燃煤電廠脫硫超低排放后廢水零排放工藝
1、脫硫廢水的危害分析
從燃煤電廠運(yùn)行實(shí)際來(lái)說(shuō),脫硫廢水中含有主要危害物質(zhì),包括重金屬離子和鈣離子等,隨著設(shè)備的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),脫硫廢水水質(zhì)會(huì)繼續(xù)惡化,程度較大,極易造成水污染。以石膏脫水系統(tǒng)為例,在實(shí)際運(yùn)行的過(guò)程中,將10%~20%的石膏反應(yīng)產(chǎn)物利用脫水機(jī),排出系統(tǒng),部分回經(jīng)溢流箱,旋流后,將固體含量<1.2%的廢水,送到廢水系統(tǒng)排出。廢水的不達(dá)標(biāo)排放,會(huì)造成水污染,長(zhǎng)期以往,會(huì)造成不可逆轉(zhuǎn)的危害。當(dāng)化學(xué)物質(zhì)蒸發(fā)后,極易造成大氣污染問(wèn)題,形成酸雨?;诖?,實(shí)現(xiàn)廢水零排放,有著重要的意義。
2、燃煤電廠脫硫超低排放后廢水零排放工藝應(yīng)用實(shí)例
2.1 案例概述
以某電廠為例,其踐行煙氣超低排放和深度節(jié)能綜合技術(shù)路線以及相關(guān)實(shí)施方案,協(xié)同脫除煙氣SO3以及PM2.5等,達(dá)到了節(jié)能以及減排雙重目標(biāo)?,F(xiàn)結(jié)合此廠工藝升級(jí)實(shí)踐,總結(jié)脫硫超低排放后廢水零排放工藝的具體應(yīng)用。
2.2 改造前情況概述
在進(jìn)行工藝改造升級(jí)前,使用的是2×600MW的超零界鍋爐,型號(hào)為HG-1795/26.15-YMI,采取兀型布置,為單爐膛。使用的是改進(jìn)型低主燃燒器以及分級(jí)送風(fēng)燃燒系統(tǒng),采取墻式切圓燃燒方式,一次中間再熱。煤種以神華和中煤等為主,變化較大。改造前,脫硫系統(tǒng)使用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,使用AEE噴淋塔,采取一爐一塔的設(shè)置,塔徑為15.5m。設(shè)置了3層噴淋層,漿液循環(huán)泵流量參數(shù)為9800m3/h。
2.3 超低排放方案
對(duì)于脫硫系統(tǒng)的改造,具體方案如下:
①對(duì)PM燃燒器進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)NOx的濃度。對(duì)煙氣脫硝裝置,進(jìn)行優(yōu)化,強(qiáng)化催化劑壽命管理,在實(shí)際運(yùn)行中,定期噴氮優(yōu)化調(diào)整,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)超低排放。
②運(yùn)用托盤類技術(shù),將脫硫塔內(nèi)部的煙氣流廠,提高脫硫和除塵效率。適當(dāng)增加漿液噴淋量,增強(qiáng)脫硫塔的適應(yīng)性能。使用MGGH,替代回轉(zhuǎn)式GGH,以免出現(xiàn)泄漏短路問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)超低排放。③使用MGGH煙氣冷卻器,將干式電除塵器入口煙氣溫度,控制在酸露點(diǎn)之下,使得電除塵器都保持在低溫工況,提高除塵效率,去除一些SO3。使用MGGH再熱器,把煙囪出口位置的煙氣溫度把控在72℃左右,以免產(chǎn)生煙囪雨。利用凝結(jié)水加熱器,回收MGGH系統(tǒng)中多余的熱量。
2.4 濕式電除塵及其廢水零排放技術(shù)
在脫硫塔后部煙道設(shè)置濕式電除塵器,使用金屬板臥式結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)雙室兩電廠,陰極線和陽(yáng)極板使用316L材質(zhì)。本體結(jié)構(gòu)使用玻璃鱗片進(jìn)行防腐,陽(yáng)極總投影收塵面積為11742m2,比集塵面積總計(jì)15.9m2/(m3/s)。噴淋循環(huán)水量總計(jì)150m3/h,噴淋前利用清洗過(guò)濾器以及袋式保安過(guò)濾器,加入堿,進(jìn)行pH調(diào)整。使用廢水處理以及復(fù)用系統(tǒng),廢水經(jīng)過(guò)處理后,再次用于脫硫系統(tǒng),不排放出來(lái)。
濕式電除塵器產(chǎn)生的廢水直接排放到頂澄清器開展物理沉降處理。經(jīng)過(guò)沉降后,下部漿液直接排放到吸收塔集水坑,用于吸收塔液池,作為補(bǔ)充水。上部清水溢流到清水箱,經(jīng)過(guò)過(guò)濾處理后,用作吸收塔除霧器沖洗水,實(shí)現(xiàn)水資源再利用。除霧器不足的沖洗水,使用脫硫系統(tǒng)工藝水補(bǔ)充。燃煤電廠脫硫工藝水,是工業(yè)廢水,pH值為9.0~9.5;電導(dǎo)550~650μS/cm;CI濃度55~80mg/L。
從實(shí)際運(yùn)行角度來(lái)說(shuō),噴淋循環(huán)水水質(zhì)控制指標(biāo)如下:
1)pH值為6~7;
2)固體懸浮物SS<500mg/L;
3)CI-≤200mg?L-1;總硬度<200mg/L。
補(bǔ)充水量以及排水量控制在15~18t/h,保證水質(zhì)平衡。經(jīng)過(guò)過(guò)濾后的廢水,可以達(dá)到脫硫除霧器噴淋要求。
經(jīng)過(guò)運(yùn)行6個(gè)月后,對(duì)其進(jìn)行檢查,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)極板和板線路腐蝕的問(wèn)題。濕式電除塵器性能測(cè)試結(jié)果如下:
1)粉塵。濕式電除塵器入口位置29.96mg/m3(6.4+);出口位置2.62mg/m3(0.46+);脫除效率為90.37%(92.8+)。
2)SO3。濕式電除塵器入口位置23.4mg/m3;出口位置3.32mg/m3;脫除效率為85.8++。
3)PM2.5。濕式電除塵器入口位置7.29mg/m3;出口位置1.09mg/m3;脫除效率為85.16%。
4)霧滴。濕式電除塵器入口位置39.91mg/m3;出口位置3.65mg/m3;脫除效率為90.85%。(來(lái)源:大慶油田電力集團(tuán)電力工程技術(shù)服務(wù)公司)