蘭炭高濃度污水處理中水回用技術(shù)
1、蘭炭高濃度污水的概況
1.1 蘭炭高濃度污水的來源
煤炭在600℃~700℃干鎦時生成的荒煤氣,荒煤氣中的揮發(fā)分(氨,硫化物,氰化物)、焦油、水分、灰塵、酚類、吲哚、喹啉、吡啶等物質(zhì)在煙道口被洗滌過程中就進(jìn)入到洗滌液中,形成了成分復(fù)雜循環(huán)氨水,其中一部分經(jīng)過初步的除油、蒸氨、脫酚后就形成了蘭炭污水,因其CODCr、酚、油、氨氮含量高,所以叫蘭炭高濃度污水。
1.2 蘭炭高濃度污水的難點
污水的水量以及和CODCr、酚、油、氨氮、總氮等指標(biāo)波動大;廢水中毒性物質(zhì)多;廢水中難降解物質(zhì)多,出水水質(zhì)差;生物泡沫多;廢水色度深。
1.3 蘭炭高濃度污水設(shè)計要求
1.3.1 蘭炭污水設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),見表1
1.3.2 蘭炭高濃度污水設(shè)計出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
按照梯級處理、分質(zhì)回用的原則。生化污水經(jīng)深度處理,再經(jīng)超濾、納濾、反滲透處理后,滿足《煉油化工企業(yè)污水回用管理導(dǎo)則》中初級再生水水質(zhì)指標(biāo),用于全廠的循環(huán)水、除鹽水補(bǔ)水。納濾的濃液進(jìn)行催化氧化降低有機(jī)物濃度后,可以滿足《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16171-2012)熄焦用水。反滲透濃水、除鹽水系統(tǒng)排污和循環(huán)水廠排污水進(jìn)入含鹽處理系統(tǒng)。
2、蘭炭高濃度污水處理流程的技術(shù)比選和原理依據(jù)
2.1 蘭炭高濃度污水處理工藝流程
蘭炭污水來源共有4類:高濃度污水、含油污水、生產(chǎn)生活污水和其他裝置污水。污水的處理工藝設(shè)計在“分類收集、分質(zhì)處理”基礎(chǔ)上,采用“預(yù)處理→一次氧化處理→一次生化處理→二次氧化處理→二次生化處理→深度處理→中水回用處理→高鹽水處理系統(tǒng)”工藝流程,進(jìn)行污水綜合處理工藝,見下圖。
2.2 高濃度污水預(yù)處理系統(tǒng)
2.2.1 除油預(yù)處理
重力法對乳化油和溶解油的處理效果達(dá)不到水質(zhì)要求。混凝沉淀法需加大量的絮凝劑和助凝劑,反而增加了懸浮物的含量。吸附法吸附能力有限,選擇性差,極易飽和且再生困難,經(jīng)濟(jì)性差。氣浮過程中空氣會把酚類氧化為生化性更差的醌類物質(zhì),導(dǎo)致出水色度加深,浮選時油性致泡物質(zhì)還會產(chǎn)生大量泡沫。破乳除油法在低pH值下通過改變?nèi)橐旱慕缑嫘再|(zhì)和化學(xué)性質(zhì)而實現(xiàn)很好的破乳,將酚類的油性物質(zhì)起到破環(huán)、斷鏈的作用,對油性物質(zhì)的去除率可達(dá)80%。經(jīng)過比選,強(qiáng)化破乳除油法是本項目高濃度污水的首選。
2.2.2 一級氧化處理(高效催化氧化)
為降低特征污染物對生化系統(tǒng)的毒害作用,更好地提高可生化性,同時對廢水中的特征污染物進(jìn)行有效的去除,更好地發(fā)揮生化處理低成本的優(yōu)勢。近年來,高級氧化技術(shù)成為攻克化工廢水中溶解態(tài)難降解有機(jī)毒物的研究熱點,見表2。
(1)濕式氧化技術(shù)需要高溫125℃~320℃和高壓0.5~20MPa,具有運行條件苛刻,操作安全性差,設(shè)備投資大、運行成本高等缺點,難以進(jìn)行實際應(yīng)用。
