有色冶煉廠廢水減排與提標技術(shù)
大冶有色金屬有限責任公司(以下簡稱大冶有色)冶煉廠是我國大型銅冶煉基地,陰極銅產(chǎn)能為600kt/a,硫酸產(chǎn)能為1Mt/a,配套設有污水處理站處理廠區(qū)廢水。2015年以來,為適應國家環(huán)保政策和企業(yè)綠色發(fā)展的要求,對冶煉廠區(qū)廢水治理進行整體規(guī)劃,相繼實施廢水的雨污分流、清污分流與梯級利用、污水處理站外排水提標改造等水治理項目,實現(xiàn)了外排水量和污染物總量的減排。
1、改造前廢水處理及循環(huán)利用
1.1 廢水處理
大冶有色冶煉廠廢水主要為雨水、生產(chǎn)廢水及生活廢水,不同種類的廢水混合后進入污水處理站處置。該廢水水量大,呈酸性并含有重金屬離子,廢水量及主要成分見表1。
冶煉廠區(qū)廢水混合后進入污水處理站處理,外排水指標滿足GB25467―2010《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》,但距離廢水回用的基本要求還存在一定差距。
1.2 廢水回用
大冶有色冶煉廠廠區(qū)進水分生活水和生產(chǎn)水,2014年平均用水量為18.3kt/d,其中新水使用15.0kt/d,排水量7.2kt/d,每噸銅新水單耗約為18.16t。廠區(qū)部分片區(qū)建有廢水循環(huán)設施,水循環(huán)利用(回用)量約3300t/d。
2、改造方案
為響應國家節(jié)能減排方針,滿足日趨嚴格的環(huán)保政策,需要對廠區(qū)廢水處理設施進行整體改造,提升廢水的循環(huán)利用率,降低廢水排放量和污染物排放量。
2.1 雨污分流
大冶有色冶煉廠占地面積約9.0×105m2,年平均降雨量1330mm,年降雨天數(shù)130~150d,降雨充沛。根據(jù)廠區(qū)布局,在廠區(qū)分界線設置截洪溝,不讓廠區(qū)外潔凈雨水進入廠區(qū)受到污染,廠內(nèi)增設東區(qū)、西區(qū)雨水收集池及雨水轉(zhuǎn)運提升系統(tǒng),分類收集和處置雨水。
廠區(qū)外截洪溝潔凈雨水直接外排,廠內(nèi)東區(qū)設置初期雨水收集池收集東區(qū)降雨30min內(nèi)的初期雨水,由污水處理站處置達標后外排或回用,30min后的潔凈雨水外排,西區(qū)設置初期雨水收集池和后期雨水收集池,初期雨水經(jīng)雨水管網(wǎng)收集至初期雨水收集池后再經(jīng)雨水管路輸送至污水處理站處置,后期潔凈雨水進后期雨水收集池澄清后進行回用。廠區(qū)雨水處置流程見圖1。
2.2 清污分流
通過對廠區(qū)水系統(tǒng)進行綜合梳理,按照不同水質(zhì),實施涉重廢水與不涉重廢水的分類收集,同時按照廠級、職能科室與車間共管級、車間級在全廠設置一、二、三級廢水排口,并制定相應的管理制度以加強管控。廠區(qū)廢水清污分流及三級排口見圖2。
1)全廠向外環(huán)境排水設置的廢水總排口及污水處理站排口為一級排口,涉重廢水由污水處理站處理達標后外排或回用,由廠級進行監(jiān)管。
2)污酸處理站、電解片區(qū)、備料片區(qū)分別對涉重廢水進行收集后設置3個涉重廢水排口,該排口為二級排口,由職能科室和車間共同監(jiān)管。制酸片區(qū)涉重廢水收集后用泵輸送至污酸處理站處置后排放,備料片區(qū)降塵、沖洗等涉重廢水收集到運礦車洗車臺沉淀池,沉淀后上清液循環(huán)利用,余水排放,電解片區(qū)的涉重廢水集中收集至西區(qū)初期雨水收集池然后進行排放。3個涉重廢水排口均采用管道輸送至污水處理站,進行深度處理后回用或達標外排。
3)廠區(qū)不涉重工業(yè)廢水、清潔水或雨水排口為三級排口,由相關(guān)車間監(jiān)管。不涉重廢水也進行集中收集后,由管道輸送至渣緩冷片區(qū)使用。
