三效蒸發(fā)工藝處理酸性廢水裝置故障分析與措施
在冶煉煙氣制酸的凈化工序,冶煉煙氣進(jìn)入洗滌塔與循環(huán)酸接觸,其中所含的塵、砷、氟、二氧化硫和三氧化硫等成分進(jìn)入循環(huán)酸,循環(huán)酸經(jīng)過(guò)循環(huán)反復(fù)使用,有害成分不斷富集。為了降低循環(huán)酸的濃度和塵含量,通常對(duì)循環(huán)酸進(jìn)行部分開(kāi)路處理,同時(shí)補(bǔ)充新水以保證煙氣洗滌效果,由此產(chǎn)生了大量的酸性廢水。
金川集團(tuán)有限公司鎳冶煉廠的酸性廢水處理系統(tǒng)采用硫化沉淀法除去酸性廢水中的重金屬,再采用三效蒸發(fā)工藝減少酸性廢水的排放量,最后將濃縮的稀酸和濃酸進(jìn)行混配,實(shí)現(xiàn)酸性廢水的回收和利用。三效蒸發(fā)工藝具有蒸汽利用率高、占地面積小、運(yùn)行成本低、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),采用以酚醛樹(shù)脂浸漬石墨為主要材質(zhì)的蒸發(fā)設(shè)備、以鋼襯氟為材質(zhì)的管閥件能夠應(yīng)對(duì)酸性廢水濃縮過(guò)程中強(qiáng)腐蝕、易結(jié)晶等苛刻條件,保證了系統(tǒng)穩(wěn)定長(zhǎng)效的運(yùn)行。
1、三效蒸發(fā)工藝流程
鎳冶煉廠酸性廢水處理系統(tǒng)采用三效蒸發(fā)工藝對(duì)硫化除重金屬后的酸性廢水進(jìn)行濃縮,其原理為:利用酸性廢水各組分沸點(diǎn)的不同,將3臺(tái)蒸發(fā)器串聯(lián)對(duì)酸性廢水進(jìn)行蒸發(fā),在使酸性廢水濃縮實(shí)現(xiàn)減量排放的同時(shí),也使蒸汽得到多次利用,提高了熱能的利用率。
鎳冶煉廠采用的酸性廢水三效蒸發(fā)工藝流程見(jiàn)圖1。
除去重金屬的酸性廢水由進(jìn)料泵送入兩級(jí)預(yù)熱器,預(yù)熱至約40℃進(jìn)入一效分離罐。將一次蒸汽通入一效蒸發(fā)器,將酸性廢水加熱至沸騰,使用大流量循環(huán)泵將酸性廢水不停循環(huán),蒸發(fā)除去酸性廢水中的部分水分。酸性廢水經(jīng)一效蒸發(fā)后通過(guò)一效分離罐的溢流口進(jìn)入二效分離罐,依靠一效分離罐產(chǎn)生的酸性蒸汽加熱二效蒸發(fā)器,再次蒸發(fā)除去酸性廢水中的部分水分。經(jīng)二效蒸發(fā)后的酸性廢水通過(guò)二效分離罐的溢流口進(jìn)入三效分離罐中,利用二效分離罐產(chǎn)生的酸性蒸汽加熱三效蒸發(fā)器,繼續(xù)進(jìn)行蒸發(fā)。其中一效、二效蒸發(fā)為正壓操作,三效蒸發(fā)為負(fù)壓操作,利用抽真空降低酸性廢水的沸點(diǎn),使三效蒸發(fā)器內(nèi)的酸性廢水達(dá)到85℃便產(chǎn)生沸騰。
一次蒸汽進(jìn)入一效蒸發(fā)器放熱后形成冷凝水,由于冷凝水溫度比較高,可對(duì)其熱能進(jìn)行回收利用。分別將一效、二效和三效冷凝水收集于一效、二效和三效平衡罐,用于酸性廢水的預(yù)加熱,從而大幅度減少一次蒸汽的用量。
三效蒸發(fā)工藝的每一效均形成一個(gè)循環(huán),整套蒸發(fā)裝置采用連續(xù)進(jìn)酸、連續(xù)出酸的生產(chǎn)方式,實(shí)現(xiàn)酸性廢水中酸與水的分離,從而減少酸性廢水的排放量。
2、三效蒸發(fā)裝置出現(xiàn)的問(wèn)題及解決措施
鎳冶煉廠酸性廢水處理系統(tǒng)自2019年投用以來(lái),運(yùn)行較為平穩(wěn),可減少外排酸性廢水4m3/h。2020年初,該系統(tǒng)因長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行出現(xiàn)了三效分離罐液位波動(dòng)大、負(fù)壓難以控制以及酸液無(wú)法外排的現(xiàn)象。
