污泥干化廢水處理曝氣生物流化床工藝
污泥干化采用熱能蒸發(fā)水分,大幅降低污泥體積、存儲、處置成本,可去除病原體。由于干化過程中微生物裂解,脂肪、蛋白質等大分子有機物水解、揮發(fā)性物質釋放,使污水中含有大量的氨氮和揮發(fā)性有機物、重金屬、油脂,不能直接排入污水處理廠,由污泥干化點自行處理,達到回用水標準回用或納管標準后排入市政管網(wǎng)。
曝氣生物流化床工藝是高效廢水處理新技術。該工藝處理高濃度廢水的容積負荷大于。污泥干化廢水的成分復雜,污染物濃度高,ABFT在處理此方面廢水有諸多優(yōu)點。
本研究旨采用ABFT+MBR組合工藝,對污泥干化產(chǎn)生的廢水進行處理,考察其處理效果。
1、曝氣生物流化床(ABFT)工藝
1.1 工藝流程
曝氣生物流化床處理污泥干化廢水工藝流程如圖1-1所示。
冷凝水處理系統(tǒng)主要采用隔油、氣浮、生化處理等工藝,處理污水中的油類物質、COD、氨氮等,達到納管標準后輸送至指定點納管。隔油產(chǎn)生的浮油預存于油桶,而后裝車外運;氣浮產(chǎn)生的油渣收集并儲存于油渣罐,而后經(jīng)氣浮污泥泵輸送至污泥脫水機,脫水后的油渣預存于油桶,而后裝車外運,脫水產(chǎn)生的濾液回流至調節(jié)池。隔油、氣浮產(chǎn)生的污泥、生化處理產(chǎn)生的污泥輸送至濕污泥儲庫。
1.2 工藝特點
曝氣生物流化床,簡稱(ABFT),是微生物細胞與載體自固定化技術的好氧生物反應器,固定化微生物后的載體平均密度與水的密度十分接近,載體在水中呈懸浮狀。
本工藝,采用新型專用生物載體作為流化介質,微生物與載體通過自固定的技術結合在一起。該工藝技術在去除有機物的同時,依靠生物酶與載體的固定化技術先在有氧條件下,利用載體表面的氨氧化細菌可將氨氧化生成NO2-和NO3-,然后在缺氧條件(載體內部)下,以污水中所含有機物和某些還原性物質為電子供體,將亞硝酸鹽反硝化生成氮氣。
ABFT工藝綜合了介質流態(tài)化、吸附和生物化學過程,運行機理上較為復雜,但運行管理方便、操作簡單。與其他好氧水處理工藝相比,ABFT工藝有以下特點:①負載生物量大。②傳質效率高。③充氧效率高。④具有較高的污染物處理負荷。⑤出水效果好而且穩(wěn)定,完全滿足進管網(wǎng)標準的限制要求。⑥在應用方面。同接觸氧化工藝比,省卻了填料框架,填料投加方便。
2、工藝設計
2.1 設計水質
廢水處理系統(tǒng)出水符合《污水排入城市下水道水質標準》CJ343-2010規(guī)定納入市政污水管網(wǎng)排放。
2.2 主要構筑物及設備參數(shù)
1)隔油和氣浮裝置
隔油和氣浮裝置包括隔油池、2套溶氣氣浮池,設計出力均為5.50t/h。隔油池為一體化設備,內設1臺刮油機;2套溶氣氣浮池為一體化設備,內設溶氣水泵、刮渣機、攪拌機等。
2)生化處理裝置生化處理裝置
主要新建1座調節(jié)池、1套ABFT裝置(共2組)、1套MBR平板膜設備、1個清水罐、1座事故池、1臺換熱器、2臺調節(jié)池提升泵(一用一備)、2臺膜出水泵(一用一備)、1臺事故水泵、1臺回用水泵、2臺污泥排出泵、2臺曝氣風機(一用一備)等。
調節(jié)池容積約為300m3,停留時間約為1.5天。
ABFT裝置共1組,每組2個,單個尺寸為14×3×3m(L×B×H),總停留時間約為2天。
MBR平板膜設備單組膜面積約為200m2,每組設計處理量為5.50t/h。
3、運行情況
該工程自調試運行以來,處理效果穩(wěn)定。來水經(jīng)此工藝處理后,COD≤100mg/L、總磷≤0.015mg/L、氨氮≤22mg/L、SS≤100mg/L、BOD≤76mg/L,從實際運行情況來看,出水水質均滿足《污水排入城市下水道水質標準》CJ343-2010規(guī)定納入市政污水管網(wǎng)排放標準。
4、經(jīng)濟效益分析
電廠通過對污泥干化廢水處理納管后,每年減少外排廢水量約4.7萬噸,保護了整個金花江地區(qū)地表水域環(huán)境,社會效益顯著;隨著水庫淡水取水費和排污費的逐年上漲,本工程的經(jīng)濟效果將更加顯著。
5、結論
采用“預處理-曝氣生物流化床+MBR”處理組合工藝對電廠污泥干化廢水進行處理,出水水質各項指標均低于設計指標,達到預期納管目的。該工程每年減少外排廢水量約4.7萬噸,具有顯著的社會、環(huán)境及經(jīng)濟效益。(來源:浙江天地環(huán)保科技股份有限公司)