高濃度染料廢水處理工藝
1、工程概況
江蘇某化工有限公司主要采用化學合成工藝生產(chǎn)發(fā)散性染料等產(chǎn)品。由于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的高COD、高氨氮和高色度廢水,如果處理不達標將會對周圍環(huán)境造成嚴重污染。該公司已建一座3000m3/d的廢水處理站,但由于該廠產(chǎn)量增加及染料產(chǎn)品變化,產(chǎn)生的廢水污染物濃度升高,原有工藝處理能力和效果有限,無法達到排放要求。
根據(jù)該公司提供的資料,廢水水量、水質及排放要求見表1。
原工藝流程見圖1。原工藝是將高濃度廢水與低濃度廢水混合后進行處理,致使后續(xù)工藝的有機負荷承載過大,同時該廢水的COD、氨氮很高,現(xiàn)有的處理工藝無法使出水水質達到接管標準。染料廢水可生化性差,原有的生化系統(tǒng)處理效果不明顯,故需進行升級改造。改造后工藝流程見圖2。
改造后的工藝流程適應性更強,耐沖擊負荷更大,經(jīng)過高級氧化與物化處理后的高濃度染料廢水的可生化性提高,同時也減小了對后續(xù)生化系統(tǒng)的沖擊負荷。
相較于原有工藝單一的廢水收集處理方式,改造后采用分質分流的收集處理方式。同時將部分高濃度的含氮廢水預先采用脫氨膜系統(tǒng)處理,可將染料廢水的氨氮降至100mg/L以下,混合后的廢水經(jīng)過氨吹脫法和硝化反硝化處理后,其氨氮能達到出水標準?;旌虾蟮母邼舛葟U水再經(jīng)過鐵碳微電解和芬頓反應高級氧化進行預處理,相對改造前的鐵碳芬頓池,改造后的鐵碳芬頓池更換了新的鐵碳填料和鐵碳比,并通過小試計算出了芬頓反應中FeSO4和H2O2的最佳投加比例。改造后的前段預處理工藝對COD的去除率比原工藝提高了30%,極大地緩解了后續(xù)生化系統(tǒng)的處理壓力。
改造后的生化系統(tǒng)采用厭氧+缺氧+厭氧+兩級好氧的工藝組合方式。由于分散性染料在水中呈溶解度極低的非離子狀態(tài),且廢水可生化性極差,故現(xiàn)有工藝選擇ABR+微氧池+UASB的厭氧工藝組合,以加強其厭氧作用,強化水解酸化效果,提高廢水可生化性,以利于后續(xù)好氧處理。相較于原工藝的A/O生化系統(tǒng),改造后的生化系統(tǒng)對COD的去除率提高了50%。同時,為使好氧池出水指標進一步降低,在末端采用了后芬頓+UV紫外催化氧化的深度處理工藝,保證出水穩(wěn)定達標排放。
2、改造后的構筑物及主要設備參數(shù)
改造后的構筑物及主要設備參數(shù)見表2。
3、實際運行結果及分析
3.1 主要反應器的運行效果
?、貯BR反應器經(jīng)過2個月的調(diào)試運行后,ABR反應器的出水趨于穩(wěn)定,其對COD的去除效果如圖3所示。
ABR反應器由3個串聯(lián)的ABR罐構成,為了減少進水中有毒物質對微生物的毒害作用,通過污泥回流使ABR罐3的污泥回流到罐1。接種污泥來自江蘇某污水處理廠的厭氧顆粒污泥,其接種量控制在30gVSS/L左右。在實際運行中,將ABR進水COD穩(wěn)定在5000mg/L左右,NH3-N控制在500mg/L以下,罐內(nèi)水溫控制在35~36℃,pH值控制在7.0~8.0。由于該廢水中磷酸鹽濃度較低,為了保證進水營養(yǎng)元素比例均衡,需按C∶N∶P=200∶5∶1的比例人工投加Na3PO4。由于該廠進水水質波動較大,導致ABR進水水質不太穩(wěn)定,其COD波動范圍為4000~5500mg/L,COD去除率穩(wěn)定在20%~35%。該ABR反應器的良好運行很好地緩解了后續(xù)處理工藝的有機負荷,并提高了廢水的可生化性。
②UASB反應器
該工藝的UASB反應池由2組反應器并聯(lián)而成,接種污泥來自江蘇某同類染料廠的UASB反應器排出的新鮮顆粒污泥。在調(diào)試過程中,當可降解污泥負荷率達到0.3kgCOD/(kgVSS?d)時,顆粒污泥開始形成,此時將污泥負荷率提高到0.6kgCOD/(kgVSS?d)有利于顆粒污泥的加速形成。在運行維護過程中,將COD保持在4000mg/L左右,氨氮濃度<350mg/L。圖4是UASB反應池在2017年11月的水質數(shù)據(jù)。從圖4可知,UASB反應器的出水COD保持在2400~3200mg/L,其對COD的去除率為16%~30%。隨著處理工藝流程的變長,容易被微生物利用的有機物也變少,相較于ABR反應器,UASB對COD的去除率有所下降。
