氨氮動態(tài)優(yōu)化控制系統(tǒng)在污水廠的應(yīng)用
在水污染問題中,水體富營養(yǎng)化尤為突出,而氮、磷這兩種營養(yǎng)元素起到了主要作用。因此,國家污染物排放標準對氮、磷的減排提出了嚴格要求。目前污水廠脫氮的主流方式依賴于硝化和反硝化過程,常規(guī)的硝化-反硝化脫氮工藝,往往存在效率不高、能耗較大等缺陷。由于硝化過程是一個好氧過程,需要一定的曝氣量以促成硝化反應(yīng)充分進行,確保出水氨氮達標。但是,過多的曝氣量一方面帶來能耗的浪費,另一方面造成回流硝化液中溶解氧過高,抑制了硝態(tài)氮接受電子的能力,降低了反硝化反應(yīng)速率,不利于總氮的去除。因此,在脫氮過程中曝氣量并非越大越好,而是在滿足出水氨氮指標達標基礎(chǔ)上,優(yōu)化曝氣運行控制,降低曝氣能耗,減弱溶解氧濃度過高對反硝化反應(yīng)過程的抑制,這就對脫氮過程提出了“按需曝氣”的控制要求。
1、氨氮動態(tài)優(yōu)化控制系統(tǒng)原理
氨氮動態(tài)優(yōu)化控制系統(tǒng)借助于數(shù)學模型求解將控制單元的出水氨氮值穩(wěn)定在其目標值所需要的溶解氧,將該溶解氧值作為控制單元的溶解氧設(shè)定值;然后,借助于數(shù)學模型求解將控制單元的溶解氧穩(wěn)定在該溶解氧設(shè)定值所需要的曝氣量;最后通過調(diào)節(jié)鼓風機及各控制單元曝氣支管上的電動調(diào)節(jié)閥,實現(xiàn)各控制單元氣量的合理與精確分配及脫氮過程的“按需曝氣”。與傳統(tǒng)的依靠人工方式設(shè)定溶解氧設(shè)定值相比,氨氮動態(tài)優(yōu)化控制系統(tǒng)根據(jù)出水氨氮濃度設(shè)定值,自動計算溶解氧設(shè)定濃度和曝氣量,實現(xiàn)了按需曝氣,使得不同控制單元的溶解氧穩(wěn)定在設(shè)定值附近。其控制原理如圖1所示。
2、氨氮動態(tài)優(yōu)化控制系統(tǒng)評價指標
2.1 曝氣量控制效果
由于鼓風機的曝氣量與其電流呈正相關(guān)關(guān)系,曝氣量與鼓風機的電耗亦呈正相關(guān)關(guān)系。氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)主要目的在于保證出水氨氮達標的基礎(chǔ)上實現(xiàn)節(jié)能降耗。在工程應(yīng)用中,可采用節(jié)氣率及氣水比的變化率來體現(xiàn)氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)對于鼓風機曝氣系統(tǒng)節(jié)能降耗的貢獻。其中,節(jié)氣率及氣水比變化率的計算公式如下:
2.2 氨氮控制效果
出水氨氮是氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)的首要指標。對于污水處理廠而言,出水氨氮濃度過高時,造成出水水質(zhì)不達標;若出水氨氮濃度偏低,則將造成曝氣能耗的浪費。因此,通過控制措施將出水氨氮值維持在合適的范圍內(nèi),將會在保證出水水質(zhì)達標基礎(chǔ)上實現(xiàn)節(jié)能降耗。本文用削減單位NH4-N所需的曝氣量來比較采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)前后出水氨氮與生化池曝氣量這兩個指標的聯(lián)合作用效果。削減單位NH4-N所需的曝氣量公式如下:
3、氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)效果
3.1 生化池供氣量對比分析
氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)的主要目的是在保證出水氨氮達標的前提下,節(jié)省生化池的曝氣量,從而達到節(jié)能降耗目的,因此對于氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)節(jié)能降耗的能力的分析顯得尤為重要。然而,由于本調(diào)試未對鼓風機進行調(diào)控,僅對生化池的供氣量進行控制,圖2為相同時間段采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)前后生化池供氣量曲線。根據(jù)此圖,綜合考慮生化池的供氣量及處理水量情況后,可得出采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)前后的平均曝氣量及氣水比情況,如表1所示。
從圖2和表1可知,在未采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)時,生化池的每日供氣量幾乎維持恒定不變(2200~2500m3/h),采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)后,該系列生化池實現(xiàn)按需供氣,實際供氣量隨著系統(tǒng)計算所得的供氣量值而波動,波動頻率較高且幅度較大,平均每小時供氣量為1650~1870m3,曝氣量降低了19.09%~34.86%,氣水比降低了14.34%~35.73%。此外,生化池的節(jié)氣率與曝氣電耗存在著正相關(guān)關(guān)系,故節(jié)氣將最終利于系統(tǒng)的節(jié)能降耗。
