白酒廢水處理混凝+ABR+A/O+MBR工藝
峨眉山某酒業(yè)有限公司主要生產(chǎn)窖藏系列濃香型白酒。在釀造生產(chǎn)過程中會排放高濃度有機污染廢水,該類型廢水具有有機污染物濃度高、懸浮物含量高和可生化性好等特點。目前,國內(nèi)白酒釀造廢水通常采用物化G厭氧G好氧生化法作為主體工藝進行處理。其中,混凝沉淀工藝可通過絮凝劑產(chǎn)生的壓縮雙電層、吸附架橋和網(wǎng)捕等作用大幅去除水中懸浮顆粒物質(zhì),同時絮凝劑與廢水中的總磷反應生成不溶性磷酸鹽沉淀物,保障后續(xù)生化處理的正常運行。ABR厭氧工藝利用厭氧菌的發(fā)酵作用可大幅去除有機物并具有容積負荷率高、污泥活性高、能耗低等優(yōu)點,可適用于小水量酒廠采用。A/O+MBR組合工藝具有耐沖擊負荷、脫氮除磷效果好、出水水質(zhì)佳,節(jié)省占地面積等優(yōu)點。經(jīng)技術經(jīng)濟分析并結(jié)合廢水的水質(zhì)和水量特征,采用混凝沉淀+ABR+A/O+MBR工藝處理白酒釀造廢水是可行的,處理后出水水質(zhì)優(yōu)于?發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標準?(GB27631-2011)中表2新建企業(yè)水污染物直排限值。
1、廢水水量、水質(zhì)及排放要求
該酒廠以高粱為主要原料,在生產(chǎn)過程中不加入任何有毒有害難降解的物質(zhì),因此廢水中主要是糧食作物釀酒后的殘留物。按每生產(chǎn)1t白酒產(chǎn)生4~5m3廢水計,高濃度鍋底水、窖池黃水COD高達60000mg/L以上,泡糧水水質(zhì)濃度較低,COD濃度約6000~8000mg/L。本工程設計處理水量為20m3/d。設計進水水質(zhì)見表1。
2、工藝流程
白酒廢水經(jīng)過車間排水管道收集后匯入車間外初級沉淀池,經(jīng)格柵和初級沉淀的作用去除酒糟和大顆粒懸浮物后自流至調(diào)節(jié)池,均衡水質(zhì)和水量。調(diào)節(jié)池出水經(jīng)提升泵提升至混凝沉淀一體化設備中,并向混凝區(qū)投加混凝劑(PAC、PAM)和NaOH,利用混凝劑的吸附和凝聚作用去除廢水中細微懸浮物和膠體微粒,同時去除廢水中的總磷,并將廢水pH值調(diào)至7.5~8.0,以滿足后續(xù)生化處理所需條件,尤其保證厭氧反應所需堿度。混凝沉淀池出水自流至ABR厭氧池,利用厭氧菌降解有機物以減輕系統(tǒng)后續(xù)工藝的處理負荷,同時利用厭氧發(fā)酵作用殺滅部分致病菌。ABR厭氧池出水自流進入缺氧池處理,缺氧池中與內(nèi)循環(huán)回流的泥水混合物混合反應,起到反硝化脫氮的作用。隨后進入接觸氧化池內(nèi),好氧微生物利用外界提供的氧氣,將污水中的有機污染物進一步分解,一部分用于合成微生物自身結(jié)構形成污泥,另一部分則被好氧微生物分解為CO2和H2O,釋放到大氣中,水中的有機污染物在好氧階段被大量去除。在MBR池污水經(jīng)泥水分離后進入清水池可達到外排標準。系統(tǒng)所產(chǎn)生的物化污泥和剩余污泥排入污泥濃縮池,定期經(jīng)過廂式壓濾機降低污泥含水率,污泥濃縮池上清液和廂式壓濾機的濾液回流至調(diào)節(jié)池進行處理。泥餅外運進行衛(wèi)生填埋處置。具體工藝流程見圖1。
3、主要構筑物及設備
3.1 格柵、初沉池
廢水經(jīng)車間排水管道收集后匯入車間外初級沉淀池,經(jīng)過人工格柵(寬0.5m,渠深1.5m,柵條間隙5mm,304SUS材質(zhì))攔截除去細小的高粱皮、谷殼后進入初沉池(3.0m×2.0m×1.5m,1座),經(jīng)初級沉淀后自流進入調(diào)節(jié)池進行水質(zhì)、水量的調(diào)節(jié)。
3.2 調(diào)節(jié)池
調(diào)節(jié)池1座,主要用于調(diào)節(jié)水質(zhì)、水量,同時起到預酸化作用。有效池容為30m3,HRT為36h。池底設置曝氣穿孔管,氣源由回轉(zhuǎn)式風機提供。在空氣的攪拌作用下,廢水充分混勻。池體采用全地埋式鋼混結(jié)構,內(nèi)部防腐。配套設備:2臺(1備1用)潛污泵,Q=7.0m3/h,H=8m,N=0.25kW。1臺pH在線監(jiān)測儀。2臺回轉(zhuǎn)式風機,1用1備(與A/O池和MBR池共用),參數(shù)為1.77m3/min,0.5kgf/cm2,2.2kW。
