世界首例:膜法脫氨工藝在制酸廢水處理領(lǐng)域成功應(yīng)用
截至2019年12月19日,中冶長天全資子公司湖南中冶長天節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司(簡稱長天能環(huán))以EP模式承建的湛江鋼鐵煉鐵廠燒結(jié)煙氣凈化制酸廢水改造工程已穩(wěn)定運行半年。2019年6月,該項目順利通過驗收,項目投產(chǎn)后廢水氨氮去除率高達(dá)99%,出水穩(wěn)定。該工程采用了膜法處理制酸廢水中的氨氮,在世界上屬于首例。
項目背景
2015年末,寶鋼湛江燒結(jié)活性炭煙氣凈化工程一次性熱負(fù)荷試車成功,標(biāo)志著中冶長天自主研發(fā)的、具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的活性炭煙氣凈化技術(shù)取得重大突破。但與活性炭煙氣凈化配套建設(shè)的制酸廢水處理系統(tǒng)在近幾年的運行中卻暴露了不少問題。世界各地近幾年新建的活性炭煙氣凈化項目中,制酸廢水處理系統(tǒng)都沒有得到很好的運行,至今沒有成功案例,而且采用膜法處理工業(yè)廢水中的氨氮案例也極少,活性炭煙氣凈化制酸廢水的處理成了一大難題。
自2014年起,長天能環(huán)聯(lián)合中冶長天研發(fā)中心圍繞活性炭制酸廢水的處理問題開始了相關(guān)研究,基于活性炭制酸廢水污染物特征研究,通過為期五年的分階段改造,形成了“分階協(xié)同預(yù)處理+氨氮深度處理”的核心工藝路線。長天能環(huán)投入了大量人力物力財力,開展專項課題研究,進(jìn)行各種實驗室小試和現(xiàn)場中試,力爭打通活性炭煙氣凈化技術(shù)的最后一個環(huán)節(jié)。
寶鋼化驗中心檢測數(shù)據(jù)
在線分析儀監(jiān)測數(shù)據(jù)
2018年7月至2019年6月,長天能環(huán)根據(jù)前期取得的成果對湛江鋼鐵燒結(jié)煙氣凈化制酸廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,首次采用“分階協(xié)同預(yù)處理+膜法脫氨”工藝。經(jīng)過近半年的運行檢驗后,順利通過業(yè)主的考核。該工程在改造前,現(xiàn)場局部環(huán)境惡劣,氨味較重,制酸廢水處理系統(tǒng)堵塞腐蝕嚴(yán)重,難以正常運行,出水氨氮不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致制酸廢水只能返回到燒結(jié)礦料中,造成了燒結(jié)區(qū)域的嚴(yán)重腐蝕,每年因設(shè)備腐蝕造成的更換費用約1000萬元。
制酸廢水處理罐區(qū)
改造后,現(xiàn)制酸廢水處理系統(tǒng)運行穩(wěn)定,現(xiàn)場環(huán)境得到大幅改善,出水中懸浮物、重金屬和氨氮指標(biāo)達(dá)到《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13456-2012)中的直接排放限值,完全滿足回用于鋼廠沖渣的要求,解決了活性炭制酸廢水處理難的“頑疾”。
該工程成功運行后,每年可節(jié)約設(shè)備腐蝕造成的更換費用約1000萬元,減少氨氮排放約500噸,生成15%質(zhì)量分?jǐn)?shù)的硫酸銨產(chǎn)品約1700噸,實現(xiàn)了“變廢為寶”,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著。
項目意義
制酸廢水膜處理車間
湛江鋼鐵煉鐵廠燒結(jié)煙氣凈化制酸廢水改造工程采用的“分階協(xié)同預(yù)處理+膜法脫氨”工藝,在世界上屬于首例,該工程的成功投產(chǎn)與驗收解決了活性炭煙氣凈化制酸廢水處理這一世界難題,徹底打通了活性炭煙氣凈化全流程,開啟了膜法處理高鹽、高濃度氨氮工業(yè)廢水的新紀(jì)元。
作為專業(yè)的節(jié)能環(huán)保企業(yè),長天能環(huán)將繼續(xù)以“技術(shù)領(lǐng)先”為目標(biāo),堅持“立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)、系統(tǒng)謀劃、科學(xué)布局”的戰(zhàn)略思想發(fā)展環(huán)保技術(shù)和環(huán)保產(chǎn)業(yè),鼓勵技術(shù)創(chuàng)新,引領(lǐng)環(huán)保行業(yè)技術(shù)發(fā)展,為解決環(huán)境問題提供技術(shù)支持,推動綠色發(fā)展,為節(jié)能環(huán)保事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。
編輯:李丹
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