冷軋含鉻廢水還原沉淀法技術(shù)
冷軋廢水由于污染物種類多,成分復(fù)雜,而且水量、成分變化均較大,因此是冶金行業(yè)內(nèi)最難處理的廢水之一。然而,隨著需求的不斷提高,越來越多的軋鋼表面進(jìn)行鍍鉻工藝,產(chǎn)品品質(zhì)提升的同時,帶來了含鉻廢水的處理問題。眾所周知,重金屬鉻,尤其是鉻(Ⅵ)毒性很大,為吞/吸入性毒物,它可以通過消化道、呼吸道、皮膚和粘膜等方式侵入人體,并在人體及環(huán)境中累積,從而造成遺傳性基因缺陷,甚至致癌,并對環(huán)境有持久危害性。因此,對冷軋含鉻廢水的處理就顯得尤其重要
本文采用還原沉淀法對梅鋼現(xiàn)有廢水處理站的廢水處理工藝進(jìn)行了進(jìn)一步的優(yōu)化與改造,使其滿足冷軋廢水排放最新標(biāo)準(zhǔn),從而減少鋼鐵企業(yè)污水排放量,提高廢水循環(huán)利用率。
一、工程概況
梅鋼冷軋2009年建成投產(chǎn),其中鍍錫板產(chǎn)能為20萬t/a,鍍錫機(jī)組排放的含鉻廢水水量為17m3/h,設(shè)計廢水排放情況如表1所示。
廢水處理站含鉻廢水設(shè)計處理能力為20m3/h。廢水站建成后,工藝上由于二級還原罐還原六價鉻后在反應(yīng)澄清池之間缺少pH調(diào)節(jié)罐進(jìn)行中和生成氫氧化鉻沉淀而容易造成總鉻超標(biāo),因此,在2011年對含鉻廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,改造后主要處理工藝為:來自主生產(chǎn)線的含鉻廢水首先進(jìn)入調(diào)節(jié)池儲存,調(diào)節(jié)池起到調(diào)節(jié)水量均衡水質(zhì)的功能,保證后續(xù)處理線能在相對穩(wěn)定的流量和水質(zhì)下運(yùn)行。調(diào)節(jié)池內(nèi)廢水經(jīng)提升泵進(jìn)入還原罐,將廢水中的六價鉻離子還原成三價鉻離子,然后進(jìn)入一級中和罐,一級中和罐內(nèi)投加石灰,并攪拌中和廢水。中和后的廢水重力自流至反應(yīng)澄清池中,反應(yīng)澄清池中心筒內(nèi)投加石灰和PAM,廢水經(jīng)中和罐后形成了大量的污泥,污泥在反應(yīng)澄清池內(nèi)沉淀,上清液溢流至中間水池,再經(jīng)泵提升進(jìn)入淺層砂過濾器,對廢水中懸浮物和膠體等物質(zhì)進(jìn)行過濾處理,濾后出水經(jīng)最終pH調(diào)節(jié)后經(jīng)泵提升進(jìn)入回用水廠。污泥經(jīng)污泥泵進(jìn)入污泥濃縮池,然后通過板框壓濾機(jī)脫水制成泥餅外運(yùn)處置。含鉻廢水處理工藝流程見圖1。
二、現(xiàn)存問題
隨著鍍錫機(jī)組的產(chǎn)品不斷開發(fā)與增產(chǎn),工藝排放水量超出原設(shè)計水量,導(dǎo)致含鉻系統(tǒng)沉淀池處理負(fù)荷變大,出水濁度變化大,原有砂過濾器處理易板結(jié),過濾效果差,加之含鉻機(jī)組不定期排放濃重鉻酸鈉,沖擊負(fù)荷大,現(xiàn)有含鉻廢水處理系統(tǒng)出水很難穩(wěn)定達(dá)標(biāo),故需對現(xiàn)有含鉻廢水處理工藝進(jìn)行優(yōu)化與改造,確保含鉻廢水外排全面穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
三、優(yōu)化和改造
水處理系統(tǒng)進(jìn)行工藝優(yōu)化與升級改造。