(2)Fenton試劑(由H2O2與催化劑Fe2+所構(gòu)成的催化氧化體系)氧化法在實際應(yīng)用時存在兩個主要的缺點:
?、龠x擇性差,在復(fù)雜廢水中對目標(biāo)污染物的去除效果不顯著。
?、贔e2+和H2O2的投加濃度較高、利用率較低,從而導(dǎo)致處理成本較高。
(3)光催化、電催化實際應(yīng)用中常受廢水色度、濁度、含鹽量、能耗等限制,處理效率低,且放大困難、運行成本高。
(4)催化氧化技術(shù)具有以下顯著優(yōu)勢:優(yōu)先氧化含有不飽和鍵的污染物,實現(xiàn)了對有機(jī)毒物和難降解的選擇性氧化,可有效提高廢水的可生化水平,顯著改善生化階段的泡沫現(xiàn)象。具有產(chǎn)生污泥固廢少,二次污染少,操作環(huán)境好,藥劑投加種類少,反應(yīng)效率高,殘留量少等優(yōu)點。對生化處理無害,有利于實現(xiàn)中水回用。所以,選用催化氧化技術(shù)作為高濃度污水的一級生化處理的關(guān)鍵技術(shù)模塊。
2.3 一次生化處理系統(tǒng)
(1)一次生化處理系統(tǒng)包括含油污水及高濃度污水預(yù)處理系統(tǒng)出水。含油污水的生化處理采用一級A/O工藝即可達(dá)到較好的處理效果。
(2)高濃度污水針對蘭炭高濃度污水中總氮、難降解有機(jī)物含量較高的特點,優(yōu)先選擇兩級A/O工藝作為短程硝化法,針對去除CODCr、氨氮、總氮為主的工藝,一級A/O處理是為了去除氨氮和部分CODCr,二級A/O處理工藝是為去除總氮和部分CODCr。
(3)兩級A/O主要工藝特點:
?、傧趸头聪趸傻玫絻?yōu)勢生長,強(qiáng)化了脫氮效果,一般氨氮去除率可達(dá)99%,總氮的脫出率可達(dá)90%。
?、谏锍貎?nèi)平均污泥濃度高,抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)。
2.4 二次氧化處理系統(tǒng)
經(jīng)過一次生化后,污水中易于生化的物質(zhì)已被微生物所分解,而污水中仍殘留一些難降解的有機(jī)物,滿足不了深度處理單元的進(jìn)水質(zhì)指標(biāo)。傳統(tǒng)處理工藝是將一級生化出水導(dǎo)入曝氣生物濾池(BAF)進(jìn)一步深度處理,或進(jìn)行混凝沉淀處理。這些設(shè)計中均嚴(yán)重忽略了幾個重要問題:生物代謝產(chǎn)物和難降解物質(zhì)由于BOD5很低,既使延長停留時間也難以得到有效去除效果;混凝沉淀對于溶解性的有機(jī)物去除效果差;混凝沉淀池內(nèi)投加的無機(jī)絮凝劑會產(chǎn)生大量污泥;殘留的絮凝劑會使后續(xù)膜系統(tǒng)產(chǎn)生嚴(yán)重堵塞問題。采用臭氧氧化技術(shù)再次提高生化尾水的可生化性。所以該系統(tǒng)主要由多介質(zhì)過濾單元和二次氧化單元構(gòu)成,以代替生物濾池技術(shù)。
2.4.1 多介質(zhì)過濾單元
用來去除生化尾水中的懸浮物及不溶性的有機(jī)物,為二次氧化處理提供必要條件。
2.4.2 二次氧化單元
在臭氧氧化過程中,一次生化后剩余的難降解的大分子有機(jī)物被分解為甲酸、乙酸等小分子有機(jī)物,小分子有機(jī)物進(jìn)一步完全礦化為CO2和H2O,從而提高二次生化處理的提高可生物降解性。
2.5 二次生化處理系統(tǒng)
(1)二次氧化后的CODCr、氨氮、總氮的量已經(jīng)很低。
且在一次生化后大量BOD5已被生物代謝殆盡,所以需引進(jìn)含油污水合并處理,進(jìn)一步提高一次生化后污水的有機(jī)負(fù)荷,及時補(bǔ)充營養(yǎng),通過A/O(缺氧/好氧)―MBR對水中的CODCr、總氮去除效果好,綜合運行成本較低,出水的CODCr可滿足深度處理的要求。
