印染廢水處理混凝沉淀/活性污泥法
印染廢水具有水量大、COD濃度高、可生化性差、色度深、成分復(fù)雜、水質(zhì)變化大等特點(diǎn),紡織印染是佛山市某鎮(zhèn)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一,企業(yè)眾多,但分布散亂,難以統(tǒng)一管理,所排放的印染廢水對(duì)當(dāng)?shù)厮h(huán)境造成嚴(yán)重污染。因此,若將一些分布在城區(qū)中心或分散在不同地方的印染企業(yè)集中在一個(gè)工業(yè)園區(qū),形成較大生產(chǎn)規(guī)模的紡織印染區(qū),對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的印染廢水進(jìn)行集中處理,既能杜絕企業(yè)的偷排現(xiàn)象,又能提高運(yùn)行管理水平和廢水達(dá)標(biāo)排放率。基于此,該鎮(zhèn)于1999年開工建設(shè)工業(yè)園區(qū),2003年引入了一批大型紡織印染企業(yè),同時(shí)帶動(dòng)一大批外地和本地的紡織企業(yè)入園投資建廠。2007年,園區(qū)污水處理廠一期工程(3萬噸/日)建成并投入試運(yùn)行,二期工程(3萬噸/日)也于2009年建成運(yùn)行,總設(shè)計(jì)處理水量為6萬噸/日,主要收集處理園區(qū)內(nèi)的印染廢水和部分生活污水。
1、設(shè)計(jì)水質(zhì)情況及工藝流程
工業(yè)園內(nèi)印染企業(yè)以染整、印花工序?yàn)橹?,污水處理廠一期工程設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)如表1所示,出水水質(zhì)除色度外執(zhí)行《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
印染廢水處理通常以“物化+生化”的組合工藝為主。根據(jù)工業(yè)園區(qū)印染廢水水質(zhì)特點(diǎn),同時(shí)考慮處理成本,污水處理廠一期工程采用“混凝沉淀+水解酸化+活性污泥法”工藝,具體流程如圖1所示:
2、主要構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)
2.1 進(jìn)水集水池
渠道尺寸:10m×2m×2m。收集工業(yè)園內(nèi)的各印染企業(yè)的排水。各印染企業(yè)均安裝有獨(dú)立的排水管道,實(shí)行“一廠一管”制度,將其生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水排入污水處理廠,各管道的進(jìn)出口配備電磁流量計(jì),出水口配有24小時(shí)混合水樣采集器。污水處理廠根據(jù)印染企業(yè)排放廢水的水質(zhì)和水量進(jìn)行收費(fèi)。
2.2 進(jìn)水泵井
格柵渠道尺寸:10.5m×1.25m×2.55m,進(jìn)水泵井尺寸:38m×10m×4m。設(shè)有2臺(tái)機(jī)械細(xì)格柵,柵隙5mm,2臺(tái)雙曲面攪拌器,6臺(tái)干式提升泵,配備濃硫酸投加裝置。
2.3 調(diào)節(jié)池
尺寸:47m×33m×6m,設(shè)有6臺(tái)攪拌器,4臺(tái)干式提升泵,池頂安裝2組冷卻塔,配置2臺(tái)干式增壓泵。池體末端設(shè)置有加藥混凝區(qū)。
2.4 初沉池
尺寸:直徑40m×6m,采用中進(jìn)周出的輻流式沉淀池,2組并列運(yùn)行。各設(shè)有1臺(tái)刮泥機(jī),2臺(tái)螺桿排泥泵。
2.5 水解酸化池
尺寸:100m×35m×6m,設(shè)有10臺(tái)水下推流器。由于印染廢水可生化性較差的特點(diǎn),污水處理工藝采用水解酸化工藝以提高廢水的可生化性。然而在實(shí)際運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn),廢水經(jīng)混凝沉淀后的B/C約為0.5,表明其可生化性較好,且經(jīng)水解酸化池后,廢水的可生化性并未改善。因此,在2013年8月對(duì)污水處理廠一期工程進(jìn)行改造,廢水經(jīng)初沉池后直接跨越水解酸化池進(jìn)入預(yù)吹脫池,然后經(jīng)活性污泥法生化處理,后期穩(wěn)定運(yùn)行效果表明,改造后的生化系統(tǒng)處理效率并未受到任何影響。
