化工強(qiáng)化-生物反應(yīng)器深度處理草甘膦廢水技術(shù)
目前,國內(nèi)草甘膦生產(chǎn)工藝主要有甘氨酸法和亞氨基二乙酸法,其中采用甘氨酸法生產(chǎn)工藝的廠家約占80%。甘氨酸法生產(chǎn)工藝廢水主要包含母液和甲醇塔蒸餾出水。生產(chǎn)廠家采用多效濃縮工藝預(yù)處理母液,分離出其中的有機(jī)物與鹽分,進(jìn)而可通過定向轉(zhuǎn)化焚燒處理回收磷,大大降低了廢水中的COD、TP、NH3-N等主要水質(zhì)指標(biāo)。草甘膦生產(chǎn)廢水具有排水量大,有機(jī)質(zhì)、有機(jī)磷、無機(jī)鹽含量高等特點(diǎn),一直是農(nóng)藥行業(yè)廢水處理的難題。常見的處理方法主要分為物理法、化學(xué)法和生物法3大類。但單一的處理方法難以滿足廢水排放要求,實(shí)際生產(chǎn)中通常會(huì)采用不同工藝的組合處理草甘膦廢水,以實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放的目的。
本研究選取江蘇某化工廠經(jīng)過四效濃縮預(yù)處理后的草甘膦生產(chǎn)廢水為目標(biāo)水體,擬采用基于化工過程強(qiáng)化的固定化微生物處理技術(shù),通過厭氧生化處理系統(tǒng)+好氧生化處理系統(tǒng)+化學(xué)深度除磷組合工藝1,與厭氧生物處理系統(tǒng)+好氧生物處理系統(tǒng)+反硝化生化處理系統(tǒng)+化學(xué)深度除磷組合工藝2作用,驗(yàn)證2組工藝對(duì)該廠草甘膦廢水的處理效果,為其工業(yè)化應(yīng)用提供基本參數(shù)依據(jù)。
1、實(shí)驗(yàn)部分
1.1 草甘膦廢水
實(shí)驗(yàn)采用江蘇某化工廠草甘膦廢水,體積流量2200~2672m3/d,其pH為6.5~7.5,COD為630~1450mg/L,總磷(TP)、氨氮(NH3-N)、總氮(TN)的質(zhì)量濃度分別為60~111、0.5~32、22~73mg/L。
1.2 實(shí)驗(yàn)方法
采用固定化微生物技術(shù),通過化工過程手段強(qiáng)化載體內(nèi)外物質(zhì)的傳遞速率,減少因過水導(dǎo)致的微生物流失,進(jìn)而增強(qiáng)生化處理效果。設(shè)置保溫系統(tǒng),其進(jìn)水控制生化反應(yīng)器溫度在30~35℃。厭氧生化反應(yīng)系統(tǒng)溶解氧(DO)的質(zhì)量濃度控制0.5mg/L以下,好氧生化反應(yīng)系統(tǒng)DO的質(zhì)量濃度控制在2mg/L以上,各反應(yīng)器停留時(shí)間(HRT)設(shè)置為6h。
固定化微生物載體及高效微生物菌群采購于蘭州某大學(xué)。微生物的培養(yǎng)及馴化過程為:載體投加約為反應(yīng)器體積的80%,菌種投加質(zhì)量濃度為1g/L。在自來水中添加葡萄糖,控制水中COD由500mg/L在1周內(nèi)逐漸上升至目標(biāo)水體污染水平。培養(yǎng)2周后,反應(yīng)器內(nèi)已有足夠的微生物,根據(jù)工藝條件設(shè)置,對(duì)厭氧、好氧、反硝化3種生化反應(yīng)器系統(tǒng)內(nèi)的微生物進(jìn)行定向馴化強(qiáng)化,分別得到以厭氧細(xì)菌、好氧細(xì)菌、反硝化細(xì)菌為主體的微生物,進(jìn)而針對(duì)性地降解廢水中的污染物質(zhì)。
1.3 設(shè)計(jì)工藝
組合工藝1為厭氧生化處理系統(tǒng)+好氧生化處理系統(tǒng)+化學(xué)深度除磷,如圖1所示。
首先開啟脈沖發(fā)生系統(tǒng),調(diào)節(jié)保溫系統(tǒng)控制生化反應(yīng)器溫度,進(jìn)水pH控制在6.5~7.5,目標(biāo)水體經(jīng)厭氧生化處理器下端進(jìn)水,經(jīng)6h處理后由上端溢流至好氧生化反應(yīng)器下端進(jìn)口,經(jīng)好氧生化降解6h后,由上端出口溢流進(jìn)入沉降罐中,添加質(zhì)量濃度4g/L混凝劑聚合氯化鋁鐵(PAFC)進(jìn)行化學(xué)深度除磷處理,反應(yīng)完全去除沉淀后排出。
