鋼鐵廢水濃鹽水處理近零排放技術(shù)
鋼鐵生產(chǎn)廢水直接排放過(guò)環(huán)境造成嚴(yán)重影響,許多鋼鐵企業(yè)開(kāi)始對(duì)生產(chǎn)廢水進(jìn)行處理并回用于企業(yè)生產(chǎn),以提高鋼鐵企業(yè)水資源利用效率。常見(jiàn)為“超濾(UF)+反滲透(RO)”雙膜法工藝處理后再生回用,然而經(jīng)一系列膜處理工藝后產(chǎn)生的RO濃鹽水,具有含鹽量高、難處理等特點(diǎn),直接排放不能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),常規(guī)的生化處理難度大。因此,濃鹽水如何經(jīng)濟(jì)、有效的處理已成為鋼鐵企業(yè)污水深度處理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
某鋼鐵集團(tuán)鋼鐵精品基地響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排政策,合理利用水資源、提高廠區(qū)水系統(tǒng)充分利用率、實(shí)現(xiàn)廢水零排放,新建設(shè)污水處理廠一座(分兩期建成)。污水廠由預(yù)處理單元、深度處理單元(一期建成)、濃鹽水單元(二期建成)組成,設(shè)計(jì)處理綜合污水水量3×104m3/d。本文將對(duì)二期建成的濃鹽水處理工程重點(diǎn)討論分析。
1、濃鹽水水量及水質(zhì)
1.1 進(jìn)水水源及設(shè)計(jì)水量
污水廠濃鹽水處理單元進(jìn)水主要來(lái)源:
1)鋼鐵工業(yè)的綜合廢水和生活污水經(jīng)“預(yù)處理+UF+RO”處理后的RO濃水;
2)冷軋含油廢水在生產(chǎn)區(qū)生化處理后采取“UF+RO”深度處理后的RO濃水;
3)焦化廢水在生產(chǎn)區(qū)生化處理后采取“UF+RO”深度處理后的RO濃水。
濃鹽水處理單元設(shè)計(jì)處理水量為1.05×104m3/d,包括一級(jí)反滲透濃水8400m3/d及焦化、冷軋濃水2100m3/d。
1.2 水質(zhì)特點(diǎn)
濃鹽水處理單元進(jìn)水具有總?cè)芙庑怨腆w(TDS)、化學(xué)需氧量(COD)含量高,難生物降解,水中硬度高易導(dǎo)致后續(xù)管道設(shè)備結(jié)垢,水質(zhì)水量波動(dòng)大等特點(diǎn)。
濃鹽水單元處理后的水將用于循環(huán)冷卻水補(bǔ)水,其標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)城市污水再生利用?工業(yè)用水水質(zhì)(GB/T19923-2005)中敞開(kāi)式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水要求,濃鹽水處理單元進(jìn)出水水質(zhì)見(jiàn)表1。
2、工藝流程
濃鹽水處理單元基本工藝流程見(jiàn)圖1。
1)濃水RO選用更耐污染的反滲透膜,先對(duì)一級(jí)RO濃水進(jìn)行濃縮,大大降低了后端的處理水量,并將其產(chǎn)水回用企業(yè)生產(chǎn)。
對(duì)于濃水RO濃水、焦化、冷軋廢水處理后RO濃水的混合水,選擇多級(jí)反應(yīng)沉淀池工藝,盡可能降低后續(xù)膜系統(tǒng)的污染速率。多級(jí)反應(yīng)沉淀池工藝可以通過(guò)分步化學(xué)反應(yīng)沉淀的原理去除進(jìn)水中的鈣、鎂離子等硬度,加入適量的石灰還能去除水中部分COD和總硅。
2)使用納濾(NF)工藝作為海水反滲透(SWRO)的前級(jí)處理,進(jìn)一步去除水中硬度和軟化水質(zhì),同時(shí)對(duì)一二價(jià)離子進(jìn)行初步分離,將大部分二價(jià)離子、大分子有機(jī)物截留在濃水側(cè),保證后續(xù)SWRO具有良好的進(jìn)水水質(zhì),降低結(jié)垢污堵和有機(jī)物污堵的風(fēng)險(xiǎn),保證SWRO的穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)NF還有對(duì)進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)不敏感,占地面積小,全自動(dòng)化運(yùn)行、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。