2.6 預(yù)吹脫池
尺寸:14m×35m×6m。池底均勻分布有130根管式微孔曝氣器,對(duì)廢水進(jìn)行預(yù)曝氣處理,吹脫廢水中的部分硫化物,以降低生化池進(jìn)水中的硫化物含量。
2.7 生化池
尺寸:114m×23m×6m,采用推流式曝氣池,2組并列運(yùn)行,每組均采用獨(dú)立分格推流式活性污泥法,由三面橫向設(shè)置的擋墻(擋墻底部鏤空或設(shè)置若干個(gè)小孔)將之分隔為四段,四段的容積比為15∶61∶15∶9,廢水經(jīng)擋墻底部或孔洞流入下一段,最后出水經(jīng)末端頂部溢流孔流入二沉池。這種獨(dú)立分格的推流式曝氣池兼具推流式和完全混合式兩者的優(yōu)點(diǎn),不僅具有較強(qiáng)的生化反應(yīng)推動(dòng)力和反應(yīng)速率,而且具有較強(qiáng)的耐沖擊負(fù)荷能力[4]。每組生化池池底均勻分布有1494根管式微孔曝氣器,將壓縮空氣鼓入泥水混合液中,提供微生物所需溶解氧,并對(duì)泥水混合液進(jìn)行攪拌,使溶解氧、污水和活性污泥充分結(jié)合。
2.8 二沉池
尺寸:直徑50m×6m,采用中進(jìn)周出的輻流式沉淀池,2組并列運(yùn)行。各設(shè)有1臺(tái)刮泥機(jī),共5臺(tái)外回流泵,1臺(tái)剩余污泥泵。
2.9 污泥濃縮池
尺寸:直徑17.2m×5m,采用中進(jìn)周出的沉淀池結(jié)構(gòu),4組,設(shè)6臺(tái)污泥輸送泵。接收來自初沉池的物化污泥和二沉池的剩余污泥,將濃縮污泥輸送至脫水機(jī)房,上清液溢流至總回流井。
2.10 總回流井
尺寸:5m×5m×4m,設(shè)有3臺(tái)回流泵。收集廠內(nèi)生活污水、污泥濃縮池上清液及脫水機(jī)房產(chǎn)生的污水,并輸送至一期調(diào)節(jié)池。
3、處理效果及運(yùn)行中存在的問題
3.1 處理效果
2017年污水處理廠一期工程各工藝段日均進(jìn)出水水質(zhì)如表2所示:
從2017年污水處理各工藝段進(jìn)出水水質(zhì)可以看出,“混凝沉淀+活性污泥法”對(duì)該廢水具有較好的處理效果。原水水質(zhì)pH值較高,平均達(dá)11.05左右,先使用濃硫酸將廢水pH調(diào)節(jié)至8.5~9.5,然后進(jìn)入調(diào)節(jié)池經(jīng)簡單均質(zhì)后,在出水端投加硫酸亞鐵和非離子聚丙烯酰胺,經(jīng)管道混合器充分混合后進(jìn)入初沉池進(jìn)行泥水分離,可去除絕大部分的細(xì)小纖維等雜質(zhì),并有效降低廢水中的SS和色度,去除率分別可達(dá)85%和70%,COD去除率約為38%。廢水經(jīng)過調(diào)節(jié)池和初沉池時(shí),由于處在一個(gè)厭氧(或缺氧)的環(huán)境下,廢水中的有機(jī)氮(尿素、氨基酸等)發(fā)生氨化作用,轉(zhuǎn)換成為氨氮,所以初沉池出水中的氨氮含量會(huì)比進(jìn)水中的高。廢水中的磷有兩種形式,一種是顆粒性磷(不溶解性磷),一種是溶解性磷(磷酸鹽等),經(jīng)過調(diào)節(jié)池的物化混凝和初沉池的泥水分離后,大部分的顆粒性磷得以去除,廢水中58%的磷在物化階段被去除。初沉池出水進(jìn)入后續(xù)生化處理,廢水中的有機(jī)物、氮、磷等污染物被活性污泥中的微生物吸附降解后得到有效去除,COD、BOD5和氨氮的去除率均達(dá)95%以上,TP的去除率達(dá)85%以上。
3.2 運(yùn)行中存在的問題
