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合成制藥廢水處理Fenton-微電解-復(fù)式A/O工藝

合成制藥廢水處理Fenton-微電解-復(fù)式A/O工藝

2021-11-30 10:13:54 4

  浙江某藥業(yè)有限公司主要從事醫(yī)藥原料藥及關(guān)鍵中間體生產(chǎn),其廢水主要來自產(chǎn)品生產(chǎn)過程的工藝廢水、車間清洗廢水、水環(huán)泵廢水、吸收塔廢水、廠區(qū)內(nèi)生活污水、初期雨水等。其中工藝廢水為車間生產(chǎn)廢水經(jīng)蒸餾回收與蒸發(fā)脫鹽等預(yù)處理后的排水。該制藥廢水中的主要污染物為四氫呋喃、二異丙胺、異丁醇、二甲酚、苯乙烯、溴氯丙烷、氯酯、石油醚、甲酸乙酯、丙酮、甲苯、3-硝基-4,5-二羥基苯甲醛、N,N-二乙基氰基乙酰胺、哌啶、3-甲氧甲酰-4-苯基2-吡咯烷酮、1,1-環(huán)已基二乙酸單酰胺等。

  合成制藥廢水具有成分復(fù)雜、有機(jī)物濃度高、難降解物質(zhì)多、生物毒性大等特點(diǎn),針對(duì)此類廢水筆者前期進(jìn)行了大量的源強(qiáng)分析及實(shí)驗(yàn),并由企業(yè)在車間對(duì)濃廢水采取了必要的蒸餾及蒸發(fā)等預(yù)處理措施,在此基礎(chǔ)上,對(duì)濃稀廢水進(jìn)行分質(zhì)分流,濃廢水采用隔油調(diào)節(jié)―Fenton―微電解―復(fù)式A/O工藝處理,稀廢水經(jīng)隔油調(diào)節(jié)后直接并入復(fù)式A/O工藝處理。

  1、廢水水質(zhì)、水量

  該項(xiàng)目廢水總量為400m3/d,其中濃廢水130m3/d,稀廢水270m3/d,出水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978―1996)三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)及《工業(yè)企業(yè)廢水氮、磷污染物間接排放限值》(DB33/887―2013)。設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)見表1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  2、廢水處理工程

  2.1 處理工藝選擇

  經(jīng)對(duì)企業(yè)污染源強(qiáng)進(jìn)行分析,決定由企業(yè)在車間對(duì)四氫呋喃、二異丙胺等含量較高的低沸物進(jìn)行常壓蒸餾與減壓蒸餾方式分離回收,對(duì)離心母液等高鹽組分進(jìn)行蒸發(fā)濃縮并對(duì)前餾分收集并納入回收溶劑范疇;經(jīng)以上處理后的工藝排水匯入濃廢水調(diào)節(jié)池,由此減少廢水中生物毒性及抑制物的比例。

  對(duì)于工藝濃廢水量小的環(huán)節(jié),不做車間預(yù)處理,直接匯入濃廢水調(diào)節(jié)池。因部分成鹽中含有硝基苯結(jié)構(gòu),采用微電解分解在技術(shù)可靠性與運(yùn)行成本上具有明顯的優(yōu)勢。對(duì)于清洗廢水、水環(huán)泵廢水、吸收塔廢水、生活污水、初期雨水,因污染物濃度較低,水量較大,采取與濃廢水分離,流入稀廢水調(diào)節(jié)池的方法,具有節(jié)約投資占地與運(yùn)行成本的優(yōu)勢。