3.1改造和優(yōu)化后的目標(biāo)
(1)增強(qiáng)含鉻廢水處理系統(tǒng)抗負(fù)荷沖擊能力,確保出水水質(zhì)穩(wěn)定,滿足冷軋廠生產(chǎn)要求。
(2)含鉻廢水處理系統(tǒng)出水應(yīng)穩(wěn)定滿足葉GB13456-2012鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)曳中對水污染物排放限值的要求,見表2。
3.2處理工藝分析
3.2.1六價鉻還原工藝
六價鉻還原工藝采用化學(xué)還原法。
現(xiàn)有工藝:含鉻廢水在調(diào)節(jié)池均化后提升進(jìn)入一、二級還原罐,在pH2.0~3.0環(huán)境中將Cr6+還原為Cr3+。當(dāng)采用亞硫酸氫鈉為還原劑時,相關(guān)反應(yīng)方程式如下:
停留時間:現(xiàn)有一、二級還原罐水力停留時間共為36min,滿足六價鉻還原停留時間要求。
pH值控制:pH值控制在2.0~3.0之間,滿足還原pH值要求。
ORP控制:ORP控制在250mV以下,滿足六價鉻還原要求。
分析改進(jìn):根據(jù)冷軋廢水站3月份數(shù)據(jù)為例:化驗室共檢測14次,六價鉻最高值0.1mg/L,最低值0mg/L,平均值0.03mg/L。可以看出,在進(jìn)水水質(zhì)較為穩(wěn)定的情況下,六價鉻出水能滿足控制要求,即0.5mg/L的標(biāo)準(zhǔn)??紤]到其它六價鉻還原法,如電解還原法,因其電耗量較大,消耗鋼板,運(yùn)行費(fèi)用較高,沉渣綜合利用方面有待進(jìn)一步解決,故在進(jìn)行含鉻廢水系統(tǒng)優(yōu)化與該改造的過程中,六價鉻還原工藝,仍采用化學(xué)還原法。對沖擊負(fù)荷下,出水不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的問題,擬進(jìn)行如下改進(jìn)措施:(1)監(jiān)控廢水沖擊負(fù)荷排放。(2)強(qiáng)化運(yùn)維管理。
3.2.2三價鉻中和與強(qiáng)化工藝
三價鉻中和工藝采用投藥中和法。中和劑為石灰與氫氧化鈉。
現(xiàn)有工藝:經(jīng)還原罐還原后的含鉻廢水,水中主要污染物為三價鉻,重力流入一級中和罐,其中投加中和劑石灰,相關(guān)反應(yīng)方程式如下:
停留時間:現(xiàn)有一級中和罐水力停留時間為5min,無法滿足三價鉻中和生成沉淀的停留時間要求。故需對中和工藝進(jìn)項改造強(qiáng)化,設(shè)計新增二級中和罐和三級中和罐,停留時間75min,使得三價鉻充分反應(yīng)以生成沉淀物質(zhì)。
pH值控制:現(xiàn)場運(yùn)行pH值控制在9.5~10.5之間,滿足中和pH值要求,pH值對Cr(OH)3、沉淀效果的影響如表3所示。
分析改進(jìn):三價鉻的強(qiáng)化工藝采用重金屬捕捉劑法。在三級中和池內(nèi)投加重金屬捕捉劑,對廢水中殘余的、未完全中和反應(yīng)的鉻離子,進(jìn)行反應(yīng),生成沉淀,提高廢水中鉻離子的整體處理效果,配合后續(xù)的沉淀與過濾處理工藝,使其在沖擊負(fù)荷下,保證出水可以穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
3.2.3沉淀和過濾工藝
沉淀工藝采用沉淀池,過濾工藝采KEPD過濾器。