3.3 一體化混凝沉淀設備
混凝沉淀設備1套,采用一體化碳鋼防腐結(jié)構。通過堿加藥泵向pH值調(diào)節(jié)區(qū)投加質(zhì)量分數(shù)為10%的NaOH,調(diào)節(jié)廢水pH值至7.5~8.0,并在混合區(qū)和絮凝區(qū)分別投加PAC和PAM,進行混凝反應,pH值調(diào)節(jié)區(qū)和混合區(qū)HRT為20min,有效容積為0.3m3。絮凝反應區(qū)HRT為40min,有效容積為0.6m3。沉淀區(qū)有效容積為6m3,HRT為4h,水力負荷率為0.4m3/(m2?h)。沉淀區(qū)為豎流式并采用重力排泥。配套設備:1套一體化混凝沉淀設備,尺寸為3.0m×2.0m×2.5m,包含1臺pH在線監(jiān)測儀。2臺快速攪拌機,60rpm,0.75kW,1臺慢速攪拌機,30rpm,0.75kW。1套PAM加藥系統(tǒng),包括加藥泵1臺,Q=9L/h,N=0.04kW。溶藥桶1套,300L。1套PAC加藥系統(tǒng),包括加藥泵1臺,Q=15L/h,N=0.25kW。溶藥桶1套,300L。1套堿加藥系統(tǒng),包括加藥泵1臺,Q=50L/h,N=0.37kW。溶藥桶1套,500L。重力排泥系統(tǒng)1套。
3.4 ABR厭氧池
ABR厭氧池1座,利用厭氧菌群形成污泥床降解有機污染物并完成出水的固液分離。采用半地埋式鋼混結(jié)構,內(nèi)壁防腐。有效容積為80m3,HRT為96h,設計容積負荷為5.0kgCOD/(m3?d)。配套設備:1臺厭氧循環(huán)泵,Q=7.0m3/h,H=8m,N=0.25kW。1臺pH在線監(jiān)測儀。60立方彈性懸掛填料,φ150×2000mm。
3.5 A/O池+MBR池
A/O池+MBR池1座,利用缺氧和好氧環(huán)境交替實現(xiàn)生物脫氮除磷,同時去除部分有機物。A/O池均采用半地埋式鋼混結(jié)構。缺氧池有效容積為20m3,HRT為24h,設計容積負荷為2.0kgCOD/(m3?d),MLSS為3000mg/L,DO值控制在0.4mg/L以下。好氧池有效容積為20m3,HRT為24h,DO值為2.0mg/L,設計容積負荷為1.0kgCOD/(m3?d),MLSS為4000mg/L。MBR池有效容積為20m3,HRT為24h,DO值為2.0mg/L。硝化液自MBR池末端回流至缺氧池,回流比為200%。配套設備:2臺回轉(zhuǎn)式風機,1用1備(與調(diào)節(jié)池共用),參數(shù)為1.77m3/min,0.5kgf/cm2,2.2kW,配置變頻器。30立方彈性懸掛填料,φ150×2000mm。膜式曝氣盤微孔曝氣系統(tǒng),曝氣器及附件36套。硝化液回流泵1臺,Q=7.0m3/h,H=5m,N=0.25kW。MBR膜組件1套,PVDF中空纖維膜150m2。自吸式離心泵各3臺,2用1備,分別作為產(chǎn)水泵和反洗泵使用,Q=3.0m3/h,H=8m,N=0.37kW。2套膜化學在線清洗系統(tǒng),化學清洗時分別使用堿性次氯酸鈉和檸檬酸進行清洗,300L,25L/h。
3.6 清水池
清水池1座,存儲MBR產(chǎn)水,同時作為MBR膜在線反沖洗水源,采用半地埋式鋼混結(jié)構。有效容積為8m3,HRT為8h。
3.7 污泥濃縮池
污泥濃縮池1座,有效容積為8m3。采用半地埋式鋼混結(jié)構。采用重力濃縮連續(xù)式操作,污泥濃縮時間為48h,池體極限固體通量為30kg/(m3?d)。配套設備:1臺螺桿泵1,Q=2m3/h,P=0.6MPa,N=1.5kW。1臺廂式壓濾機,過濾面積為10m2,N=2.2kW。
4、調(diào)試與運行
4.1 工程調(diào)試
本工程2017年12月份建成,并于2018年2月開始調(diào)試運行,系統(tǒng)采用20h連續(xù)運行,調(diào)試期約3個月。
4.1.1 混凝沉淀調(diào)試
通過加藥泵向混凝區(qū)中投加混凝劑(PAC、PAM)和質(zhì)量分數(shù)為10%的NaOH,根據(jù)廢水水質(zhì)和水量確定混凝劑和NaOH的投加比例,以pH值達到7.5~8.0和混凝沉淀效果良好為準。每日需排泥一次,當處理水量和去除效果達到設計要求時,即完成調(diào)試。