  經(jīng)分質(zhì)分流后的濃廢水、稀廢水分別流入濃廢水調(diào)節(jié)池、稀廢水調(diào)節(jié)池,池內(nèi)前段均設(shè)格柵與隔油設(shè)施,并通過設(shè)置空氣攪拌裝置,起到均質(zhì)均量、穩(wěn)定溫度等目的。對(duì)于濃廢水前段物化采用Fenton―微電解―加藥初沉工藝。利用Fenton中的?OH自由基強(qiáng)氧化性,破壞廢水中雜環(huán)化合物、長鏈化合物等有機(jī)體,減輕后續(xù)處理負(fù)荷;利用微電解的Fe-C顆粒之間形成的原電池,在酸性電解質(zhì)的水溶液中發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),將廢水中所含有機(jī)物的硝基、亞硝基、鹵代基等基團(tuán)進(jìn)行還原或脫鹵,對(duì)有毒廢水進(jìn)行解毒和分解,提高廢水的可生化性;出水經(jīng)中和絮凝沉淀,完成前段物化處理工序。

  經(jīng)前段物化處理后的濃廢水可生化性明顯提高,該廢水與稀廢水一并進(jìn)入后續(xù)生化系統(tǒng),生化采用復(fù)式兼氧池―活性污泥池―二沉池工藝。復(fù)式兼氧池采用局部微氧和局部厭氧水解酸化的組合工藝,在同一空間實(shí)現(xiàn)了不同的處理工藝,一些在好氧狀態(tài)下難以降解的有機(jī)物在復(fù)式兼氧條件下較容易分解,通過水解酸化菌的作用,能有效地提高廢水的可生化性,并降解有機(jī)物,池內(nèi)末端設(shè)有泥水分離設(shè)施,污泥回流至前段,上清液流入活性污泥池;考慮到廢水中鹽分較高,好氧池掛膜會(huì)因積鹽無法使用,因此池內(nèi)不設(shè)固定生物膜,采用活性污泥法,池型采用廊道式多格分布,利用流化態(tài)的好氧菌吸附及代謝反應(yīng)將廢水中的有機(jī)物去除,同時(shí)利用水中的硝化菌硝化作用去除水中的氨氮,出水進(jìn)入二沉池,泥水分離后,污泥回流至復(fù)式兼氧池及活性污泥池。

  二沉池出水水質(zhì)基本符合排放標(biāo)準(zhǔn),但為避免因瞬間水質(zhì)波動(dòng)造成出水不穩(wěn)定,末端設(shè)置氣浮池,通過投加藥劑進(jìn)行末端物化處理,保障出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)外排。

  2.2 工藝流程

  結(jié)合源強(qiáng)分析及處理思路,廢水處理工藝流程見圖1(實(shí)線為廢水路徑、虛線為污泥路徑)。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  2.3 主要構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)

  (1)濃廢水調(diào)節(jié)池、稀廢水調(diào)節(jié)池。

  濃廢水調(diào)節(jié)池設(shè)計(jì)水量5.5m3/h,地下式,HRT=2d,尺寸為9.0m×8.0m×4.0m,有效水深3.5m,表面曝氣率0.02m3/(m2?min),前段設(shè)格柵渠、隔油區(qū),鋼砼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁防腐。配污水泵(Q=5.5m3/h,H=100kPa,P=0.75kW)2臺(tái)(1用1備);電磁流量計(jì)DN32,1臺(tái);微孔曝氣管DN40,90m。

  稀廢水調(diào)節(jié)池設(shè)計(jì)水量11.3m3/h,地下式,HRT=1.3d,尺寸為12.0m×9.0m×4.0m,有效水深3.5m,表面曝氣率0.02m3/(m2?min),前段設(shè)格柵渠、隔油區(qū),鋼砼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁防腐。配污水泵(Q=11.3m3/h,H=100kPa,P=1.5kW)2臺(tái)(1用1備);電磁流量計(jì)(DN50mm),1臺(tái);微孔曝氣管(DN40mm),132m。

  (2)Fenton氧化池、微電解池。

  Fenton氧化池設(shè)計(jì)水量5.5m3/h,半地下式,HRT=4.8h,尺寸為3.3m×1.7m×5.0m,有效水深4.7m,分兩格,鋼砼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁防腐。配微孔曝氣管(DN32mm),11m。

