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電廠含煤廢水綜合處理工藝

2021-07-28 10:57:52 5

  隨著國家對節(jié)約用水與環(huán)境保護要求的提高,對電廠排水系統(tǒng)要求也越發(fā)嚴格。國內(nèi)火電行業(yè)廠區(qū)排水系統(tǒng)很多都沒有考慮場地初期雨水對周邊環(huán)境的影響。隨著這些年,國家對于環(huán)保行業(yè)的重視與環(huán)境教育的提升,國民的環(huán)境意識也逐漸上升。對于一些沒有考慮初期雨水處理的場地含煤廢水,都面臨著需要整改的困境。

  火力發(fā)電廠含煤廢水主要為輸煤系統(tǒng)地面沖洗及輸煤系統(tǒng)除塵排水產(chǎn)生的廢水。煤場含煤廢水是在降雨相對較多地區(qū),由煤場區(qū)雨水匯集產(chǎn)生的煤場含煤廢水。輸煤系統(tǒng)產(chǎn)生的含煤廢水根據(jù)電廠的建設(shè)容量不同,排水量不同。

  由于初期雨水處理場地的含煤廢水瞬時水量大,水質(zhì)變化大,持續(xù)時間不定。要實現(xiàn)有效收集和處理有一定的困難。要實現(xiàn)初期雨水中含煤廢水的綜合收集和處理利用,在工程上需要有選擇的比較和平衡。

  國電達州發(fā)電有限公司2×300MW機組含煤廢水綜合利用治理項目,就是需要在原有含煤廢水收集不完善,處理效果不理想的前提下,統(tǒng)籌完善含煤廢水收集系統(tǒng),并對含煤廢水處理系統(tǒng)優(yōu)化,對含煤廢水處理再利用的一個案例工程。

  一、技術(shù)背景

  火力發(fā)電廠含煤廢水pH值比較穩(wěn)定,浮物濃度差別很大。煤泥水pH值在7.3~7.8,懸浮物濃度SS在100~6000mg/L。廢水中含有大量的懸浮物堯煤泥和泥砂。通過對底泥干燥后的礦物組分分析,測得SiO2含量最高。SiO2含量高會影響含煤廢水的黏度,水樣黏度越高,對懸浮顆粒沉降的阻力越大。且由于煤炭本身具有疏水性,廢水中的一些微小煤粉在水中特別穩(wěn)定,一些超細煤粉懸浮于水中,靜置相當(dāng)長的時間也不會自然沉降。含煤廢水中的微細級顆粒的組成,尤其是微細級的含量,對含煤廢水的處理具有決定性的意義。

  火力發(fā)電廠通常都考慮了輸煤系統(tǒng)地面沖洗及輸煤系統(tǒng)除塵產(chǎn)生的含煤廢水的收集和處理?;鹆Πl(fā)電廠含煤廢水的處理也形成了一些常用的處理理論和工藝系統(tǒng),這些常用的處理技術(shù)對電廠含煤廢水處理提供了很多寶貴的經(jīng)驗和參考價值。目前火力發(fā)電廠含煤廢水處理,常用的處理工藝和技術(shù)主要有以下幾種:

  1)初沉寅加藥寅沉淀寅清水回用或排放。

  2)初沉寅加藥寅沉淀寅過濾寅清水回用或排放。

  3)初沉寅加藥寅煤泥廢水處理設(shè)備寅清水回用或排放。

  4)高濁度廢水一體化凈化器洗煤廢水處理設(shè)備。

  以上電力行業(yè)含煤廢水處理工藝主要采用了常規(guī)的物理化學(xué)工藝,各組合略有不同,各工藝系統(tǒng)也都具備各自的特點。無論采用何種工藝系統(tǒng),含煤廢水的處理必須結(jié)合水處理理論與實際水質(zhì)情況,對診下藥才能擬訂出經(jīng)濟合理,運行安全穩(wěn)定的處理系統(tǒng)。

  二、工程設(shè)計

  2.1設(shè)計難點

  國電達州發(fā)電有限公司2×300MW機組含煤廢水綜合利用治理EPC項目的設(shè)計難點主要有以下幾點:

  1)對含煤廢水的收集。廠區(qū)原排水系統(tǒng)未考慮對含煤廢水的獨立收集,雨季時,含煤廢水混雜在雨水系統(tǒng)里直接排出廠外,污染了廠外周邊環(huán)境,也招來周邊居民很大的意見。

  2)對原有循環(huán)冷水塔外排水的分流。廠區(qū)原設(shè)計循環(huán)冷水塔的外排水沒有進行有效分流,直接排入了排水系統(tǒng),混入了下游含煤廢水收集端。循環(huán)冷水塔的外排水量大,如不進行有效分離,排入到含煤廢水收集端,后續(xù)含煤廢水系統(tǒng)的處理水量就會超出控制范圍。而且水質(zhì)混合后,要實現(xiàn)有效的處理,去除廢水中的懸浮固體也更加困難。

  3)工藝路線的優(yōu)化設(shè)計。廠區(qū)原收集了部分集中的含煤廢水,也配建了含煤廢水處理系統(tǒng),由于系統(tǒng)處理效果不理想,原設(shè)計陶瓷膜過濾器已經(jīng)癱瘓,無法修復(fù)使用。且原設(shè)計脫水效果也不理想,需要合理優(yōu)化。

  2.2工程設(shè)計

  2.2.1含煤廢水收集

  1)原煤水沉淀池擴容優(yōu)化,保留原250m3池,新建一個750m3池,增加門式抓斗(1×5t)。更換自吸泵(2×100m3/h),出水接至含煤廢水處理站。

  2)新建日常含煤廢水提升裝置,在廠區(qū)干管末端新建提升豎井一座(D2.0m,H15.0m),收集輸送日常沖洗水。新配潛水泵(1×100m3/h,1×50m3/h),出水接至含煤廢水處理站。

  3)新建運煤大道廢水收集裝置,在運煤大道低洼處修建收集池(2×5m3/h),配置自吸泵(2×10m3/h),出水接至煤水沉淀池。

  4)優(yōu)化干煤棚沉煤池,對沉煤池結(jié)構(gòu)修復(fù)并增加門式抓斗(1×5t)。更換(2×100m3/h),出水接至含煤廢水處理站。

  2.2.2循環(huán)冷卻外排水分流

  1)#31機組涼水塔排出口新建切換井堯外排池,實現(xiàn)涼水塔排水的截流外排。

  2)#32機組涼水塔排出口新建切換井,實現(xiàn)涼水塔排水的截流。截流后進入新建調(diào)節(jié)池(1×200m3),配提升泵(2×100m3/h),出水接至#31機組涼水塔外排池外排。

  結(jié)合以上含煤廢水分流及收集內(nèi)容,含煤廢水分流收集系統(tǒng)圖如圖1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  2.2.3含煤廢水處理優(yōu)化設(shè)計

  1)優(yōu)化工藝設(shè)計。經(jīng)技術(shù)對比研究后,確定含煤廢水處理站的處理工藝采用混凝沉淀+一體化凈化+纖維球過濾+回用工藝,設(shè)計處理能力50m3/h。

  2)處理后出水進復(fù)用水池循環(huán)利用。

  3)加藥設(shè)施主要考慮利舊,根據(jù)優(yōu)化工藝更換加藥泵。

  4)化學(xué)含煤廢水儲存池增加門式抓斗,沉泥經(jīng)抓斗轉(zhuǎn)移至泥車外運。

  含煤廢水處理工藝系統(tǒng)圖設(shè)計如圖2。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  2.3含煤廢水處理工藝設(shè)計

  含煤廢水處理系統(tǒng)設(shè)計處理規(guī)模50m3/h。

  2.3.1混凝沉淀

  1)加藥系統(tǒng)

  PAC投加量為200mg/L,投加配比濃度為5%,加藥量運行可調(diào)。

  PAM投加量為5mg/L,投加配比濃度為0.25%,加藥量運行可調(diào)。

  2)沉淀系統(tǒng)

  含煤廢水池:L×B×H=26.0×6.8×5.0m,停留時間12h。

  沉泥抓斗:容積V=1.5m3,P=1.5kW。

  抓斗桁車:起重5t,跨度13m,起升高度9m,行走距離32m(超池長6m),桁車速度20m/min,P=1.5kW。

  2.3.2一體化凈化

  一體化凈化器:D×H=3.0×5.0m,總高H1=8.0m。表面負荷q=7m3/m2?h。有效容積V=35m3,停留時間t=0.7h。反洗強度q=10L/m2?s,反洗時間t=20min,設(shè)計反洗周期48h。

