焦化廢水處理A/O2工藝
遷安中化煤化工有限責(zé)任公司(簡稱遷安中化公司)建有6座55孔JN60-82型焦?fàn)t,年產(chǎn)焦炭330萬t,擁有兩段焦化廢水處理系統(tǒng),其中Ⅰ段焦化廢水處理系統(tǒng)是其中4座焦?fàn)t的配套設(shè)計,采用活性污泥法的A/O2工藝,廢水處理量為70m3/h。該工藝2004年投入使用后,出水COD、NH3-N指標(biāo)經(jīng)常波動,且運(yùn)行費(fèi)用偏高,不能適應(yīng)當(dāng)前越來越高的環(huán)保要求和公司經(jīng)營理念。因此遷安中化公司對進(jìn)水水質(zhì)、A/O2工藝指標(biāo)控制等進(jìn)行了優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了A/O2工藝的穩(wěn)定、高效、節(jié)約運(yùn)行?,F(xiàn)對A/O2工藝的優(yōu)化作一介紹。
1、廢水處理A/O2工藝流程
遷安中化公司焦化廢水處理A/O2工藝流程示意圖見圖1(圖中虛線表示污泥路徑)。
2、影響A/O2工藝運(yùn)行的進(jìn)水水質(zhì)因素及優(yōu)化
對A/O2工藝運(yùn)行來說,進(jìn)水水質(zhì)的管控尤為重要。A/O2工藝屬于活性污泥法廢水處理工藝,活性污泥對有害物質(zhì)有一定的承受限度,超過這個限度,活性污泥就會被抑制,進(jìn)而影響廢水處理效率。A/O2工藝入曝氣池污水中有害物質(zhì)的質(zhì)量濃度要求為:硫氰酸銨<22mg/L、礦物油<50mg/L、硫化物<50mg/L。
2.1 硫氰酸銨
硫氰酸銨本身有毒,在廢水處理系統(tǒng)內(nèi)分解時,化學(xué)需氧量較高,會產(chǎn)生有毒氣體,對活性污泥影響較大。生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)踐證明,A/O2工藝進(jìn)水中硫氰酸銨質(zhì)量濃度達(dá)到1.5g/L以上時,A/O2系統(tǒng)會受到較大程度的影響,因此需要盡可能降低進(jìn)水硫氰酸銨濃度。
焦化廠產(chǎn)生硫氰酸銨最多的工藝是采用HPF的脫硫工段,在脫硫過程中產(chǎn)生硫氰酸銨副鹽,脫硫液中硫氰酸銨質(zhì)量濃度一般在150g/L左右,以如此高的濃度進(jìn)入A/O2系統(tǒng),會對廢水處理系統(tǒng)造成沖擊,生產(chǎn)運(yùn)行中,應(yīng)嚴(yán)禁脫硫液進(jìn)入A/O2工藝處理系統(tǒng)。因此在生產(chǎn)操作中需做好以下幾點(diǎn):
(1)控制脫硫系統(tǒng)的煤氣夾帶水進(jìn)入脫硫系統(tǒng)。
(2)將脫硫系統(tǒng)發(fā)生事故時的溢液收集入脫硫系統(tǒng)。
(3)將雨季脫硫區(qū)域的積水及日常脫硫區(qū)域的地坪掃水收集入脫硫系統(tǒng)。
2.2 礦物油
廢水處理系統(tǒng)來水剩余氨水包括配煤水分、煉焦化合水、粗苯分離水、地坪掃水等,在冷凝工段,與焦油分離后,經(jīng)過剩余氨水罐沉淀、除焦油器除油、蒸氨塔除油后,蒸氨廢水中礦物油一般能滿足A/O2工藝處理要求。
A/O2工藝進(jìn)水中礦物油含量高,一般是粗苯系統(tǒng)洗油進(jìn)入冷凝工段造成的。洗油密度在1.03×103kg/m3~1.06×103kg/m3,與剩余氨水密度相差不大,進(jìn)入剩余氨水系統(tǒng)后,不容易實(shí)現(xiàn)分離,會造成進(jìn)入生化系統(tǒng)的廢水礦物油含量超標(biāo),進(jìn)而影響生化運(yùn)行。
洗油進(jìn)入剩余氨水造成生化進(jìn)水礦物油含量超標(biāo)的原因有以下幾種:
(1)粗苯系統(tǒng)洗油打入冷凝工段。為了降低洗油對生化系統(tǒng)的影響,粗苯系統(tǒng)的洗油應(yīng)盡可能不打入冷凝工段。洗油必須打入冷凝工段時,應(yīng)采用少量、多次的方法。
(2)終冷塔阻力高,使用洗油沖洗終冷塔后,廢油打入冷凝工段。
生化進(jìn)水礦物油質(zhì)量濃度一般要求小于50mg/L[2],實(shí)際運(yùn)行中,控制礦物油質(zhì)量濃度小于250mg/L,以保證生化系統(tǒng)能正常運(yùn)行。
2.3 硫化物