  微電解池設(shè)計(jì)水量5.5m3/h,半地下式,HRT=6h,尺寸為3.3m×2.6m×5.0m,有效水深4.0m,分兩格,鋼砼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁防腐。配鐵碳填料(球形D10~30mm,空隙率65%,比表面積1.2m2/g,物理強(qiáng)度>600kg/cm2)9m3;微孔曝氣管(DN32mm),15m。

  (3)中和池、加藥初沉池。

  中和池設(shè)計(jì)水量5.5m3/h,半地下式,HRT=2.2h,尺寸為2.7m×1.3m×5.0m,有效水深3.5m,分兩格,鋼砼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁防腐。配微孔曝氣管DN32mm,11m。

  加藥初沉池設(shè)計(jì)水量5.5m3/h,半地下式,反應(yīng)區(qū)HRT=30min,尺寸為2.0m×1.3m×1.6m,有效水深1.1m,分兩格,鋼砼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁防腐,配攪拌機(jī)(轉(zhuǎn)速30~45r/min,P=1.5kW)2臺(tái),微孔曝氣管(DN32mm),7m;沉淀區(qū)HRT=3.6h,表面負(fù)荷0.61m3/(m2?h),尺寸為3.0m×3.0m×5.0m,有效水深2.2m,鋼砼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁防腐,配中心筒(D300mm),1個(gè)。

  (4)復(fù)式兼氧池、活性污泥池、二沉池。

  復(fù)式兼氧池設(shè)計(jì)水量16.7m3/h,半地下式,HRT=4.0d,尺寸為22.6m×9.2m×8.0m,有效水深7.7m,COD容積負(fù)荷1.55kg/(m3?d),鋼砼結(jié)構(gòu),池頂加蓋。配振動(dòng)曝氣器(ZDB-105)200套;組合填料(D150mm×80mm,H=3m)624m3;內(nèi)環(huán)泵(Q=15m3/h,H=150kPa,P=1.5kW)2臺(tái)(1用1備)。

  活性污泥池設(shè)計(jì)水量16.7m3/h,半地下式,HRT=4.7d,尺寸為22.6m×11.0m×8.0m,有效水深7.5m,容積負(fù)荷0.37kg/(m?3d),表面曝氣率0.07m3/(m?2min),鋼砼結(jié)構(gòu)。配微孔曝氣器(KBB-215)720套。

  二沉池設(shè)計(jì)水量16.7m3/h,半地下式,HRT=1.4h,表面負(fù)荷1.04m3/(m2?h),尺寸為4.0m×4.0m×5.5m,有效水深1.5m,鋼砼結(jié)構(gòu),配中心筒(D500mm),1個(gè);污泥回流泵(Q=37m3/h,H=130kPa,P=3kW)2臺(tái)(1用1備)。

  (5)污泥池。

  物化產(chǎn)泥量按廢水量的3%設(shè)計(jì),為12m3/d,含水率99%,通過壓濾機(jī)后含水率80%,產(chǎn)生泥餅約0.6m3/d,作為危廢委外處置;生化剩余污泥按廢水量的2%設(shè)計(jì),為8m3/d,含水率99.2%,通過壓濾機(jī)后含水率80%,產(chǎn)生泥餅約0.32m3/d,作為一般固廢委外處置;池體尺寸為8.0m×3.0m×4.0m,分兩格,分別貯存物化污泥和生化污泥,有效水深3.5m,鋼砼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁防腐。

