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石油煉化廢水處理生物強化技術(shù)

石油煉化廢水處理生物強化技術(shù)

2022-06-10 16:34:27 3

  石油煉制是以原油為主要加工原料,生產(chǎn)汽油、柴油、煤油、潤滑油、乙烯、丙烯、丁烯、苯、甲苯、二甲苯等石化產(chǎn)品的綜合生產(chǎn)過程。據(jù)統(tǒng)計,中國石油煉化企業(yè)平均每噸原油加工新水耗量為1.08噸,在廢水治理方面,為國家重點監(jiān)控的行業(yè)。煉油廢水由于污染物濃度高、成分復(fù)雜,并且經(jīng)常含有有毒有害物質(zhì),可生化性差,成為難處理的工業(yè)廢水之一。國內(nèi)多數(shù)煉油廠采用隔油、氣浮、生化為主的"老三套"處理工藝或衍生出的工藝來處理這類廢水。

  由于國內(nèi)煉油企業(yè)主要為國企為主,歷史均比較悠久,在廢水處理方面,不論硬件還是軟件,隨著時代的發(fā)展,環(huán)保要求的提高,均存在一些瑕疵,比如抗沖擊能力不足、預(yù)處理能力有限等。生物強化技術(shù)(bioaugmentation)是在現(xiàn)有的廢水處理系統(tǒng)中加入具有特定降解能力的微生物菌種,從而增強廢水處理系統(tǒng)的能力的技術(shù)。兩者相結(jié)合,在不升級硬件的前提下,生物強化技術(shù)能夠完美的應(yīng)用到國內(nèi)煉油企業(yè)的廢水處理系統(tǒng)中。

  1、煉油廢水處理系統(tǒng)概況

  山東某煉油企業(yè)污水處理系統(tǒng),設(shè)計處理規(guī)模300m3/h,實際處理250m3/h,采用工藝:原水→格柵→調(diào)節(jié)池→隔油池→渦凹?xì)飧 鶤/O→二沉池→BAF→達標(biāo)排放。在2017年3月份,出現(xiàn)一次上游生產(chǎn)檢修,排入一股非常規(guī)廢水到污水處理廠,根據(jù)質(zhì)檢中心提供的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)3月中旬氣浮出水硫化物明顯高于以往,最高達到113.4mg/L,同時,隔油池出現(xiàn)油渣泄漏的現(xiàn)象,導(dǎo)致好氧池大量泡沫,污泥濃度升高等問題。造成該污水處理系統(tǒng),二沉池氨氮數(shù)據(jù)直線上升,硝化系統(tǒng)趨于崩潰,二沉池出水渾濁,在原水COD基本穩(wěn)定的情況下,出水COD升高。根據(jù)以往經(jīng)驗,一旦出現(xiàn)上游異常導(dǎo)致的污水處理系統(tǒng)異常時,采取的措施包括:

  (1)查找根源,切斷事故水。

  (2)大量排泥,把受沖擊的污泥排出系統(tǒng),再接種類似行業(yè)活性污泥。

  (3)調(diào)整營養(yǎng)比例,提高新的活性污泥繁殖速度。

  以上措施通常需要1個月的時間才能完全恢復(fù)活性污泥系統(tǒng)。

  該企業(yè)引入生物強化技術(shù)后,在A池進水口投加生物解毒劑(Micatrol簡寫MT),好氧池中投加硝化菌種(MicroPlex-N),除油菌(MicroPlex-Oil)和生物促生劑(BioEnergizer簡寫B(tài)E),目的在于快速恢復(fù)受沖擊的活性污泥系統(tǒng)(包括硝化系統(tǒng),以及降解有機物的碳化系統(tǒng))。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  在使用微生物菌劑期間,質(zhì)檢中心加強對氣浮出水硫化物,以及相應(yīng)的氨氮濃度,各工藝段的CODcr進行了分析,同時對生物相進行長期跟蹤。其中,采用快速消解分光光度法分析CODcr,采用對氨基二甲基苯胺光度法分析硫化物濃度,采用納氏試劑法分析氨氮濃度,采用鉬酸銨分光光度法分析總磷濃度。