3)采用SWRO工藝進(jìn)一步對(duì)NF產(chǎn)水濃縮減量,并滿足產(chǎn)水電導(dǎo)率≤200μS/cm的水質(zhì)要求,可以作為該企業(yè)生產(chǎn)新水回用。
3、主要設(shè)備參數(shù)
1)濃水RO系統(tǒng)。
濃水RO單元的目的是將一級(jí)RO濃水進(jìn)行二次脫鹽。一級(jí)RO產(chǎn)生的濃鹽水經(jīng)保安過(guò)濾器進(jìn)入抗污染性RO膜裝置(濃水RO)進(jìn)行處理,濃水RO的濃水進(jìn)入濃濃鹽水池。
濃水RO裝置設(shè)置2套,單套產(chǎn)水能力為175m3/h,每套252支反滲透膜,采用陶氏BW30XFR400/34反滲透膜。濃水RO系統(tǒng)為一級(jí)兩段,二級(jí)進(jìn)水采取段間加壓,回收率≥50%。
2)多級(jí)反應(yīng)沉淀池。
焦化廢水和冷軋廢水處理后的RO濃水與濃水RO濃水在濃濃鹽水池(NF調(diào)節(jié)池)進(jìn)行混合后,進(jìn)入多級(jí)反應(yīng)沉淀池,多級(jí)反應(yīng)沉淀池為一體化反應(yīng)沉淀池,通過(guò)投加石灰、純堿等藥劑進(jìn)行軟化,通過(guò)投加混凝劑、絮凝劑等藥劑澄清,產(chǎn)水調(diào)節(jié)pH后,進(jìn)入中間水池,然后通過(guò)水泵提升進(jìn)入納濾單元。
多級(jí)反應(yīng)沉淀池包括第一反應(yīng)池、第二反應(yīng)池。絮凝池、斜管沉淀池等部分,采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。多級(jí)反應(yīng)沉淀池設(shè)置2座,總處理能力為280m3/h。兩座多級(jí)反應(yīng)沉淀池尺寸為20.35m×11.3m×5.9m。
3)NF系統(tǒng)。
多級(jí)反應(yīng)沉淀池出水經(jīng)過(guò)多介質(zhì)過(guò)濾器,去除多級(jí)反應(yīng)沉淀池出水的懸浮物質(zhì),以避免對(duì)納濾系統(tǒng)進(jìn)行堵塞。經(jīng)過(guò)多介質(zhì)過(guò)濾器的產(chǎn)水直接經(jīng)NF高壓泵進(jìn)入NF裝置,NF產(chǎn)水經(jīng)產(chǎn)水池進(jìn)入SWRO系統(tǒng)進(jìn)行處理。
多介質(zhì)過(guò)濾器設(shè)置4臺(tái),設(shè)計(jì)流量為59m3/h。內(nèi)部在進(jìn)水口設(shè)有布水器,下部設(shè)有多孔板加水帽的集水裝置,集水裝置上填裝粒徑為0.6~0.8mm,高度為800mm的石英砂濾料和粒徑為0.8~1.2mm,高度為400mm的無(wú)煙煤濾料;濾速為9.7m/h。
NF裝置設(shè)置4套,每套產(chǎn)水量為61.5m3/h。NF設(shè)計(jì)為一級(jí)二段排列,每套都能單獨(dú)運(yùn)行,也可同時(shí)運(yùn)行。NF設(shè)計(jì)回收率≥70%。
4)SWRO系統(tǒng)。
NF產(chǎn)水經(jīng)高壓泵進(jìn)入SWRO膜裝置,SWRO系統(tǒng)主要對(duì)NF產(chǎn)水進(jìn)行進(jìn)一步脫鹽,SWRO產(chǎn)水進(jìn)入工業(yè)新水水池作為補(bǔ)充用水,濃鹽水供廠區(qū)內(nèi)其它用戶消耗性利用。
SWRO設(shè)置2套,選用海德能NITTOSWC5-MAX反滲透膜,一級(jí)一段,單套產(chǎn)水量為46.5m3/h,設(shè)計(jì)回收率50%。SWRO配套有能量回收裝置。
4、運(yùn)行效果