  (6)輔助房。

  輔助房主要包括風(fēng)機(jī)房、加藥房、脫水機(jī)房、值班化驗(yàn)室,尺寸為16.0m×8.0m×5.0m,框架結(jié)構(gòu)。配回轉(zhuǎn)式風(fēng)機(jī)(Qs=3.6m3/min,H=39.2kPa,P=5.5kW,用于調(diào)節(jié)池)2臺(tái)(1用1備);羅茨風(fēng)機(jī)(Qs=23.8m3/min,H=78.4kPa,P=45kW,用于復(fù)式兼氧池、活性污泥池、物化段攪拌)2臺(tái)(1用1備);廂式壓濾機(jī)(過濾面積100m2,濾室容量為1.0m3,P=1.5kW)1臺(tái);氣動(dòng)隔膜泵(Q=15m3/h)2臺(tái)(1用1備);空壓機(jī)(Qs=0.47m3/min,H=0.8MPa,P=3kW)1臺(tái),計(jì)量泵(Q=200L/h,H=350kPa,P=0.25kW)12臺(tái)(6用6備);酸堿儲(chǔ)罐(5m3)3只,加藥槽(4.0m×2.0m×1.2m,分6格)1套,溶藥攪拌機(jī)(轉(zhuǎn)速45r/min,P=1.5kW)6臺(tái)(3用3備)。

  3、處理效果

  3.1 運(yùn)行情況

  該廢水處理站于2017年1月竣工,并進(jìn)入調(diào)試階段,由于調(diào)試處于冬季,水池內(nèi)水溫低,菌種生長緩慢,且車間生產(chǎn)線調(diào)試階段廢水水質(zhì)波動(dòng)大,因此歷時(shí)較長,至2017年6月下旬出水水質(zhì)已能穩(wěn)定達(dá)標(biāo),于2017年7月進(jìn)行驗(yàn)收監(jiān)測。結(jié)果表明,監(jiān)測期間車間生產(chǎn)已基本穩(wěn)定,實(shí)際產(chǎn)生濃廢水量為110m3/d,稀廢水量為250m3/d,廢水處理設(shè)施負(fù)荷率為90%。其第三方監(jiān)測最終出水COD為258mg/L、BOD5為5.2mg/L、氨氮為22mg/L,合格率達(dá)100%,企業(yè)7月~9月連續(xù)3個(gè)月的監(jiān)測數(shù)據(jù)見表2。

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  3.2 經(jīng)濟(jì)分析

  該工程占地1134m2,總投資481.2萬元,單位投資12030元/m3,裝機(jī)容量85.1kW,運(yùn)行功率73.8kW,電耗4.43kW?h/m3,運(yùn)行費(fèi)用12.01元/m3(其中電費(fèi)2.61元/m3,藥劑費(fèi)3.25元/m3,人工費(fèi)0.82元/m3,污泥處理費(fèi)5.33元/m3)。

  4、結(jié)論

  (1)采用Fenton―微電解―復(fù)式A/O工藝處理該合成制藥廢水是切實(shí)可行的,出水水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978―1996)三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)及《工業(yè)企業(yè)廢水氮、磷污染物間接排放值》(DB33/887―2013)。

  (2)合成制藥企業(yè)的廢水中濃廢水與稀廢水濃度和污染組分差別很大,通過分質(zhì)分流可以減少處理設(shè)施投資和運(yùn)行成本;同時(shí)由于產(chǎn)品生產(chǎn)的周期性,導(dǎo)致出水很不穩(wěn)定,因此必須設(shè)置停留時(shí)間較長的調(diào)節(jié)池,穩(wěn)定水質(zhì)。

  (3)Fenton氧化―微電解反應(yīng)過程的pH控制在3~4,F(xiàn)enton試劑用量需在調(diào)試中確定最佳比例,保證前段物化出水穩(wěn)定。

  (4)培菌初期,復(fù)式兼氧池內(nèi)因投加菌種活性低,出現(xiàn)大量浮泥,出水水質(zhì)有時(shí)比進(jìn)水高;活性污泥池出現(xiàn)大量泡沫,進(jìn)水端水質(zhì)發(fā)暗;這類問題是培菌初期的正?,F(xiàn)象,調(diào)試期間逐步增加進(jìn)水量和濃度,一段時(shí)間后就可以解決。(來源:浙江大學(xué)能源工程設(shè)計(jì)研究院有限公司)

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