高濃度含硫廢鹽水處理工藝
含硫廢水通??捎盟峄辗?、氣提法、化學(xué)絮凝法、空氣氧化法、電化學(xué)法等方式處理。酸化回收法是在酸性條件下使S2-轉(zhuǎn)化為H2S氣體并進(jìn)入脫硫裝置,回收其中的硫,但由于H2S具有毒性和腐蝕性,對(duì)人員保護(hù)和設(shè)備性能要求很高;氣提法利用空氣將廢水中的硫化物吹脫出來(lái),但能耗較大、工藝復(fù)雜,不適用于水量小、含硫量低的廢水;化學(xué)絮凝法通過(guò)向廢水中投加亞鐵鹽或鐵鹽,使其與H2S反應(yīng)生成難溶固體,然后通過(guò)固液分離去除硫,但當(dāng)硫化物濃度過(guò)高時(shí),藥劑消耗量過(guò)多,不適用于水量多、含硫量高的廢水;空氣氧化法是指利用空氣將S2-氧化為無(wú)毒的硫代硫酸鹽和硫酸鹽,但因氧氣在水中的溶解度較小,氣液傳質(zhì)效率極低,單純通入氧氣氧化效果不明顯,可通過(guò)添加催化劑提高處理效果。本實(shí)驗(yàn)采用酸置換法對(duì)含硫廢鹽水進(jìn)行脫硫處理,研究了體系pH值、反應(yīng)溫度、空氣流量對(duì)除硫效果的影響。
1、實(shí)驗(yàn)
1.1 主要原料
含硫廢鹽水:自產(chǎn);濃鹽酸、NaOH:AR;高純N2。
1.2 實(shí)驗(yàn)步驟
本實(shí)驗(yàn)研究的廢水為含硫硅烷偶聯(lián)劑生產(chǎn)中排放的含硫廢鹽水,其典型組分為:接近飽和的氯化鈉水溶液和少量硫化物(包含硫化鈉、硫氫化鈉、溶解在水中的硫化氫,含硫化合物在體系中的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%~3%)。廢水中的陽(yáng)離子主要為Na+,而陰離子則包含Cl-和S2-,且氯化鈉濃度高。處理含硫廢鹽水后直接排放成本過(guò)高,因此考慮將硫以硫化鈉的形式進(jìn)行回收綜合利用?;谶@一設(shè)想,本實(shí)驗(yàn)的工藝技術(shù)路線為:總體采用酸解-吸收-結(jié)晶工藝;酸解步驟中,以鹽酸(或廢鹽酸)調(diào)節(jié)廢水pH值,通入空氣使其中的S2-以H2S氣體形式逸出;吸收步驟中,采用NaOH溶液吸收H2S氣體,將S2-轉(zhuǎn)變?yōu)镹a2S或者NaHS,并最終以高濃度硫化鈉溶液的形式實(shí)現(xiàn)回用;結(jié)晶步驟中,因除硫后廢水中的Na+幾乎都以NaCl形式存在,僅有很少量Na2S、NaHS、H2S,可通過(guò)結(jié)晶、過(guò)濾、干燥的方式回收NaCl。圖1為含硫廢鹽水處理工藝示意圖。
1.3 測(cè)試表征
硫離子含量:采用碘量法測(cè)定;pH值:采用雷磁PHS-3G測(cè)試儀測(cè)定。
2、結(jié)果與討論
2.1 pH值對(duì)除硫效果的影響
向含硫廢鹽水中通入流量為200mL/min的高純N2(避免通入空氣對(duì)S2-去除和含量測(cè)定的影響),加入適量的濃鹽酸,調(diào)節(jié)體系pH值,常溫反應(yīng)3h完成除硫,測(cè)定體系硫含量(以總體積250mL為基準(zhǔn)計(jì)算)。研究了反應(yīng)液pH值對(duì)除硫效果的影響,結(jié)果見(jiàn)圖2。
由圖2可見(jiàn),隨著反應(yīng)液pH值的降低,除硫后體系的硫含量逐漸降低,除硫效果提高。當(dāng)反應(yīng)液pH值為4~6時(shí),除硫處理后體系的硫含量約為700mg/L;當(dāng)pH值小于4時(shí),硫含量大幅降低,最低為32.3mg/L。由圖2可見(jiàn),pH值越小,曲線下降趨勢(shì)陡峭,除硫效率越高。但只有當(dāng)pH值小于1.4時(shí),硫含量降幅才能達(dá)到99.5%以上。綜合考慮,本實(shí)驗(yàn)優(yōu)選的反應(yīng)液pH值為小于1.4。
2.2 溫度對(duì)除硫效果的影響