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接種污泥來自某生活污水處理廠的好氧剩余污泥,在調(diào)試期間往好氧池加滿沉淀池的澄清液,同時投加適量面粉。為保證好氧微生物所需的代謝營養(yǎng)元素,按C∶N∶P=100∶5∶1的比例投加Na3PO4。加泥后每次悶曝0.5d,悶曝3d后連續(xù)小水量進水,每次提高污泥負荷20%,直至設計負荷。
在經(jīng)過大半年的運行后,好氧池的污泥流失比較嚴重,為了保證好氧池的正常運行,又進行了第二次接種,總共向2座好氧池投加了100t生活污水處理廠的新鮮污泥。在經(jīng)過一個月的運行后,好氧池1的污泥沉降比(SV30)從5%上升到25%,好氧池2的SV30則穩(wěn)定在30%~40%,且污泥由暗黑色變成黃褐色并伴有大量菌膠團。為了保證好氧池的污泥正常生長,控制好氧池1的DO值在2.0mg/L左右,好氧池2的DO為2.0~4.0mg/L,污泥回流比為75%,MLSS穩(wěn)定在3500mg/L。圖5是2017年11月好氧系統(tǒng)的運行效果。好氧池2的出水COD為1200~1500mg/L,兩級好氧池對COD的去除率保持在50%左右。
3.2 組合工藝的運行效果
該工程于2017年初開始調(diào)試,已正常運行一年多。該組合工藝運行效果良好,出水水質穩(wěn)定達到園區(qū)納管要求。2018年3月的監(jiān)測數(shù)據(jù)見表3。
由表3可知,進水的污染物濃度很高,但經(jīng)過鐵碳芬頓、混凝沉淀、ABR、UASB反應器和兩級生化曝氣池處理和末端深度處理后,其出水水質趨于穩(wěn)定,證明該高級氧化+物化+生化+高級氧化的組合工藝抗沖擊負荷能力強。鐵碳芬頓+混凝沉淀對COD的去除效果很好,能使COD為10000mg/L左右的進水經(jīng)其預處理后,COD穩(wěn)定在5000~6000mg/L。在未安裝脫氨膜系統(tǒng)對超高氨氮車間廢水預處理之前,其進水氨氮濃度能達到1500mg/L左右,而通過對超高氨氮廢水預處理之后,進水氨氮濃度可穩(wěn)定在600~800mg/L。除了氨吹脫系統(tǒng)、生化系統(tǒng)和高級氧化系統(tǒng)對氨氮去除發(fā)揮主要作用外,為了保證出水氨氮達標,實際運行時在三沉池出水中按0.2%的比例投加次氯酸鈉,以保證出水氨氮<40mg/L。該染料廢水TP濃度很低,不含有機磷,為保證生化效果,在ABR反應器和好氧池中按比例人工投加磷酸三鈉,且廢水中的含磷物質在整個工藝中處于低水平,并可被厭氧菌和好氧菌消耗利用,三沉池出水TP穩(wěn)定在1mg/L以下。整套工藝對COD的去除率穩(wěn)定在92%以上,對氨氮的去除率保持在95%以上,出水pH值也穩(wěn)定在7左右。出水各項指標均達到園區(qū)污水處理廠的接管標準。
4、運行中的問題及分析
?、俜翌D池藥劑比例的投加控制。
通過小試確定硫酸亞鐵和雙氧水的最佳投加比例,但在運行中由于人工控制流量誤差很大,過量雙氧水流入中和沉淀池會產(chǎn)生大量氣泡,影響沉淀效果。在生產(chǎn)中,將硫酸亞鐵投加量在計算比例基礎上適量增加,以消耗過量的雙氧水。
?、诤醚醭?中DO的控制。
由于好氧池1直接受到UASB出水的厭氧沖擊,導致好氧池DO一直處于2.0mg/L左右,且風機耗能比較大。若將好氧池1改造為缺氧池,與好氧池2構成A/O一體池,不僅可以去除COD,也可以強化脫氮效果。
?、凵到y(tǒng)的可生化性利用問題。
隨著工藝鏈的延長,微生物易降解的有機物變少,導致兩級生化曝氣池生化去除效果不是特別高,為了提高廢水可生化性,建議將后芬頓系統(tǒng)設置在好氧池2前端。
5、經(jīng)濟分析
該工程的處理水量為2000m3/d,設備材料及電氣儀表合計400萬元,工程設計調(diào)試及菌種費總計150萬元。藥劑投加費為4.10元/m3,人工費為1.23元/m3,水電費為1.15元/m3,污泥處置費為0.6元/m3,則廢水直接處理成本為7.08元/m3。
6、結論
采用RANS脫氨膜系統(tǒng)+Fe-C/Fenton+混凝沉淀+ABR+UASB+兩級好氧池+高級氧化深度處理工藝處理高氨氮、高COD的有機染料廢水,工藝運行效果很好,抗沖擊負荷能力強,系統(tǒng)出水穩(wěn)定,對COD和NH3-N的去除率分別達到92%、95%,其出水水質指標完全符合該化工園區(qū)的污水處理廠接管標準。(來源:南昌大學資源環(huán)境與化工學院 鄱陽湖環(huán)境與資源利用教育部重點實驗室)
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