(2)膜生物反應(yīng)器(MBR)在廢水資源化及中水回用方面應(yīng)用廣泛。
它綜合了膜分離技術(shù)與生物處理技術(shù)的優(yōu)點:固液分離率高;系統(tǒng)微生物濃度高,裝置處理容積負(fù)荷高;污泥停留時間長;污泥產(chǎn)量少;出水水質(zhì)好;耐沖擊負(fù)荷;系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,運行靈活穩(wěn)定;不存在二沉池污泥脫氮和污泥腐敗現(xiàn)象;占地面積小,節(jié)省投資。
2.6 深度處理系統(tǒng)
經(jīng)過二次生化后CODCr指標(biāo)可直接進(jìn)入中水回用單元。活性炭作為水質(zhì)波動時的應(yīng)急保障措施,確保中水回用流程穩(wěn)定運行。
2.7 中水回用處理系統(tǒng)
中水回用處理在傳統(tǒng)“超濾+反滲透”的雙膜處理工藝基礎(chǔ)上,增加納濾技術(shù),形成“超濾+納濾+反滲透”三膜法中水回用處理工藝。經(jīng)深度處理出水與鍋爐定連排水混合,依次經(jīng)過超濾、納濾處理后,大量對于反滲透污堵尺寸的有機(jī)物被脫除,可以有效地防止反滲透污堵問題,同時也可以防止這些有機(jī)物進(jìn)入鍋爐水中造成結(jié)垢。納濾的濃液進(jìn)行催化氧化后,經(jīng)過活性炭吸附處理,可以滿足《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16171-2012),可用于洗煤、沖渣。中水回用中的反滲透濃水與循環(huán)水系統(tǒng)、除鹽水系統(tǒng)排污水預(yù)處理后進(jìn)行混合,經(jīng)高壓反滲透進(jìn)一步濃縮,產(chǎn)水用作循環(huán)冷卻水,濃水至濃鹽水處理單元進(jìn)一步處理。
3、蘭炭高濃度污水設(shè)計流程的研究實驗
3.1 小試進(jìn)水輸入值數(shù)據(jù)的確定
小試進(jìn)水的來源是炭化單元的熱環(huán)氨水池的高濃度含酚、含氨的炭化廢水,經(jīng)過除油、蒸氨、除酚處理后的出水,以此水水質(zhì)指標(biāo)作為輸入值,以5L/h規(guī)模進(jìn)行了為期45天的蘭炭污水處理中水回用實驗研究,見表3。
3.2 催化氧化預(yù)處理實驗
3.2.1 催化氧化預(yù)處理水質(zhì)
由表4可知,實驗進(jìn)水CODCr:9319mg/L,總酚:2510mg/L,滿足并高于蘭炭高濃度污水設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中的CODCr:6500mg/L、總酚:2000mg/L的催化氧化進(jìn)水水質(zhì)要求。
3.2.2破乳除油實驗
實驗主要根據(jù)以往實踐經(jīng)驗進(jìn)行了研究實驗。實驗結(jié)果見表4。
廢水經(jīng)破乳除油后,UV254去除率達(dá)21%,UV410去除率達(dá)78.4%。另外,CODCr去除率約4%,揮發(fā)酚去除率5%。
3.2.3 催化氧化處理實驗
將破乳除油后的污水進(jìn)行催化氧化處理,根據(jù)進(jìn)水CODCr濃度,設(shè)定氧化劑發(fā)生裝置的激發(fā)功率為17.5W,進(jìn)行了H2O2投加量分別為3‰、4‰來進(jìn)行優(yōu)化對比實驗,反應(yīng)時間為2h,見表5。