廢水處理A/O2工藝進(jìn)水中硫化物含量高時,A池水面出現(xiàn)硫泡沫,好氧池污泥中出現(xiàn)淡黃色小顆粒、污泥松散,降解COD能力差。
若脫硫運(yùn)行效果不好,脫硫塔后煤氣中硫化氫含量較高,煤氣中的硫化物在終冷塔、粗苯分離水中富集,進(jìn)入冷凝工段,最終造成生化進(jìn)水硫化物超標(biāo)。因此脫硫工段的穩(wěn)定運(yùn)行,對降低生化進(jìn)水硫化物含量是有利的。
A/O2工藝進(jìn)水硫化物質(zhì)量濃度一般要求小于50mg/L,生產(chǎn)實(shí)踐證明,蒸氨廢水硫化物質(zhì)量濃度小于90mg/L時,對生化運(yùn)行不會造成影響。當(dāng)蒸氨廢水硫化物質(zhì)量濃度大于90mg/L時,根據(jù)蒸氨廢水量及硫化物濃度,在生化系統(tǒng)氣浮池進(jìn)水口投加相應(yīng)量的硫酸亞鐵,能消除硫化物超標(biāo)的影響。硫化物去除反應(yīng)為S2-+FeSO4=FeS↓+SO42-。
2.4 NH3-N
在廢水生物處理中,一般按BOD(55日生化需氧量)計算氮的需要量,若按BOD5與NH3-N質(zhì)量濃度之比為100∶5來調(diào)節(jié)NH3-N濃度,則能滿足微生物對氮的要求。但是實(shí)際運(yùn)行中,不方便檢測BOD5,根據(jù)進(jìn)水COD濃度調(diào)節(jié)進(jìn)水NH3-N濃度也是可行的。經(jīng)過化驗(yàn),A/O2工藝進(jìn)水BOD5占COD的34%~36%,結(jié)合生產(chǎn)運(yùn)行,按進(jìn)水COD與NH3-N質(zhì)量濃度之比為(40~60)∶1來調(diào)節(jié)NH3-N濃度,能滿足A/O2工藝運(yùn)行需要,且不會因?yàn)镹H3-N過高而造成廢水處理費(fèi)用增加。
2.5 COD
遷安中化公司剩余氨水COD在7000mg/L~9000mg/L,蒸氨廢水COD在5000mg/L~7000mg/L,如此高的COD直接進(jìn)入A/O2生化處理系統(tǒng),活性污泥會受到?jīng)_擊,造成污泥松散、污泥指數(shù)上升、降解COD能力下降。實(shí)踐證明,對A/O2工藝來說,進(jìn)水COD控制在3000mg/L~3500mg/L,有利于生化系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
綜上所述,為了維持A/O2工藝的穩(wěn)定運(yùn)行,生化進(jìn)水水質(zhì)要滿足一定的指標(biāo)要求,見表1。
3、影響A/O2工藝運(yùn)行的指標(biāo)控制因素及優(yōu)化
3.1 溫度
溫度是影響活性污泥生長與生存的重要因素,不同類型的活性污泥有不同的適宜生長溫度。
原設(shè)計要求生化處理A/O2系統(tǒng)適宜的溫度是25℃~38℃,最高不超過40℃。但實(shí)際運(yùn)行中,當(dāng)水溫超過37℃時,在同樣的鼓風(fēng)機(jī)負(fù)荷下,O1池、O2池溶解氧明顯偏低,生化出水COD明顯提高;當(dāng)水溫低于30℃時,生化出水COD也出現(xiàn)相應(yīng)的提高。溫度對A/O2工藝出水COD的影響見表2。
由表2可知,A/O2工藝溫度宜控制在30℃~36℃,溫度控制過高、過低,都會造成生化出水COD含量偏高。
3.2 溶解氧
原設(shè)計要求O1池、O2池溶解氧從進(jìn)水端到出水端逐漸升高,控制出水端溶解氧質(zhì)量濃度在2mg/L~4mg/L。實(shí)際運(yùn)行中,O1池進(jìn)水經(jīng)過“之”字型的3個36m長的廊道后,到達(dá)出水端,O2池進(jìn)水經(jīng)過1個36m長的廊道后,到達(dá)出水端。按原設(shè)計運(yùn)行,A/O2工藝存在以下問題:
(1)為了保證溶解氧含量從進(jìn)水端到出水端逐漸升高,好氧池內(nèi)大部分分支壓縮風(fēng)截門開度不大。壓縮風(fēng)截門開度小,易造成曝氣盤堵塞,好氧池內(nèi)集泥。
(2)廢水在O1池內(nèi)氨化作用顯著,經(jīng)過O1池后,廢水NH3-N含量上升,O2池成為降解NH3-N的主要場所,與原設(shè)計好氧池的作用不符。
(3)O2池降解NH3-N負(fù)荷較高,A/O2工藝運(yùn)行稍有問題時,出水NH3-N含量便隨之波動。
針對以上問題,調(diào)整好氧池運(yùn)行模式:
(1)打開O1池、O2池進(jìn)水端所有分支壓縮風(fēng)截門,盡可能地提高好氧池前端溶解氧含量。O1池第二廊道溶解氧質(zhì)量濃度由<1mg/L提高至3mg/L左右。
(2)根據(jù)O1池、O2池出水指標(biāo),關(guān)小出水端分支壓縮風(fēng)截門。出水端溶解氧屬于剩余溶解氧,是浪費(fèi)掉的氧氣,關(guān)小部分壓縮風(fēng)截門后,可相應(yīng)地降低鼓風(fēng)機(jī)電流,減少電消耗。好氧池溶解氧調(diào)整前后A/O2工藝內(nèi)指標(biāo)變化見表3。
由表3可知,好氧池溶解氧控制調(diào)整后,A/O2工藝內(nèi)COD、NH3-N指標(biāo)明顯下降。
3.3 沉降比
原設(shè)計要求O1池、O2池沉降比控制在25%~40%,運(yùn)行中存在以下問題:
(1)O1池污泥負(fù)荷較高,COD降解不徹底,出水COD偏高。
(2)O2池污泥負(fù)荷過低,污泥老化,易分解產(chǎn)生懸浮物,造成出水濁度、COD偏高。
針對以上問題,調(diào)整生化系統(tǒng)沉降比控制指標(biāo):
(1)提高O1池沉降比至45%~55%,降低污泥負(fù)荷,降低出水COD。
(2)降低O2池沉降比至20%~30%,提高污泥負(fù)荷,降低出水懸浮物含量。
3.4 堿度
原設(shè)計O1池、O2池堿度控制在300mg/L~500mg/L,堿度偏低時,增加系統(tǒng)固堿投加量。運(yùn)行中存在問題如下:
(1)O1池幾乎不消耗堿液,O2池消耗堿液較大。同時,為保證O2池的硝化作用,O2池堿度控制在400mg/L~500mg/L,造成出水堿度高,浪費(fèi)堿液。
(2)固堿是袋裝的,每天需要專人溶解2t左右,工作量大。同時,傾倒固堿時,堿面飛揚(yáng),現(xiàn)場操作環(huán)境惡劣。
(3)固堿成本較高。
(4)O1池、O2池的加堿管道、閥門經(jīng)常被結(jié)晶堵塞,造成系統(tǒng)不能及時調(diào)節(jié)堿度,致使出水指標(biāo)波動。
針對以上問題,調(diào)整操作如下:
(1)強(qiáng)化O1池硝化作用,降低O2池堿度至150mg/L~250mg/L,減少堿液浪費(fèi)。
(2)O1池、O2池由投加固堿逐漸改為投加液堿,節(jié)省人力,降低運(yùn)行費(fèi)用,同時也避免加堿管道堵塞而引起系統(tǒng)的波動。
經(jīng)過以上工藝優(yōu)化,廢水處理A/O2工藝出水指標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)長期、穩(wěn)定達(dá)標(biāo),系統(tǒng)抗沖擊能力顯著增強(qiáng)。同時,二沉池出水COD由320mg/L降低至250mg/L,以A/O2工藝進(jìn)水COD平均3150mg/L計算,COD處理效率由90%提高至92.1%。另外,減少4個崗位定員,每月節(jié)約人力支出近2萬元;使用固堿改為液堿,每月節(jié)約藥品費(fèi)用近5萬元;降低出水堿度,每月節(jié)約堿液消耗3萬元左右,合計可使焦化廢水噸水處理費(fèi)用降低2元左右。
4、A/O2工藝調(diào)整后出現(xiàn)的問題及優(yōu)化
4.1 回流沉淀池出現(xiàn)返沫、返泥現(xiàn)象調(diào)整前,回流沉淀池水面平穩(wěn),未出現(xiàn)過返沫、返泥現(xiàn)象。調(diào)整后,回流沉淀池每半月左右就出現(xiàn)一次先返沫、再返泥的現(xiàn)象。
回流沉淀池工況分析如下:
(1)回流沉淀池表面總可見小氣泡破裂的現(xiàn)象,此現(xiàn)象和A池表面的現(xiàn)象較為類似。
(2)回流沉淀池內(nèi)有1m左右的存泥。
(3)回流沉淀池內(nèi)溶解氧質(zhì)量濃度<0.5mg/L。
(4)回流沉淀池內(nèi)的水和污泥有6h左右的停留時間。
(5)將A/O2工藝調(diào)整前后O1池和回流沉淀池的硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮含量匯總,數(shù)據(jù)見表4。