向含硫廢鹽水中通入流量為200mL/min的高純N2,加入22mL濃鹽酸,調(diào)節(jié)體系pH值小于1.4,在一定溫度下反應(yīng)3h完成除硫,測(cè)定體系硫含量。研究了溫度對(duì)除硫效果的影響,結(jié)果見(jiàn)表1。
由表1可見(jiàn),隨著反應(yīng)溫度的升高,除硫后體系的硫含量降低,除硫效果顯著提高。這可能是因?yàn)?,升高溫度降低了H2S氣體在體系中的溶解度,使更多H2S氣體逸出,推動(dòng)了反應(yīng)向右進(jìn)行,從而生成更多的H2S氣體。當(dāng)溫度達(dá)到80℃時(shí),除硫效果最好。但當(dāng)溫度為20℃時(shí),體系的硫含量降幅已經(jīng)達(dá)到99.8%。綜合考慮成本和除硫效果,本實(shí)驗(yàn)優(yōu)選的反應(yīng)溫度為20℃。
2.3 空氣流量對(duì)除硫效果的影響
向200mL含硫廢鹽水(硫含量25.843g/L)中,加入適量濃鹽酸,調(diào)節(jié)體系pH值為3,并通入一定流量的空氣,常溫反應(yīng)3h完成除硫,測(cè)定體系硫含量。研究了空氣流量對(duì)除硫效果的影響,結(jié)果見(jiàn)表2。
由表2可見(jiàn),空氣流量對(duì)空氣催化氧化過(guò)程有重要影響,空氣流量越大,除硫后體系硫含量越低,氧化脫硫效果越好。這可能是氣液反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)因素引起的,即通氣量很大時(shí),溶液氣含率增加,液體湍動(dòng)程度增大,氣液間傳質(zhì)效果好,加快了反應(yīng)速度。綜合考慮,本實(shí)驗(yàn)優(yōu)選的空氣流量為1000mL/min。
2.4 除硫工藝優(yōu)化
基于上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果,篩選出了較佳的除硫工藝條件:向200mL含硫廢鹽水(硫含量25.843g/L)中加入22mL濃鹽酸調(diào)節(jié)體系pH值至小于1.4,空氣流量為1000mL/min,20℃反應(yīng)3h,并采用500mL1.5mol/L的NaOH水溶液進(jìn)行吸收,除硫后體系硫含量低于1mg/L,硫含量降幅達(dá)99.9%。
脫硫后廢鹽水經(jīng)蒸發(fā)結(jié)晶、過(guò)濾得到NaCl,且蒸餾水可以回用,該NaCl的測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表3。
注:1)按GB/T5462―2015。
由表3可見(jiàn),通過(guò)上述工藝從脫硫后廢鹽水中制得的NaCl能夠達(dá)到國(guó)家工業(yè)鹽二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
3、結(jié)論
隨著反應(yīng)液pH值的降低、反應(yīng)溫度的升高和空氣流量的增大,除硫后體系的硫含量逐漸降低,除硫效果提高。較佳的工藝條件為:向200mL含硫廢鹽水(硫含量25.843g/L)中加入22mL濃鹽酸調(diào)節(jié)體系pH值至小于1.4,空氣流量為1000mL/min,20℃反應(yīng)3h,并采用500mL1.5mol/L的NaOH水溶液進(jìn)行吸收,除硫后體系硫含量低于1mg/L,硫含量降幅達(dá)99.9%。脫硫后的廢鹽水經(jīng)蒸發(fā)結(jié)晶、過(guò)濾得到的NaCl達(dá)到國(guó)家工業(yè)鹽二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。(來(lái)源:浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司)
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