從表5催化氧化實驗數(shù)據(jù)來看,條件2時對高濃酚氨廢水的有機(jī)物降解及脫色、脫酚效果均十分顯著。其中,CODCr和TOC分別降低了34.32%和26.16%,揮發(fā)酚和總酚的去除率可達(dá)87.3%和90%,原水由紅黑色變?yōu)樘幚砗蟮牡S色,其UV254和UV410分別降低了41.32%和79.25%,已達(dá)到驗證實驗?zāi)繕?biāo)值的要求。從催化氧化處理后的廢水外觀看出,催化氧化后的脫色效果十分顯著,廢水由深紅色降為淡黃色,同時反應(yīng)前很濃的酚味也基本消失。
(1)一次生化是采用兩級A/O工藝,水力停留時間約為5天,保持一次生化池中pH值在6.8~7.6,溶解氧控制在3~5mg/L,污泥濃度約為6000mg/L。二次生化的采用一級A/O工藝,水力停留時間約為32h,保持池中pH值在7左右,溶解氧控制在3mg/L以上,污泥濃度約為4000mg/L。一次生化出水經(jīng)過二次氧化后,并與營養(yǎng)液(CODCr:200mg/L,氨氮:5mg/L,TP:1mg/L)按一定比例混合后進(jìn)入二次生化,進(jìn)行污泥馴化。
(2)一次生化、二次生化的污泥馴化都分為5個階段。
?、俚?階段,進(jìn)行污泥的復(fù)壯工作,菌種接種來自于類似煤化工廢水的剩余污泥,按照C/N/P=200:5:1,人工添加葡萄糖、磷酸二氫鉀、尿素等物質(zhì)配制微生物的營養(yǎng)液,進(jìn)行污泥復(fù)壯。
?、诘?階段,泥狀性狀良好,采用催化氧化處理后污水與營養(yǎng)液進(jìn)行混合進(jìn)水(營養(yǎng)液CODCr:900~1000mg/L,TP:4~5mg/L),催化氧化出水提至20%負(fù)荷進(jìn)水,污泥的沉降性能較好,無異?,F(xiàn)象。
③第3階段,經(jīng)過接種后的污泥進(jìn)行馴化增殖,由20%負(fù)荷慢慢提升按照10%負(fù)荷梯度提升,直至達(dá)到50%負(fù)荷。泥狀性狀良好,出水水質(zhì)穩(wěn)定,污泥濃度增殖到5000mg/L。
?、艿?階段,由50%負(fù)荷提到90%負(fù)荷,不再添加營養(yǎng)液,一次生化的處理效果仍較為顯著,污泥狀態(tài)良好,CODCr平均去除率達(dá)93.55%,氨氮平均去除率達(dá)90.46%,總氮的平均去除率達(dá)78.76%,二次生化50%負(fù)荷以后,二次生化的處理效果顯著,污泥狀態(tài)良好,CODCr出水一直在50mg/L左右,且硝化功能良好(出水氨氮未檢出)去除率達(dá)100%。
?、莸?階段,90%提到100%負(fù)荷,從小試100%負(fù)荷下的各段出水水質(zhì)情況看,在進(jìn)入二級氧化:400mg/L,進(jìn)入二級生化時CODCr:240mg/L,去除率為40%,二級生化處理后出水CODCr為小于60mg/L;對于油指標(biāo)則用UV254來指示,小試進(jìn)水油在35~45;實驗結(jié)果達(dá)到小于0.5的效果,見表6。
4、綜合結(jié)論
蘭炭高濃度污水的中水回用工藝流程在技術(shù)比選和研究性實驗具有很高的吻合度,說明每個模塊的設(shè)計都是科學(xué)合理的。蘭炭高濃度污水不稀釋的設(shè)計路線是完全可行,能夠?qū)崿F(xiàn)中水回用和近零排放的設(shè)計目標(biāo)。這個工藝方案不僅適用于處理煤焦化高濃度污水,也適用于處理煤液化高濃度污水,同樣適用于處理難降解,高毒屬性的工業(yè)污水。(來源:中國神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司)
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