根據(jù)表4數(shù)據(jù),調(diào)整前回流沉淀池進(jìn)、出水硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮含量基本穩(wěn)定,調(diào)整后回流沉淀池出水硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮含量明顯比進(jìn)水硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮含量低,可以確定在回流沉淀池內(nèi)發(fā)生了反硝化反應(yīng),消耗掉部分硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮。
4.2 優(yōu)化及解決措施
由以上分析可知,回流沉淀池返沫、返泥現(xiàn)象是回流沉淀池內(nèi)發(fā)生反硝化作用引起的。為了抑制回流沉淀池發(fā)生反硝化作用,可采取以下2種辦法:
(1)反硝化反應(yīng)的發(fā)生需要一定的停留時間,縮短廢水和污泥在回流沉淀池內(nèi)停留時間,可以抑制回流沉淀池發(fā)生反硝化作用。通過調(diào)節(jié),把回流沉淀池進(jìn)水的硝化液盡可能快地送入A池,使其在A池發(fā)生反硝化作用。
調(diào)整如下:回流上清液量由150m3/h提高至300m3/h,回流污泥量由150m3/h提高至200m3/h,回流沉淀池停留時間由6h縮短到4h。試驗(yàn)一周后,回流沉淀池返沫、返泥現(xiàn)象沒有明顯好轉(zhuǎn)。
采用縮短回流沉淀池停留時間的方法,未能徹底有效抑制回流沉淀池返沫、返泥狀況,不可取。
(2)傳統(tǒng)的脫氮理論認(rèn)為,反硝化菌在無分子氧、存在硝酸和亞硝酸離子的條件下,才能使硝酸鹽還原。但近幾年的研究表明,硝化和反硝化可以在同一反應(yīng)器中同時發(fā)生,這一現(xiàn)象被稱為同步硝化反硝化(SND)。依據(jù)SND理論,在O1池部分區(qū)域創(chuàng)造反硝化條件,使O1池同步發(fā)生硝化和反硝化作用,降低回流沉淀池進(jìn)水硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮含量,進(jìn)而抑制反硝化作用在回流沉淀池發(fā)生的強(qiáng)度。
調(diào)整如下:關(guān)小O1池出口端第三廊道分支壓縮風(fēng)截門,降低曝氣量,控制O1池出口端溶解氧質(zhì)量濃度在0.5mg/L左右。同時在不影響O1池降解COD、NH3-N的前提下,逐步擴(kuò)大O1池第三廊道的厭氧區(qū)域,直至O1池出口硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮質(zhì)量濃度降至20mg/L以下。
經(jīng)過調(diào)試,O1池出口端第三廊道75%~100%區(qū)域調(diào)整為厭氧區(qū)域,即溶解氧質(zhì)量濃度在0.5mg/L左右時,可降低回流沉淀池進(jìn)水硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮質(zhì)量濃度在20mg/L以下。同時,回流沉淀池不再出現(xiàn)返沫、返泥現(xiàn)象。
結(jié)合以上試驗(yàn)結(jié)果,生產(chǎn)運(yùn)行中采取降低O1池出口端第三廊道溶解氧的辦法,在O1池建立反硝化區(qū)域,可以抑制回流沉淀池出現(xiàn)返沫、返泥現(xiàn)象。
5、結(jié)論
遷安中化公司通過控制焦化廢水處理A/O2工藝進(jìn)水硫氰酸鹽、礦物油、硫化物、NH3-N、COD等有害物質(zhì)濃度,為廢水處理工藝穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造良好的條件。通過優(yōu)化O1池、O2池溫度、溶解氧、沉降比等指標(biāo),廢水COD處理效率由90%提高至92.1%。通過使用液堿代替固堿,把反硝化反應(yīng)前移至O1池,及采取降低O2池堿度的方法,焦化廢水噸水處理費(fèi)用降低2元左右。同時,A/O2工藝經(jīng)過優(yōu)化后,廢水處理出水指標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)長期、穩(wěn)定達(dá)標(biāo),且系統(tǒng)抗沖擊能力顯著增強(qiáng)。(來源:遷安中化煤化工有限責(zé)任公司)
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