高濃度氨氮養(yǎng)豬廢水生物脫氮技術(shù)
水體中氮素污染會(huì)引起生態(tài)以及健康方面的有害影響,氨在水中已離子(NH4+)和分子(NH3)形態(tài)存在,引起毒害作用的主要是NH3。對(duì)大部分魚類而言,水體中的NH3的致死劑量為1mg/L。
1、實(shí)驗(yàn)部分
1.1 材料與儀器
某養(yǎng)豬場(chǎng)廢水沼氣池出水小試實(shí)驗(yàn),設(shè)計(jì)流量5L/d,總停留時(shí)間1~2d;水質(zhì)CODcr:670~1100mg/L、NH4+-N:209~371mg/L、NOX--N4~20mg/L,TN243~395mg/L、pH:6~9。
小試填料:BF納米載體填料,規(guī)格為20mm×20mm×15mm,有效比表面積為30000~50000m2/m3、比重0.95~1.05g/cm3、空隙率70%~90%、氧利用率為25%~35%。
泵與風(fēng)機(jī):進(jìn)水泵和回流泵型號(hào):LongerpumpTMBT100-2J、流量分別為10~30L/d、30~90L/d;電磁式空氣壓縮機(jī)型號(hào):海利ACO-500,排氣量為100L/min。
1.2 菌種
本實(shí)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)微生物采用碧沃豐針對(duì)養(yǎng)殖行業(yè)廢水的優(yōu)勢(shì)菌種。缺氧池優(yōu)勢(shì)細(xì)菌:芽孢桿菌、酵母菌屬、反硝化細(xì)菌。好氧優(yōu)勢(shì)細(xì)菌:酵母菌屬、芽孢桿菌屬、亞硝化單胞菌、硝化桿菌。
1.3 實(shí)驗(yàn)裝置
實(shí)驗(yàn)裝置圖見圖1。反應(yīng)器材料為有機(jī)玻璃,調(diào)節(jié)池規(guī)格為100mm×100mm×200mm、缺氧池和好氧池規(guī)格為φ150mm×500mm。
1.4 試驗(yàn)方法
啟動(dòng)實(shí)驗(yàn):用某養(yǎng)豬場(chǎng)沼氣池出水充滿實(shí)驗(yàn)裝置。調(diào)節(jié)pH控制在7.5~8.5,缺氧池加入芽孢桿菌、酵母菌屬、反硝化細(xì)菌各0.1g,開啟攪拌裝置,溶解氧控制在0.5mg/L以下。好氧池加入酵母菌屬、芽孢桿菌屬、亞硝化單胞菌、硝化桿菌各0.1g,控制溶解氧在2~4mg/L。缺氧池的COD/TP控制100~300:1;好氧池的COD/TP控制100:1可使用磷酸鹽進(jìn)行調(diào)節(jié)。硝化液回流比可控制在100%~300%。
負(fù)荷提升階段:待好氧池氨氮降浮減少,缺氧池可開始進(jìn)水。每次提升負(fù)荷依次為0.5L/d、0.5L/d,1L/d,1.5L/d,2.5L/d,5L/d,時(shí)間間隔依據(jù)好氧池出水氨氮情況而定。
2、試驗(yàn)結(jié)果與分析
2.1 好氧池氨氮和pH隨時(shí)間變化關(guān)系
圖2結(jié)果顯示好氧池的氨氮下降,會(huì)導(dǎo)致pH值下降。這一結(jié)果揭示了微生物進(jìn)行硝化作用,將氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽氮,會(huì)消耗系統(tǒng)中的堿,從而導(dǎo)致好氧池的pH下降。
2. 2好氧池氨氮去除效果分析
由圖3可知,好氧池進(jìn)水氨氮濃度在200~400mg/L波動(dòng),在30d的連續(xù)運(yùn)行中,從8月8日到8月17日為硝化系統(tǒng)建立階段;8月18日到9月5日,為系統(tǒng)負(fù)荷提升階段。整個(gè)過程,停留時(shí)間在1~2d,氨氮平均去除率可達(dá)96.8%,最高可達(dá)98.8%,出水氨氮在4.9~6.6mg/L之間。
2.3 好氧池出水氮素分析
在系統(tǒng)進(jìn)水量維持在2.5L/d,總氮維持在系統(tǒng)停留時(shí)間為2d,研究不同硝化液回流,對(duì)該類廢水總氮去除效果。具體結(jié)果如表1所示。
由表可知,在回流量為250%,出水總氮為13.95mg/L(進(jìn)水總氮為283.82mg/L),總氮的去除率為95.08%。當(dāng)硝化液回流量大于250%時(shí),系統(tǒng)出水的總氮反而升高。在實(shí)際運(yùn)行過程中,硝化液的回流比盡量控制在250%左右。
3、結(jié)論
(1)系統(tǒng)停留時(shí)間在1~2d,氨氮平均去除率可達(dá)96.8%,最高可達(dá)98.80%,出水氨氮穩(wěn)定在4.9~6.6mg/L之間,達(dá)到了污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
(2)在停留時(shí)間為2d,硝化液回流量為250%,系統(tǒng)總氮去除率高達(dá)95.08%。(來源:碧沃豐工程有限公司)