鉛鋅銀多金屬選廠高濃度選礦廢水處理工藝
在鉛鋅銀選礦生產(chǎn)活動中,為了將有用成分篩選出來,需要采用浮選工藝,浮選工藝用水量4~7m3/t原礦,且在浮選過程中需加入大量的選礦藥劑,大部分水及選礦要回隨尾礦排出選廠,尾礦中含有大量的選礦藥劑、重金屬離子、SS等,選礦廢水直排會對水體造成嚴重污染。
由于選礦生產(chǎn)過程中消耗水量比較大,直接排放不僅造成資源浪費,也直接提高了生產(chǎn)成本,因此大部分選廠會選擇將這些濃度較低的選礦廢水經(jīng)濃密后回用于生產(chǎn)工藝,在回用初期選礦廢水直接回用對選礦指標無影響,但是運行幾年后,隨著選礦藥劑、重金屬離子的富集,會使選礦廢水濃度升高,回用后選廠會出現(xiàn)選礦浮選泡沫發(fā)黏、發(fā)虛,導致選礦指標惡化,為了保證選礦指標,工人們會提高選礦藥劑投加量,過量的選礦藥劑會繼續(xù)導致浮選泡沫更加發(fā)黏、發(fā)虛,形成一個惡性循環(huán),不僅提高了選礦成本,更加浪費了藥劑資源,因此為了保證選礦指標必須將廢水進行處理后方可持續(xù)回用。
本文結合內(nèi)蒙古某鉛鋅銀多金屬選廠高濃度選礦廢水處理及回用的工程實例,詳細論述選礦廢水長期回用存在的問題、選礦廢水處理與回用系統(tǒng)的設計參數(shù)、處理效果及運行情況。
1、工程概況
1.1 選廠存在的問題
根據(jù)實地調查,該選廠生產(chǎn)廢水經(jīng)濃密后直接回用,尾礦經(jīng)脫水后干排,選礦廢水經(jīng)長時間回用,廢水中重金屬及COD累積濃度均比較高,對選礦生產(chǎn)產(chǎn)生了嚴重影響,浮選泡沫發(fā)黏、發(fā)虛,導致選礦指標惡化,需要成倍提高選礦藥劑用量才能保證選礦指標,然而,過量的藥劑殘留導致浮選泡沫更加發(fā)黏、發(fā)虛,繼續(xù)回用更加影響選礦指標,形成惡性循環(huán),而且單位生產(chǎn)成本增加超過20元,年生產(chǎn)成本增加超過千萬元。
1.2 處理規(guī)模及廢水來源
選廠日廢水產(chǎn)生量約為2.0萬m3,本次選礦廢水處理設計規(guī)模為:5000m3/d,其中尾礦濃密水3400m3/d,尾礦陶瓷過濾機濾液1400m3/d,陶瓷過濾機酸洗廢水200m3/d,處理后的廢水全部回用于選礦。
1.3 設計進水水質
選礦廢水經(jīng)過長期循環(huán)回用后,廢水中CODcr、金屬離子等均會累積,濃度高于常規(guī)選礦廢水,具體水質如表1所示,其中設計出水水質根據(jù)我院連續(xù)兩次選礦廢水大循環(huán)回用閉路選礦試驗確定,詳見表1所示:
分析表1進水水質可知,選礦廢水通過長期循環(huán)回用,廢水中COD、SS、金屬離子濃度均有很大程度升高,這是因為選礦廢水未經(jīng)尾礦庫沉淀截留,直接回用,這些污染物產(chǎn)生了富集而嚴重影響選礦指標,因此,必須進行適度處理后方可繼續(xù)回用于選廠。
2、工藝路線的確定及工藝路線的特點
2.1 工藝路線的確定
工藝路線采用實驗室連續(xù)兩次選礦廢水大循環(huán)回用閉路選礦試驗推薦的工藝“混凝沉降+活性炭吸附+過濾+回用”,工藝路線、工藝參數(shù)及藥劑制度均按照實驗確定。
詳細工藝流程見圖1所示。
2.2 工藝路線特點
(1)處理工藝路線簡單,操作簡單,效果穩(wěn)定;
(2)項目選址位于現(xiàn)有濃密池底部架空層,節(jié)約用地,且無需新建保溫房,降低了投資;