  2、結(jié)果與討論

  2.1 硝化系統(tǒng)缺失原因

  硝化細(xì)菌是一類好氧性細(xì)菌,包括亞硝酸菌和硝酸菌(Nitrosomonas尺寸0.5~1.5μm,Nitrobacter尺寸0.5~1.0μm),特征為自養(yǎng)微生物,世代時間長,細(xì)菌單體較小,容易受到毒性物質(zhì)的抑制或毒害。據(jù)文獻記載,當(dāng)水中受到Cr、Cd、Cu、Zn、Pb、Ag、As等重金屬污染過高時,硝化作用會受到抑制,其原因可能是重金屬對硝化過程中的酶活性產(chǎn)生影響,從而影響硝化細(xì)菌的轉(zhuǎn)錄等正常的生理過程,導(dǎo)致硝化菌硝化效率下降甚至死亡。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  從圖1可以發(fā)現(xiàn),3月初至5月初氣浮出水硫化物濃度和二沉池出水氨氮濃度的趨勢圖中,當(dāng)氣浮出水硫化物濃度逐漸升高時,二沉池氨氮濃度也逐漸升高,說明硫化物會抑制或者毒害硝化細(xì)菌,影響硝化反應(yīng)的進行。但在4月5,6號,氣浮出水硫化物濃度也高達86.4mg/L,93.6mg/L,但硝化系統(tǒng)卻沒有受到影響,說明硫化物沖擊硝化系統(tǒng)和沖擊時間長短有關(guān)聯(lián)。當(dāng)硫化物持續(xù)沖擊硝化系統(tǒng)超過3天時,且硫化物濃度超過40mg/L,硝化系統(tǒng)會受到硫化物的抑制或毒害。文獻可知,當(dāng)生化系統(tǒng)中硫化物濃度高于40mg/L時,硝化細(xì)菌就會受到抑制,且恢復(fù)較為困難,與該污水處理系統(tǒng)相吻合。綜上,當(dāng)硫化物濃度高于40mg/L時,且連續(xù)沖擊,硝化細(xì)菌會被抑制死亡,當(dāng)硫化物濃度偏高,持續(xù)時間較短,活性污泥系統(tǒng)中硝化細(xì)菌數(shù)量不會大量減少。

  2.2 微生物制劑恢復(fù)硝化系統(tǒng)

  隨著環(huán)保要求的提高,一旦污水處理系統(tǒng)受到?jīng)_擊,應(yīng)該立即啟動應(yīng)急預(yù)案,常規(guī)的解決方案往往耗時較長,所以本次采用生物強化技術(shù)來快速恢復(fù)受硫化物沖擊崩潰的硝化系統(tǒng)。根據(jù)1中提供的微生物制劑投加量,實現(xiàn)15d的投加。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  圖2是投加微生物制劑前后的氨氮數(shù)據(jù),包括好氧池進水以及好氧池出水的氨氮數(shù)據(jù)。從圖2中可以發(fā)現(xiàn),該污水處理系統(tǒng)來水氨氮波動較大,容易造成氨氮負(fù)荷沖擊,3月15號開始,二沉池出水氨氮逐漸升高,且持續(xù)時間較長。5天后,發(fā)現(xiàn)二沉池出水氨氮沒有下降的趨勢,于是在好氧池中開始投加硝化菌種、生物促生劑,同時在缺氧池投加生物解毒劑,目的在于:投加生物解毒劑,可以減輕毒性物質(zhì)對活性污泥的毒害,特別是回流污泥,投加硝化菌種,是直接在活性污泥中接種高效的硝化細(xì)菌,它的特點是具有更強的降解氨氮的速率,讓活性污泥中硝化細(xì)菌快速繁殖到一定數(shù)量級,快速恢復(fù)硝化系統(tǒng),投加生物促生劑,能夠加快硝化細(xì)菌的繁殖速率,并刺激受損的土著硝化細(xì)菌,從而高效快速的恢復(fù)污水處理系統(tǒng)。3月21號開始投加微生物制劑(MicroPlex-N,BE,MT),4天后,完全沒有硝化反應(yīng)的活性污泥系統(tǒng)中,氨氮快速有下降的趨勢,7天后,二沉池出水氨氮直接恢復(fù)到5mg/L以下,整個恢復(fù)周期僅用了7d。