  凈化器進水泵:流量Q=50.0m3/h,揚程H=30.0m,立式自吸泵,2臺(1用1備)。

  反洗水泵:流量Q=120.0m3/h,揚程H=30.0m,立式自吸泵,2臺。

  2.3.3纖維球過濾

  纖維球過濾器:D×H=2.0×3.0m,總高H1=3.7m。表面負荷q=15.9m3/m2?h。有效容積V=8.8m3,停留時間t=10min。反洗強度q=10L/m2?s,反洗時間t=20min,設(shè)計反洗周期48h。

  反洗水泵:流量Q=120.0m3/h,揚程H=30.0m,立式自吸泵,2臺(1用1備)。

  纖維球過濾后的產(chǎn)水進入現(xiàn)有的復(fù)用水池內(nèi),經(jīng)提升后復(fù)用。

  三、運行實況

  3.1含煤廢水收集

  含煤廢水收集系統(tǒng)的設(shè)計優(yōu)化,有效的收集了含煤廢水。各含煤廢水站的預(yù)沉淀系統(tǒng)減輕了后續(xù)含煤廢水處理站的固體負荷率。廠區(qū)初期雨水能實現(xiàn)有效的收集并處理回用。初期雨水經(jīng)有效收集后,雨季時廠區(qū)外排雨水系統(tǒng)水質(zhì)清凈,收獲了周邊居民的一致好評。

  3.2循環(huán)冷卻水排水水分流

  原混合進入排水系統(tǒng)的循環(huán)冷卻水排水得到了有效的分流,減少了排水系統(tǒng)常年處理水量,降低了含煤廢水處理站的處理量,使系統(tǒng)處理水量得到了有效的平衡,也利于含煤廢水的有效收集。

  3.3含煤廢水處理系統(tǒng)

  經(jīng)過一段時間的調(diào)試,含煤廢水系統(tǒng)現(xiàn)已正常運行。初調(diào)時,由于調(diào)試人員沒有注意系統(tǒng)的藥劑添加量,導(dǎo)致系統(tǒng)出水不穩(wěn)定。后經(jīng)現(xiàn)場加藥小試數(shù)據(jù)指導(dǎo)調(diào)試,最終系統(tǒng)出水滿足設(shè)計要求。且能穩(wěn)定運行。設(shè)計出水懸浮物濃度SS有效控制在10mg/L以內(nèi)。

  四、結(jié)論與建議

  4.1藥劑選擇

  由于絮凝劑的種類繁多,性質(zhì)存在一定的差別,系統(tǒng)運行前,需要對系統(tǒng)添加藥劑進行試驗,選定藥劑的種類及用量,同時還要考慮藥劑的來源與價格。

  4.2一體化凈化設(shè)備的選擇

  目前有些處理設(shè)備選用過濾精度很高的膜過濾,膜系統(tǒng)的預(yù)處理系統(tǒng)如果處理不當(dāng),膜系統(tǒng)很難正常運行,就會導(dǎo)致投資大而實用性差的結(jié)果。因此,電廠含煤廢水處理系統(tǒng)設(shè)備的選擇應(yīng)從投資堯運行管理及處理效果等角度考慮。

  4.3廢水分流及收集的重要性

  根據(jù)項目分流收集處理效果的對比,相對于之前未分流時大水量高負荷沖擊的處理系統(tǒng),經(jīng)分流改造后的廢水水質(zhì)穩(wěn)定堯水量可控,系統(tǒng)操作可行。可避免雨季時外排水中超負荷溢流的含煤廢水。且非雨季時,由于循環(huán)排水的分流,有效減少了整個系統(tǒng)運行水量,系統(tǒng)運行負荷降低后,安全穩(wěn)定可靠。

  總之,在實際工程設(shè)計當(dāng)中,含煤廢水的處理應(yīng)從工程源頭著手,結(jié)合含煤廢水的性質(zhì)及出水水質(zhì)要求,合理選擇處理工藝,擬定好經(jīng)濟合理運行安全穩(wěn)定的處理系統(tǒng)。(來源:湖南平安環(huán)保股份有限公司)

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