(1)污水處理廠一期工程接收來自20多家印染企業(yè)的廢水,各企業(yè)排放廢水的水質(zhì)差異較大,為避免進(jìn)入生化池的廢水水質(zhì)產(chǎn)生較大波動(dòng),調(diào)節(jié)池要盡可能保持高液位運(yùn)行,以充分發(fā)揮調(diào)節(jié)池的均質(zhì)功能;另外各印染企業(yè)每天的排水時(shí)間沒有規(guī)律,調(diào)節(jié)池經(jīng)常會(huì)面臨溢流的危險(xiǎn),污水處理廠專門成立巡檢部門對(duì)外廠來水水量進(jìn)行調(diào)控,安排企業(yè)錯(cuò)峰排水。
(2)污水處理廠一期工程采用的普通活性污泥法,對(duì)廢水中TP的去除主要是依靠活性污泥對(duì)磷的普通吸附以及剩余污泥的排放,因此對(duì)TP的去除率不高。長期的運(yùn)行結(jié)果表明,只有當(dāng)生化池進(jìn)水的TP低于3mg/L時(shí),出水的TP才有可能低于0.5mg/L。在2015年之前,物化階段僅投加非離子聚丙烯酰胺,經(jīng)簡單的絮凝沉淀后,沉淀池出水TP一般都在4mg/L左右,二沉池出水TP則在1mg/L以上。后來通過比選確定硫酸亞鐵(Fe2+有效含量為30%)和非離子聚丙烯酰胺聯(lián)用,沉淀池出水TP能穩(wěn)定控制在3mg/L左右。
(3)印染廢水有一個(gè)水溫偏高的特點(diǎn),每年的6~9月份,污水處理廠生化池水溫一般在40℃左右,最高會(huì)達(dá)44℃。水溫高會(huì)導(dǎo)致溶氧效率降低,為保證生化池具有足夠的DO,一般都會(huì)過量曝氣,生化系統(tǒng)因而會(huì)容易出現(xiàn)污泥分解的情況,直接影響生化處理效果。經(jīng)過長時(shí)間的調(diào)整發(fā)現(xiàn),將污泥濃度控制在2500mg/L左右,適當(dāng)提高污泥負(fù)荷,能盡量避免出現(xiàn)污泥分解的問題。
(4)在法定節(jié)假日期間,大部分印染企業(yè)都會(huì)停產(chǎn),污水廠處于“少水”或“無水”狀態(tài),因此需提前利用廠區(qū)構(gòu)筑物臨時(shí)儲(chǔ)存廢水,并適當(dāng)減少處理水量,確保節(jié)假日期間維持生化池中活性污泥微生物的生存所需。特別是在春節(jié)期間,大部分印染企業(yè)會(huì)停產(chǎn)長達(dá)半個(gè)月時(shí)間,此時(shí)污水處理廠除提前儲(chǔ)水外,還要預(yù)備足夠的碳源、氮源和磷源等營養(yǎng)物。
4、結(jié)論與探討
(1)該印染工業(yè)園廢水可生化性較好,B/C值約為0.5,在工藝選擇上可不設(shè)水解酸化工藝,“物化混凝+活性污泥法”組合工藝對(duì)廢水處理效果較好,混凝沉淀能有效降低廢水SS和色度,并去除部分COD。整體工藝對(duì)COD、BOD5和氨氮的去除率均可達(dá)95%以上,對(duì)TP的去除率達(dá)85%以上。
(2)該污水處理廠的運(yùn)行管理難點(diǎn)在于對(duì)生化系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)控。由于印染廢水水質(zhì)復(fù)雜,如果不能提前對(duì)生化系統(tǒng)的耐沖擊性進(jìn)行預(yù)判并加以調(diào)控,活性污泥性狀很容易出現(xiàn)異常,從而導(dǎo)致出水水質(zhì)超標(biāo)。因此,為保證污水處理廠出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),除運(yùn)行人員應(yīng)具有較高的技術(shù)管理水平外,還應(yīng)在生化工藝后端補(bǔ)充應(yīng)急措施,如強(qiáng)化混凝工藝等。
(3)該污水處理廠自動(dòng)化程度不高,缺少在線數(shù)據(jù)監(jiān)控,勞動(dòng)強(qiáng)度和管理難度較高。因此自動(dòng)化程度的提高是今后工藝改造的重點(diǎn)方向。
(4)工業(yè)園區(qū)各印染企業(yè)排放廢水水質(zhì)水量對(duì)污水處理廠的運(yùn)行工況影響較大,污水處理廠除加強(qiáng)自身管理外,還應(yīng)加強(qiáng)與各印染企業(yè)的溝通協(xié)調(diào),從源頭監(jiān)控,盡可能減少廠區(qū)來水水質(zhì)水量的波動(dòng)。(來源:廣州市京水水務(wù)有限公司)