  2.3 油類沖擊COD變化情況

  污水處理廠隨著使用時間增加,一些硬件設(shè)施也逐漸出現(xiàn)不同程度的損失,本次采用生物強化快速恢復(fù)硝化系統(tǒng)時,發(fā)現(xiàn)生物相中能夠觀察到大量的黑色塊狀物質(zhì)(見圖3生物相),同時好氧池中的泡沫明顯多于受沖擊前。針對原水水質(zhì)分析以及工藝流程圖中各工藝段分析,發(fā)現(xiàn)氣浮隔油池出現(xiàn)跑泥現(xiàn)象,從而大量的油類物質(zhì)進入到好氧系統(tǒng),石油類物質(zhì)在不斷曝氣攪拌下,容易生產(chǎn)泡沫,這些泡沫容易造成活性污泥中氧的傳質(zhì),進一步降低溶解氧,形成硝化細(xì)菌缺氧效率下降的結(jié)果。

  在實際運行中,石油類物質(zhì)容易與活性污泥形成油泥或浮泥,這些浮泥或油泥不容易通過排泥來減少,在不斷曝氣的情況下,容易形成微生物泡沫。此類泡沫粘性比較強,容易造成活性污泥流失,影響二沉池表觀以及造成二沉出水懸浮物升高,出水渾濁(見圖3SV30圖片),最直接的結(jié)果是造成二沉池出水過高,影響B(tài)AF處理效率。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  圖4是生化系統(tǒng)調(diào)節(jié)池出水,二沉池出水的COD數(shù)據(jù)趨勢圖,從圖中可以發(fā)現(xiàn):當(dāng)調(diào)節(jié)池出水COD在300~500mg/L時,在生化系統(tǒng)未受到?jīng)_擊時,二沉出水能夠穩(wěn)定在100mg/L左右,當(dāng)生化系統(tǒng)受到?jīng)_擊時,二沉池出水COD也隨之升高,最高達到350mg/L。通過對活性污泥上清液過濾測COD與未過濾時測進行比對,發(fā)現(xiàn)COD高有很大一部分是懸浮物造成。為了解決上清液渾濁,懸浮物偏高的問題,在3月28號開始投加除油菌,主要在于強化隔油池泄漏到好氧池的石油類物質(zhì)。經(jīng)過一周的投加,10天后,二沉池出水COD有下降的趨勢,20天后,二沉池出水COD能夠穩(wěn)定在80mg/L以下,上清液清澈(見圖3恢復(fù)后的SV30),緩解了后面BAF的壓力。

  3、結(jié)論

  影響石油煉化廢水處理系統(tǒng)運行的因素很多,在不利因素存在時,需要能夠快速恢復(fù)廢水處理系統(tǒng)的方案或技術(shù)。本次該企業(yè)污水處理廠受到硫化物及石油類沖擊,導(dǎo)致二沉出水氨氮升高,COD升高,懸浮物升高,造成BAF處理壓力增大等問題出現(xiàn)。通過應(yīng)用硝化菌種,生物解毒劑,生物促生劑,除油菌恢復(fù)受沖擊的生化系統(tǒng),效果非常明顯,主要表現(xiàn)在:

  (1)使用硝化菌種,生物解毒劑,生物促生劑后,受沖擊的廢水處理系統(tǒng)在4d的時間內(nèi),氨氮有明顯的下降,7d完全恢復(fù)硝化系統(tǒng)。

  (2)使用除油菌后,能夠分解泄漏到生化池中的石油類,提高氧的傳質(zhì)速率,10d后,二沉出水COD有下降趨勢,15d后二沉出水COD能夠達到未受石油類沖擊時的水平,20d后,二沉出水COD能夠降至最優(yōu)的80mg/L左右,說明除油菌有利于提高生化系統(tǒng)COD去除效率。

  (3)通過生物強化,在短時間內(nèi)能夠快速恢復(fù)硝化系統(tǒng),同時能夠提高出水水質(zhì),出水清澈程度。(來源:齊魯石化公司水務(wù)中心,普羅生物技術(shù)(上海)有限公司)

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