該處理單元于2018年12月完成調(diào)試運(yùn)行至今,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)水量穩(wěn)定,出水水質(zhì)優(yōu)良。
4.1 水量分析
調(diào)試運(yùn)行期間其各單元產(chǎn)水回收率見(jiàn)表2。由數(shù)據(jù)分析可知,各單元產(chǎn)水回收率滿足設(shè)計(jì)要求,特別是工業(yè)新水補(bǔ)水量滿足一期需水量的要求,說(shuō)明調(diào)試運(yùn)行期間,各單元連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
4.2 水質(zhì)分析
實(shí)際產(chǎn)水水質(zhì)如表3所示,由檢測(cè)結(jié)果可知,各單元產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定,最終產(chǎn)水水質(zhì)優(yōu)于GB/T19923-2005中敞開(kāi)式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水要求,且產(chǎn)水滿足設(shè)計(jì)出水水質(zhì)要求。經(jīng)NF處理后出水中總硬度<150mg/L,鈣硬<100mg/L,鎂硬<50mg/L,說(shuō)明水中二價(jià)離子得到很好的去除,去除率達(dá)>90%,保障了后續(xù)SWRO的運(yùn)行和產(chǎn)水,避免結(jié)垢。
5、效益分析
系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)行期間,污水綜合能耗在1.0kWh/m3左右,按照電價(jià)0.7元/kWh計(jì),噸水電耗為0.7元/m3;噸水平均消耗1.5g次氯酸鈉、500g熟石灰、350g純堿、5.2g阻垢劑、2g還原劑,各藥劑價(jià)格分別按1000、780、2200、60000、2800元/t計(jì);噸水處理費(fèi)用合計(jì)為2.20元/m3。
濃鹽水單元產(chǎn)水進(jìn)入工業(yè)新水池作為補(bǔ)充水源,每補(bǔ)充1m3工業(yè)新水,可節(jié)省用水費(fèi)用3元,工業(yè)新水補(bǔ)水量按照設(shè)計(jì)負(fù)荷的70%計(jì)算,平均每天可補(bǔ)充7000m3的數(shù)量,則污水廠每年節(jié)約費(fèi)用為735萬(wàn)元。
6、結(jié)論
該鋼鐵企業(yè)污水廠濃鹽水處理單元工程已順利投產(chǎn),各處理單元運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)水水質(zhì)優(yōu)于GB/T19923-2005中敞開(kāi)式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水要求,采用“濃水RO+多級(jí)反應(yīng)沉淀池+多介質(zhì)過(guò)濾器+NF+SWRO”工藝對(duì)污水廠內(nèi)濃鹽水進(jìn)行處理,具有處理效果好、產(chǎn)水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、能耗低等優(yōu)點(diǎn)。
污水處理廠工程通過(guò)對(duì)污水逐級(jí)濃縮減量和回收再利用,使得總體水回收率≥93%,通過(guò)濃鹽水單元處理后的濃水又回用至廠區(qū)各用水單元,同時(shí)污水廠整體能耗低,污水廠處理工藝滿足了節(jié)能減排要求,合理利用了水資源,提高廠區(qū)水系統(tǒng)重復(fù)利用率,實(shí)現(xiàn)了廢水的近零排放,剩余少量濃水輸送至廠區(qū)內(nèi)部沖渣(消耗性利用),實(shí)現(xiàn)零排放,對(duì)鋼鐵企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義,值得在行業(yè)內(nèi)進(jìn)一步推廣。(來(lái)源:北京賽諾水務(wù)科技有限公司)