì)調(diào)溫)后,用泵提升至水解酸化池,廢水經(jīng)水解酸化部分有機(jī)物后,再用泵提升至二級(jí)常溫厭氧塔(控制水溫30~40℃)處理,厭氧塔能降解大量的有機(jī)物產(chǎn)生沼氣,進(jìn)一步提高B/C比,出水自流到AO生化池進(jìn)行生化反應(yīng),在此絕大部分有機(jī)污染物通過生物氧化得以降解,出水自流至二沉池進(jìn)行固液分離后,沉淀池上清液流入芬頓氧化池去除剩余難降解有機(jī)物,出水進(jìn)入混凝沉淀池進(jìn)行沉淀,上清液進(jìn)入中間池,用泵提升至BAC炭濾池進(jìn)一步降低有機(jī)物達(dá)到現(xiàn)有污水廠進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn)。
蒸發(fā)器析出的鹽水濃縮液進(jìn)入離心機(jī)分離出鹽,飽和濃縮液進(jìn)入調(diào)節(jié)池,參與下一次的蒸發(fā)。而混凝沉淀池、氧化沉淀池、二沉池的污泥及沉淀物進(jìn)入污泥池,而后用泵抽進(jìn)離心機(jī)進(jìn)行固液分離,離心干泥外運(yùn)。處理后的水質(zhì)可以達(dá)到現(xiàn)有污水處理廠要求的進(jìn)水指標(biāo),然后進(jìn)入公司現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)進(jìn)行再處理。污水分類提標(biāo)處理工藝流程框圖見圖1。
3、污水進(jìn)水出水指標(biāo)
350t/h原有污水處理站回用系統(tǒng)進(jìn)水、出水指標(biāo)分別見表1、表2;高鹽、高COD提標(biāo)項(xiàng)目技改處理后進(jìn)水、出水水質(zhì)指標(biāo)分別見表3、表4。
4、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響分析
項(xiàng)目規(guī)模為750t/d高鹽、高COD有機(jī)污水技改處理站。榆化公司污水處理項(xiàng)目提標(biāo)改造工程(高鹽、高COD廢水處理)是一項(xiàng)節(jié)水減排項(xiàng)目,經(jīng)水處理后回用于各廠,既節(jié)約了一次水資源,又可以保證工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。污水處理廠投產(chǎn)運(yùn)行后,通過改善公司環(huán)境,可以產(chǎn)生間接的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。因此該項(xiàng)目在技術(shù)上是可行的,經(jīng)濟(jì)上是合理的。本工程的實(shí)施,既保護(hù)了當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境,充分體現(xiàn)了企業(yè)清潔生產(chǎn)水平,也提高了能源的綜合利用率;新建750t/d的污水處理站,每年可節(jié)約新鮮水27.38萬(wàn)t,不僅能緩解企業(yè)供水緊缺的問題,而且可以治理企業(yè)、周圍農(nóng)田及海河流域的污染,做到企業(yè)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一。(來(lái)源:山西榆社化工股份有限公司)