2.3 梯級利用
按照梯級利用原則,工藝廢水、冷卻水、蒸汽冷凝水不進入涉重廢水系統(tǒng),對不涉重廢水進行梯級利用。
1)制酸片區(qū)和發(fā)電片區(qū)循環(huán)水系統(tǒng)排水量為400t/d,水質(zhì)硬度小于或等于600mg/L,總鹽質(zhì)量濃度小于或等于1.2g/L,可直接回用至渣緩冷片區(qū),用于渣包的冷卻。
2)收集各生產(chǎn)片區(qū)工藝排放水,建立清水池,回用于對水質(zhì)要求較低的位置。如沖地用水、工藝生產(chǎn)的藥劑制備用水等。
3)對高品質(zhì)的設備冷凝水、蒸汽冷凝水收集,用于設備冷卻或循環(huán)水補充水。
2.4 新增生活水處理系統(tǒng)
生活廢水包括廠區(qū)職工澡堂排水、食堂排水、廁所沖洗水。其特點是水質(zhì)各項指標比較穩(wěn)定,可生化性好,屬于低濃度的有機廢水。新建550m3/d生活水處理系統(tǒng)處置生活廢水,采用曝氣生物濾池工藝進行處理。處理后的廢水用作轉(zhuǎn)爐循環(huán)水補水。
2.5 外排水提標改造
2013年污水處理站開始使用生物制劑法處理廠區(qū)廢水。該技術(shù)相對成熟、可靠,多種重金屬能同時去除。超濾是采用中空纖維過濾方式,以壓力為推動力的膜分離技術(shù),配合預處理過濾清除水中雜質(zhì),具有過濾精度高、耐污染能力強、易清洗、設備設施占地面積小等特點。
在污水處理站原有設備設施的基礎上,增設三級生物制劑投加點和超濾裝置,實現(xiàn)外排水的提標排放。
1)增設三級生物制劑投加點,對冶煉外排水砷、銅、鎘等重金屬進行深度處理。
2)建立4500m3/d的超濾系統(tǒng),利用超濾膜截留水中的懸浮物(SS)等雜質(zhì)。
3)增加150m3/h的廢水回用設施。
改造后污水處理站工藝流程見圖3。
3、主要構(gòu)筑物及設備配置
大冶有色冶煉廠雨污分流系統(tǒng)、循環(huán)水回用系統(tǒng)、涉重廢水收集系統(tǒng)、生活水處理系統(tǒng)、污水處理站主要構(gòu)筑物及設備配置見表2。
4、運行效果
4.1 節(jié)水減排效果
改造后增加的水循環(huán)利用點見表3。
改造后全廠新增廢水循環(huán)使用量6250t/d,減少新水用量6.0kt/d,每噸銅新水單耗由18.16t降低至13.6t,外排水量由7.2kt/d下降至3.0kt/d。
4.2 外排水指標
改造后,污水處理站運行穩(wěn)定,外排水重金屬、懸浮物(SS)等指標持續(xù)達到GB18918―2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》中一級A標準,具體指標見表4。
4.3 經(jīng)濟效益
與改造前相比,廢水處理成本由0.55萬元/d提升至0.95萬元/d,減少的新水用量成本約0.9萬元/d,實際降低成本約0.5萬元/d,取得一定的經(jīng)濟效益。
5、存在的問題
1)大冶有色冶煉廠屬于老廠,排水管網(wǎng)復雜,排水點點多面廣,受地勢條件限制,部分雨水不能實現(xiàn)徹底分流。
2)由于歷史原因,整個冶煉廠區(qū)內(nèi)還有3家外單位,其排水也匯入冶煉廠排水管網(wǎng),需要對外單位的清污分流和雨污分流設施進行完善。
6、結(jié)語
大冶有色冶煉廠針對有色冶煉廢水水量大、成分復雜等問題,通過實施雨污分流、清污分流及梯級利用和污水處理站提標改造相結(jié)合的方式,較好地實現(xiàn)了外排水量與污染物總量的減排,取得了較大的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益,同時為后期廢水“零排放”奠定基礎。(來源:大冶有色金屬有限責任公司冶煉廠,有色金屬冶金與循環(huán)利用湖北省重點實驗室)