4.1.2 ABR池調(diào)試
ABR厭氧池的接種污泥取自當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站的濃縮池污泥,接種污泥體積為40%池容。將污泥投入ABR池后加滿用自來水稀釋后的原廢水,稀釋比例為5:1??刂普{(diào)試階段pH值為7.5~8.0,營養(yǎng)物質(zhì)比例取COD:N:P=(300~500):5:1。啟動初期控制進水流量為設計值的1/5,進水COD濃度為3000~4500mg/L。在馴化一段時間后,當COD去除率達到60%左右時,逐步提高進水流量和容積負荷。經(jīng)過60d左右各反應器進水流量和容積負荷均達到設計要求,COD去除率在70%左右,處理效果穩(wěn)定。池內(nèi)填料表面附著一層黑色生物膜,質(zhì)感粘稠,基本完成掛膜,可認為調(diào)試完成。
4.1.3 A/O+MBR系統(tǒng)調(diào)試
A/O、MBR調(diào)試與ABR厭氧系統(tǒng)調(diào)試同時進行,ABR池出水進入A/O池。好氧池和缺氧池的接種污泥均取自當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站的濃縮池污泥,接種污泥體積為30%池容,投入接種污泥后,灌滿自來水,并悶曝24h,待污泥呈黃褐色后開始進行。缺氧池采用微曝氣,控制缺氧池調(diào)試階段pH值為7.5左右,DO值為0.3~0.4mg/L,營養(yǎng)物質(zhì)比例取COD:N:P=300:5:1。好氧池和膜池調(diào)試階段pH值為7.0左右、DO值為2.0~3.0mg/L、營養(yǎng)物質(zhì)比例取COD:N:P=150~200:5:1。進水方式與ABR池同步。好氧池和膜池內(nèi)采用連續(xù)20h曝氣。硝化液回流到缺氧池前端,回流比為200%。采用逐步提高進水流量和容積負荷的方式進行調(diào)試。經(jīng)過70d左右,與厭氧池同步進水流量和容積負荷均達到設計值,出水水質(zhì)達到排放要求,處理效果穩(wěn)定。同時,在填料表面出現(xiàn)一層黃褐色的生物膜,顯微鏡下可見草履蟲、腎形蟲和累枝蟲等。掛膜階段結(jié)束,可認為調(diào)試完成。MBR系統(tǒng)調(diào)試主要為產(chǎn)水泵和反沖洗泵程序的調(diào)試,抽吸泵運行8min,停2min。反復10個周期后進行在線反沖洗1次。產(chǎn)水和反沖洗采用PLC控制。
4.2 運行效果
通過3個月的調(diào)試運行,整個系統(tǒng)運行效果穩(wěn)定,并且出水水質(zhì)優(yōu)于?發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標準?(GB27631-2011)中表2新建企業(yè)水污染物直排限值。各單元處理效果見表2。
5、效益分析
電費:總裝機容量11.15kW,正常運行5.95kW,日耗電量為56.95kW?h,工業(yè)電費價格按0.6元/kW?h計,則耗電量1.7元/m3。藥劑費:PAC單價1.5元/kg,用量0.15kg/m3。PAM單價20元/kg,用量0.005kg/m3。堿單價2.0元/kg,用量0.10kg/m3,則藥劑費為0.5元/m3。廢水站僅需安排1名兼職管理人員,人工費不計??傔\行費用總計為2.3元/m3。
6、結(jié)論
針對峨眉山某酒業(yè)有限公司濃香型白酒廢水具有有機物濃度高、BOD/COD值較大、氨氮及總磷高等特點,采用“混凝沉淀+ABR+A/O+MBR”工藝進行處理。該工藝處理效果好,抗沖擊負荷能力強,最終出水COD、BOD5、NH3GN、SS濃度分別為68.5、26.3、5.0、6.6mg/L,達到?發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標準?(GB27631-2011)中表2新建企業(yè)水污染物直排限值。(來源:四川格瑞斯環(huán)境科技有限公司,四川大學建筑與環(huán)境學院)
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