(3)所有構筑物均采用鋼結構,縮短了工期,盡快投入使用,服務于選礦;
(4)充分利用選廠現(xiàn)有設施,將沉淀物你送尾礦壓濾系統(tǒng),降低了工程投資,節(jié)約勞動力。
3、主要構筑物設計
3.1 快速攪拌混凝池
設計規(guī)模210m3/h,有效容積24m3,有效停留時間6min,內(nèi)弧長3.8m,外弧長4.8m,配套設置1臺快速攪拌機,N=4.0kw,轉速65rpm。
3.2 慢速攪拌混凝池
設計規(guī)模210m3/h,有效容積70m3,有效停留時間30min,內(nèi)弧長8.2m,外弧長10.4m,配套設置2臺快速攪拌機,N=7.5kw,轉速17rpm。
3.3 平流沉淀池
設計規(guī)模210m3/h,有效容積434m3,有效停留時間2h,內(nèi)弧長45.1m,外弧長56.9m。
3.4 活性炭攪拌罐
用于溶解椰殼活性炭,設計規(guī)模210m3/h,有效容積40m3,有效停留時間15min,內(nèi)弧長12.1m,外弧長15.1m,配套設置1臺快速攪拌機,N=4.0kw,轉速84rpm,2臺慢速攪拌機,N=7.5kw,轉速17rpm。
3.5 活性炭吸附沉淀池
用于沉淀吸附廢水中的污染物后的活性炭,設計規(guī)模210m3/h,有效容積446m3,有效停留時間2h,內(nèi)弧長45.5m,外弧長61.7m。
3.6 過濾系統(tǒng)
設計規(guī)模210m3/h,截留精度>20μm,配套智能粗效過濾機組:DN200,過濾精度>100μm,N=200W;纖維球過濾器:BTGX-3000,Φ=3m,Q=5000m3/d,N=22kw;離心提升泵:Q=200m3/h,H=32m,N=30KW,1臺。
3.7 配套設施
污泥溝:B×H=0.5×0.5m;環(huán)形,長度:130m;明礬、PAM、粉末活性炭投加裝置各1套。
4、投資規(guī)模及處理效果分析
4.1 投資規(guī)模
該項目總投資190萬元,其中土建投資約為10萬元,設備采購及安裝投資(含鋼結構水池)180萬元。
4.2 處理效果分析
本項目于2017年建成投入運行,自投產(chǎn)運行以來,處理效果較好,經(jīng)處理后的廢水無色、無味,歷年來出水水質詳見表2所示。
從表2出水結果可以看出,項目出水水質濃度日益降低,遠遠好于原設計要求,且通過回訪建設單位,項目建成后,廢水處理站一直穩(wěn)定運行,且回用水的選礦指標基本接近于清水的選礦指標,選礦藥劑用量也接近于清水指標。
廢水處理站運行費用約為0.5元/m3,運行費用主要包括動力費、藥劑費及人工費,動力費約為0.15元/m3、藥劑費約為0.26元/m3、人工費約為0.09元/m3,年總運行成本91.25萬元。
5、結論
(1)“混凝+沉淀+活性炭吸附+纖維球吸附”工藝適合處理長期循環(huán)的高濃度選礦廢水,具有運行效果穩(wěn)定、操作簡單、運行費用低。
(2)獨具創(chuàng)新的將椰殼活性炭作為吸附藥劑溶于水中,可以對廢水中的COD、金屬離子進行吸附,降低廢水中的污染物濃度。
(3)在過濾系統(tǒng)前增設智能粗效過濾器降低后端纖維球過濾器負荷,減少纖維球過濾器反沖洗頻次,降低運行費用。
(4)經(jīng)過處理后的高濃度循環(huán)廢水可以保證選廠正常運行,選礦指標及選礦藥劑投加量接近于清水指標。(來源:湖南有色金屬研究院)