在組合工藝1好氧生化反應(yīng)器的基礎(chǔ)上,增加1級(jí)反硝化生化反應(yīng)器,形成厭氧生物處理系統(tǒng)+好氧生物處理系統(tǒng)+反硝化生化處理系統(tǒng)+化學(xué)深度除磷組合工藝2,如圖2所示。具體操作參考組合工藝1。
1.4 分析方法
COD采用微波閉式消解法進(jìn)行測(cè)定;NH3-N含量采用納氏試劑分光光度法進(jìn)行測(cè)定,TP含量采用鉬銻抗分光光度法進(jìn)行測(cè)定,TN采用堿性過硫酸鉀紫外分光光度法進(jìn)行測(cè)定;DO含量采用哈希溶解氧儀進(jìn)行測(cè)定,pH采用雷茲便攜式pH計(jì)進(jìn)行測(cè)定。
2、結(jié)果與討論
2.1 TP的去除效果
選擇連續(xù)1個(gè)月的草甘膦生產(chǎn)廢水作為目標(biāo)水體,經(jīng)過工藝1處理后保持穩(wěn)定運(yùn)行,跟蹤水質(zhì)指標(biāo)變化數(shù)據(jù),TP含量變化見圖3。
由圖3可知,廢水依次經(jīng)過厭氧與好氧2級(jí)生物處理,TP含量總體呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)。在厭氧階段,聚磷菌的生長受到抑制,為了自身的生長分解體內(nèi)的聚磷酸鹽并釋放到環(huán)境中,致使TP含量上升。與此同時(shí),吸附大量廢水中易降解的有機(jī)底物合成聚-β-羥基丁酸(PHB),為好氧吸磷提供碳源和能量。廢水進(jìn)入好氧處理系統(tǒng)后,活力恢復(fù),在充分利用基質(zhì)的同時(shí),從廢水中攝取大量溶解態(tài)磷酸鹽,合成聚磷酸鹽貯存于生物體內(nèi),隨污泥排出系統(tǒng),從而出現(xiàn)好氧階段TP含量下降的現(xiàn)象。
但經(jīng)過厭氧與好氧2級(jí)生物反應(yīng)系統(tǒng)后,TP含量未呈現(xiàn)顯著下降趨勢(shì)。TP去除階段主要體現(xiàn)在化學(xué)深度除磷階段,經(jīng)混凝絮凝去除沉淀后,TP含量呈快速下降趨勢(shì),TP的質(zhì)量濃度平均由77.39mg/L降至0.601mg/L,達(dá)到GB18918-2002的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。TP的質(zhì)量濃度最低降至0.27mg/L,TP去除率平均高達(dá)99.2%,最高達(dá)99.73%,去除效果明顯。原因是經(jīng)過2級(jí)厭氧與好氧2級(jí)生化降解處理后,PAFC中的鐵離子與廢水中的磷酸鹽直接反應(yīng),生成磷酸鹽沉淀,并在磷酸鹽的絡(luò)合作用下,從而實(shí)現(xiàn)磷的吸附和去除。
2.2 COD的去除效果
圖4為組合工藝1對(duì)草甘膦廢水中COD的處理效果。
由圖4可知,COD的去除主要集中在厭氧和好氧生物處理工藝階段,尤其是厭氧階段,厭氧生物系統(tǒng)出水COD去除率平均高達(dá)55.21%,COD平均由1061mg/L降至478.3mg/L。經(jīng)過好氧處理工藝進(jìn)一步降解,COD去除率平均達(dá)到86.4%,COD進(jìn)一步降低至139.1mg/L。微生物通過自身的代謝活動(dòng)實(shí)現(xiàn)廢水中有機(jī)物質(zhì)的去除,厭氧階段對(duì)COD的去除主要依靠厭氧菌對(duì)大分子有機(jī)物的降解作用,將其轉(zhuǎn)化為甲烷、二氧化碳等小分子物質(zhì),并為細(xì)胞生長和繁殖提供了營養(yǎng)物質(zhì)。除此之外,在厭氧釋磷過程中,生物細(xì)胞會(huì)吸收水中大量有機(jī)物質(zhì),合成PHA貯存于體內(nèi),為后續(xù)的好氧釋磷提供碳源和能量。在好氧工藝中,通過好氧或兼氧微生物對(duì)廢水中有機(jī)污染物的降解作用,合成微生物細(xì)胞物質(zhì),實(shí)現(xiàn)凈化廢水的目的。
目標(biāo)水體經(jīng)過組合工藝1處理后,COD去除率平均高達(dá)94.84%,COD平均為52.3mg/L,遠(yuǎn)低于該廠區(qū)納管排放標(biāo)準(zhǔn)500mg/L(GB18918-2002的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn))。
2.3 NH3-N的去除效果