技術(shù)人員對(duì)三效蒸發(fā)器及管道進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)三效分離罐、蒸發(fā)器內(nèi)部以及管道內(nèi)均有灰褐色的結(jié)垢物,因此三效蒸發(fā)器出現(xiàn)的結(jié)垢物使蒸發(fā)器產(chǎn)生堵塞是三效蒸發(fā)工序出現(xiàn)問(wèn)題的主要原因。
為了有效快速地處理三效蒸發(fā)器里出現(xiàn)的結(jié)垢物,根據(jù)酸性廢水中可能形成結(jié)垢物的元素對(duì)蒸發(fā)器內(nèi)結(jié)垢物進(jìn)行化學(xué)成分分析,檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1。
由表1可見(jiàn):三效蒸發(fā)器結(jié)垢物中Si元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)最大,w(Si)高達(dá)18.28%,其余元素的含量可忽略不計(jì)。由此推測(cè),該結(jié)垢物應(yīng)主要為硅酸鹽。
由于長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,硫化后液中的硫化渣顆粒物未完全沉淀即進(jìn)入三效蒸發(fā)工序,吸附在蒸發(fā)器內(nèi)壁上結(jié)垢,久而久之造成蒸發(fā)器堵塞。為了了解硫化后液蒸發(fā)過(guò)程中沉淀物的產(chǎn)生情況,取約1000mL硫化后液置于燒杯中,采用酒精燈加熱的方式進(jìn)行蒸發(fā),當(dāng)溶液體積剩余約300mL時(shí)燒杯內(nèi)開(kāi)始出現(xiàn)白色沉淀。沉淀物在蒸發(fā)后期才會(huì)出現(xiàn),由此推斷:三效蒸發(fā)裝置出現(xiàn)的結(jié)垢物應(yīng)該是在三效蒸發(fā)器生成的。
為解決三效蒸發(fā)器的堵塞問(wèn)題,需要對(duì)結(jié)垢物進(jìn)行處理。硅酸鹽化學(xué)性質(zhì)比較穩(wěn)定,不溶于一般的強(qiáng)酸如硫酸、鹽酸等,可與氫氟酸反應(yīng)生成易溶于水的氟硅酸。將結(jié)垢物置于w(HF)40%的氫氟酸中進(jìn)行反應(yīng),結(jié)垢物可全部溶于氫氟酸。因此,可采用氫氟酸對(duì)三效分離罐和三效蒸發(fā)器進(jìn)行清洗除去結(jié)垢物。
3、清洗后運(yùn)行效果
清洗三效蒸發(fā)器時(shí),每隔4~5h檢測(cè)氫氟酸的濃度,濃度過(guò)低則繼續(xù)補(bǔ)充氫氟酸的量。浸泡清洗3~4d后,三效蒸發(fā)器內(nèi)氫氟酸濃度無(wú)明顯變化,說(shuō)明三效蒸發(fā)器已清洗干凈。
清洗結(jié)束,對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查確認(rèn)后,三效蒸發(fā)裝置重新開(kāi)車(chē),三效分離罐負(fù)壓控制穩(wěn)定,液位波動(dòng)正常,系統(tǒng)運(yùn)行恢復(fù)正常。
4、結(jié)語(yǔ)
鎳冶煉廠酸性廢水處理系統(tǒng)正常運(yùn)行1年多來(lái),僅因三效蒸發(fā)器結(jié)垢堵塞導(dǎo)致停產(chǎn)之外,其余時(shí)間運(yùn)行平穩(wěn)。因此,為保持該系統(tǒng)長(zhǎng)期平穩(wěn)運(yùn)行,應(yīng)保證硫化后液經(jīng)過(guò)濾器將硫化渣懸浮物去除干凈,同時(shí)對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行定期清洗,正常生產(chǎn)后則可根據(jù)三效分離罐的液位波動(dòng)情況判斷是否有必要對(duì)蒸發(fā)器進(jìn)行清洗,防止設(shè)備堵塞嚴(yán)重,造成清洗困難。
三效蒸發(fā)裝置的平穩(wěn)運(yùn)行可為硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)減少酸性廢水外排量,從根本上減少酸性廢水的產(chǎn)生量,對(duì)環(huán)境的保護(hù)有著積極的作用。(來(lái)源:金川集團(tuán)有限公司鎳冶煉廠)