化工污泥干化三效蒸發(fā)尾排蒸汽技術(shù)
化工廠中含COD廢水常用處理方案含有生化處理單元,然而生化處理過程必然會產(chǎn)生污泥,污泥經(jīng)過板框或者疊螺機壓縮后通常仍含有70%~80%的水分,如果直接送至固廢焚燒廠焚燒,無疑代價高昂,有必要對此問題進行經(jīng)濟性分析并找到相應的對策。
1、計算基準
按照5t/d污泥產(chǎn)生量,一年365d運行,污泥含水率按照平均75%計算。
2、直接危廢處理的經(jīng)濟性分析
隨著國家對環(huán)保生態(tài)的日益重視以及環(huán)保處理能力建設(shè)的滯后,危廢焚燒行業(yè)出現(xiàn)了排隊等候數(shù)月的現(xiàn)象,化工企業(yè)在危廢處理上的支出也越來越大,目前污泥類危廢處理價格達到了5000元/t。
污泥處置的初始年均費用W初計算如下:
污泥處置年均費用912.5萬元/年,而且其中有75%是水,相當于每天有3.75t水是以5000元/t處理的,即每年約684萬元浪費了,這是非常昂貴的代價。如何減少這部分費用損失是本文探討的內(nèi)容。
3、污泥干化實驗
本文設(shè)計了幾組實驗進行實驗室驗證,利用梅特勒托利多公司生產(chǎn)的鹵素快速干燥儀HB43-S檢測實驗中水分。實驗原料為本公司生化污泥(含水率:75%)。
3.1 實驗1
(1)目的:驗證靜止干燥的可行性。
(2)實驗步驟:取生化污泥100g置于單口燒瓶內(nèi),用油浴加熱至內(nèi)溫100℃~120℃,常壓蒸餾,經(jīng)過7h左右,觀察到蒸餾頭處仍有水汽溢出。
(3)實驗結(jié)果與討論:雖然仍有少量水汽溢出,但是單口燒瓶內(nèi)污泥已經(jīng)固化板結(jié),無法倒出,說明靜態(tài)干燥方式不可取。
3.2 實驗2
(1)目的:驗證攪拌式干燥的可行性。
(2)實驗步驟:取生化污泥100g置于四口燒瓶內(nèi),開啟攪拌,用油浴加熱至內(nèi)溫100℃~120℃,常壓蒸餾,經(jīng)過5h左右,觀察到蒸餾頭處無水汽溢出。
(3)實驗結(jié)果與討論:蒸餾終點時,污泥呈顆粒狀,粒徑約1mm,容易倒出,檢測水分含量為5%。
3.3 實驗3
(1)目的:驗證低溫蒸餾的可行性。
(2)實驗步驟:取生化污泥100g置于四口燒瓶內(nèi),開啟攪拌,用水浴加熱至內(nèi)溫70℃~80℃,水泵于-0.08MPa下減壓蒸餾,經(jīng)過3h左右,觀察到蒸餾頭處無水汽溢出。
(3)實驗結(jié)果與討論:蒸餾終點時,污泥呈顆粒狀,粒徑約1mm,容易倒出,檢測水分含量為4%。
3.4 實驗4
(1)目的:驗證蒸餾溫度對水分的影響。
(2)實驗步驟:取生化污泥100g置于四口燒瓶內(nèi),開啟攪拌,用水浴加熱至內(nèi)溫50℃~100℃,水泵于-0.08MPa下減壓蒸餾,經(jīng)過3h,取樣檢測水分。
(3)實驗結(jié)果與討論:所得結(jié)果見圖1。
從圖1中可以看出,溫度在70℃以上時,干燥后固體水分基本趨近平衡。因此,應該選擇熱源溫度在70℃以上的帶有真空系統(tǒng)和攪拌的工業(yè)應用裝置。
考慮到真空度和干燥時間受工業(yè)裝置加熱面積影響較大,因此在工業(yè)裝置上對這兩項因素進行了考察。
4、工業(yè)裝置選型
在工業(yè)裝置選型時主要考慮了熱源的問題,化工廠中普遍采用多效蒸發(fā)對高含鹽廢水進行蒸餾,一般三效蒸發(fā)排出的熱水蒸汽溫度在80℃~120℃之間,因此利用此股熱源作為污泥干燥的熱源是合適的。
工藝還要求工業(yè)裝置帶攪拌和真空,因此經(jīng)過多方考察,選擇轉(zhuǎn)盤干燥機作為干燥裝置,其具有外夾套和轉(zhuǎn)盤夾套,加熱面積是常規(guī)蒸發(fā)裝置的3倍,可以縮短加熱時間,節(jié)約電費,而且其要求的熱源溫度范圍是不超過0.3MPa蒸汽或熱水,與工藝要求及三效蒸發(fā)尾汽正好匹配。
由于污泥中主要含有水分,因此真空系統(tǒng)選用環(huán)保型水環(huán)真空泵。
蒸發(fā)量要求僅為:
式(2)中:5t/d為污泥處理量曰75%為含水率曰16h為每天核算設(shè)備蒸發(fā)有效時間,要扣除交接班因素和裝卸料因素占用的時間。
所選轉(zhuǎn)盤干燥機的規(guī)格為4000L,加熱面積為38m2??紤]到購買設(shè)備前在這一型號設(shè)備里帶料中試實際蒸發(fā)速率在0.4t/h左右,因此選擇這一規(guī)格型號是滿足需求的。調(diào)試具體參數(shù)見表1。
加熱溫度選擇85℃和100℃進行調(diào)試,85℃是三效蒸發(fā)尾汽正常的溫度,100℃是三效蒸發(fā)運轉(zhuǎn)異常,能耗偏高時尾汽的溫度。真空度是真空泵正常運轉(zhuǎn)的指標,主要受真空泵功率的影響,在蒸發(fā)負荷確定的情況下,此參數(shù)無調(diào)整的必要。
從結(jié)果來看,單批干燥時間為4~5h,剩余水分為4%~5%,都是可以接受的。按照2500kg/批投料量,一天僅需兩批共10h負荷運行時間即可處理完畢。
5、工業(yè)裝置經(jīng)濟核算
每天產(chǎn)生5t污泥,經(jīng)過干化后含水率為5%,則固廢處理成本計算如下:
操作費用主要是電費和人工費用,干燥設(shè)備和真空設(shè)備總電機功率30kW,每天運行按照10h,電費0.8元/kWh計算,則
每天需要兩個人工,按每人每年6萬元計算,人工費約12萬元。
則合計每年費用為:
相對于直接外部固廢焚燒,采用本方法干燥年節(jié)約912.5-260.8萬元=651.7萬元,經(jīng)濟效益明顯。
6、結(jié)語
(1)結(jié)合化工企業(yè)實際,闡述了生化污泥的處理現(xiàn)狀,并對此進行經(jīng)濟分析。
(2)通過小試,探索了污泥處理的可行性和具體工藝條件。
(3)考慮到熱源的問題,利用公司三效蒸發(fā)排出蒸汽和熱水資源,節(jié)約了能源。
(4)本方法簡單易行,經(jīng)濟效益明顯,具有普遍的適用性。(來源:浙江埃森化學有限公司)
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