圖5為組合工藝1對(duì)草甘膦廢水中NH3-N的處理效果。NH3-N經(jīng)處理后,處理效果顯著,好氧處理系統(tǒng)出水NH3-N含量均為0,去除率已達(dá)100%,故圖5中未繪出。
由圖5可知,廢水首先進(jìn)入?yún)捬跸到y(tǒng),水中的含氮物質(zhì)在微生物的氨化作用下,釋放出NH3-N,因此出現(xiàn)廢水經(jīng)厭氧系統(tǒng)處理后NH3-N含量上升的現(xiàn)象。厭氧系統(tǒng)出水進(jìn)入好氧處理系統(tǒng),NH3-N依次在亞硝化細(xì)菌和硝化細(xì)菌的協(xié)同作用下,將NH3-N轉(zhuǎn)化為亞硝態(tài)氮和硝態(tài)氮,從而實(shí)現(xiàn)NH3-N的去除。
2.4 TN的去除效果
圖6為組合工藝1對(duì)草甘膦廢水中TN的處理效果。
由圖6可知,TN經(jīng)過工藝1的處理后,含量總體呈逐漸降低的趨勢(shì)。經(jīng)過微生物的同化作用及化學(xué)沉淀絮凝處理后,TN的質(zhì)量濃度平均由38.4mg/L降低至16.9mg/L,去除率平均水平僅有55.44%,其中出水中TN的質(zhì)量濃度最高達(dá)28mg/L。盡管目前對(duì)該廠草甘膦廢水TN含量無排放要求,鑒于環(huán)保管理政策尤其是針對(duì)草甘膦生產(chǎn)的要求日趨嚴(yán)格,且污染物排放總量控制嚴(yán)格,對(duì)于目標(biāo)水體排放量巨大的廠家來說,降低污染物含量是廢水達(dá)標(biāo)排放的關(guān)鍵點(diǎn)。
由于組合工藝1的處理能力無法滿足廢水TN總量排放的要求,因此在工藝1的基礎(chǔ)上,增加反硝化生物處理系統(tǒng),形成厭氧生物處理系統(tǒng)+好氧生物處理系統(tǒng)+反硝化生物處理系統(tǒng)+化學(xué)深度除磷組合工藝2,其對(duì)TN的處理效果見圖7。
由圖7可知,相較于工藝1,廢水經(jīng)過工藝2的處理后,TN含量有明顯的下降趨勢(shì),TN去除率高達(dá)97.92%,平均為93.5%;TN的質(zhì)量濃度平均降至3.63mg/L,低于GB18918-2002的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。由圖5可知,廢水經(jīng)生物好氧系統(tǒng)處理后,NH3-N的質(zhì)量濃度降至0mg/L,經(jīng)微生物的硝化作用,將廢水中的NH3-N全部轉(zhuǎn)換為硝態(tài)氮及亞硝態(tài)氮。此時(shí),廢水進(jìn)一步進(jìn)入反硝化生物處理系統(tǒng),反硝化細(xì)菌在厭氧條件下,以有機(jī)物為電子供體進(jìn)行厭氧呼吸,將廢水中的硝態(tài)氮還原為氮?dú)忉尫诺酱髿庵?,從而?shí)現(xiàn)去除氮的目的。
3、結(jié)論
通過化工過程強(qiáng)化手段與生物反應(yīng)器的應(yīng)用結(jié)合,在厭氧生物處理系統(tǒng)+好氧生物處理系統(tǒng)+PAFC化學(xué)深度除磷組合工藝1的作用下,該廠草甘膦出水中COD和TP、NH3-N、TN的質(zhì)量濃度分別達(dá)到52.3mg/L和0.601、0、16.9mg/L,其中COD和TP、NH3-N含量滿足GB18918-2002的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
為進(jìn)一步降低出水TN含量,設(shè)計(jì)厭氧生物處理系統(tǒng)+好氧生物處理系統(tǒng)+反硝化生物處理系統(tǒng)+PAFC化學(xué)深度除磷組合工藝2,成功使TN的質(zhì)量濃度降低至3.63mg/L,滿足GB18918-2002的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
該工藝改進(jìn)過程簡單,操作方便,選用的除磷劑PAFC除磷效果顯著、價(jià)格適中,具有一定的實(shí)際推廣意義。(來源:泰興市興安精細(xì)化工有限公司,生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所,國家環(huán)境保護(hù)農(nóng)藥環(huán)境評(píng)價(jià)與污染控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,鎮(zhèn)江江南化工有限公司)