3.2 出水氨氮值對比分析
對于污水廠而言,其為了保證出水水質(zhì)達標,將生化池的曝氣量留有較大的余度。生化池的過量曝氣,使得出水的氨氮值通常偏低。然而,出水氨氮值并不是越低越好:出水氨氮過低,意味著曝氣量過大,也就意味著曝氣能耗過高,污水的運行成本大幅增加;同時,過多的曝氣量也將造成回流硝化液中溶解氧濃度過高,從而抑制了硝態(tài)氮接受電子的能力,降低了反硝化反應(yīng)速率,不利于總氮的去除。因此,采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng),其主要目的是:在滿足出水氨氮指標達標基礎(chǔ)上,優(yōu)化曝氣運行控制,降低曝氣能耗,減弱溶解氧濃度過高對反硝化反應(yīng)過程的抑制,最終實現(xiàn)脫氮過程的“按需曝氣”。
3.2.1 不同出水氨氮設(shè)定值的控制效果
對于氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)而言,其應(yīng)該具有對于不同出水氨氮設(shè)定值的響應(yīng)能力。在工程調(diào)試中,分別采用0.95mg/L及1.0mg/L作為出水氨氮的設(shè)定值。圖3為采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)、且出水氨氮設(shè)定值為0.95mg/L時的出水氨氮數(shù)據(jù);圖4為采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)、且出水氨氮設(shè)定值為1.0mg/L時的出水氨氮數(shù)據(jù)。
從圖3和圖4可看出,采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)后,無論氨氮的設(shè)定值為多少,氨氮均可在設(shè)定出水氨氮值上下波動,且實際出水氨氮值可控制在出水達標線以內(nèi)。但是,在采用系統(tǒng)之后,氨氮控制的穩(wěn)定性略微下降,這主要是由于:①氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)采用的是兩級級聯(lián)控制,其與傳統(tǒng)的采用人工設(shè)定溶解氧設(shè)定值的精確曝氣系統(tǒng)相比,非定常性效應(yīng)將更加顯著;②在不同溶解氧下氨氮對溶解氧的敏感性不同,則出水氨氮值的波動在可接受的范圍內(nèi)。
3.2.2 削減單位氨氮所需曝氣量控制效果
氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)的主要目的:保證出水氨氮在達標線以內(nèi)的前提下,使削減單位氨氮所需的曝氣量盡量較低。圖5為相同時間段采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)前后削減單位氨氮所需氣量數(shù)據(jù)曲線。
3.3 出水水質(zhì)對比分析
氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)在保證出水氨氮達標的前提下,亦應(yīng)實現(xiàn)其他水質(zhì)指標的達標。圖6所示為未采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)及采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)生化池出水COD及總氮的出水情況。從圖6可以看出,采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)后,系統(tǒng)的運行對出水COD濃度影響不大,且能夠做到達標排放。
出水總氮的達標排放對污水廠而言也尤為重要,圖7分析了采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)前后生化池出水總氮的情況。從圖7可以看出,采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)后,出水總氮的濃度基本可維持在15mg/L以內(nèi),且出水總氮的濃度較未采用系統(tǒng)時略微降低,出水總氮的穩(wěn)定性也有所提高。
4、結(jié)論
①采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)后,生化池的曝氣量降低了14.34%~35.73%,若對閥門開度下限進行調(diào)整,則其節(jié)氣空間將提升。
?、诓捎冒钡獌?yōu)化控制系統(tǒng)后,出水氨氮能夠做到達標排放,且基本可維持在設(shè)定值附近,出水氨氮濃度控制的穩(wěn)定性較高;削減單位氨氮所需氣量降低了11.43%~32.17%。
③采用氨氮優(yōu)化控制系統(tǒng)后,對出水COD濃度的影響較小,可維持在達標排放;出水總氮的穩(wěn)定性及達標率提升。(來源:上海昊滄系統(tǒng)控制技術(shù)有限責任公司)
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