現(xiàn)有工藝:在一級中和罐進(jìn)行pH調(diào)節(jié)后進(jìn)入反應(yīng)澄清池。經(jīng)中和沉淀工藝出水,產(chǎn)生大量沉淀物和懸浮物,通過澄清池進(jìn)行泥水分離。上清水通過砂過濾器過濾后排至回用水。
水利表面負(fù)荷:0.71m3/m2h。
pH值控制:現(xiàn)場運(yùn)行pH值控制在9.5~10.5之間,滿足中和pH值要求。
分析改進(jìn):(1)沉淀池:為了提高沉淀池處理能力,增強(qiáng)泥水分離效果,新增斜板沉淀池一座,串聯(lián)在三級中和罐與原有反應(yīng)澄清池之間,并增設(shè)響應(yīng)管路與閥門系統(tǒng),使斜板沉淀池與反應(yīng)澄清池既可串聯(lián)運(yùn)行,亦可并聯(lián)運(yùn)行,保證了整體沉淀工藝的處理效果。(2)砂過濾器:砂過濾器對沉淀池出水中懸浮物和膠體進(jìn)一步去除。所帶來的問題是前段中和沉淀采用石灰投加工藝,水中硬度較高,砂過濾器存在結(jié)垢隱患。且砂過濾器處理效率受限制,懸浮物和膠體不可能完全去除,雖出水懸浮物指標(biāo)可以達(dá)標(biāo),但少量的懸浮物和膠體對出水總鉻指標(biāo)可能有一定影響。故新增砂過濾器一套,以提高廢水處理能力。且在前端二級中和罐,中和劑采用氫氧化鈉,以減少廢水硬度,減低過濾器濾料結(jié)垢污賭風(fēng)險。
3.3優(yōu)化及改造措施
針對該廠原有含鉻廢水處理設(shè)施和處理能力,進(jìn)行如下工藝優(yōu)化與改造,對廢水中所含有的六價鉻和總鉻進(jìn)行深度處理:
3.3.1強(qiáng)化中和工藝
(1)保留一級中和罐,作為備用中和處理設(shè)施,新增二級中和罐和三級中和罐,管內(nèi)設(shè)置攪拌裝置和曝氣裝置,以及檢測儀表pH計,使還原出水與投加藥劑充分混合,使亞鐵離子等充分氧化,以利于氫氧化鉻和氫氧化鐵沉淀物質(zhì)的生成。
(2)三級中和罐中和劑采用氫氧化鈉,在二級中和罐石灰中和的前提下,采用氫氧化鈉保證pH值調(diào)節(jié)在9.5-10.5的范圍內(nèi),盡量減少石灰的使用,一是減少投加石灰導(dǎo)致廢水硬度過高,為后續(xù)砂石過濾帶來結(jié)垢堵塞的風(fēng)險,二是減少石灰雜質(zhì)導(dǎo)致的污泥量的提高,減少危廢污泥的產(chǎn)生量,具有環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益。
(3)三級中和罐輔以重金屬捕捉劑投加系統(tǒng),深度去除污水中重金屬離子。在事故來水沖擊負(fù)荷時,作為應(yīng)急措施保證重金屬離子的去除效果,使出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
3.3.2增設(shè)沉淀工藝
(1)新增斜板沉淀池及其附屬設(shè)施一套,水力表面負(fù)荷0.5m3/(m2h),低負(fù)荷運(yùn)行有利于混合液固液分離效果。
(2)新增斜板沉淀池與原輔流式斜板沉淀池采用具有高程差的自流設(shè)計,兩池既可串聯(lián)運(yùn)行,亦可并聯(lián)運(yùn)行,增加了設(shè)備的處理能力以及運(yùn)行的靈活性,無論是在事故沖擊負(fù)荷或是后續(xù)產(chǎn)線升級帶來的處理能力提高,均可保證應(yīng)有的泥水分離功能和處理效果。
3.3.3更新過濾工藝
更換砂過濾器。增設(shè)砂過濾器及其附屬設(shè)施一套,處理水量由原來20m3/h增加到50m3/h。對沉淀池出水中懸浮物和膠體進(jìn)一步去除,使其在沖擊負(fù)荷下也能保證處理效率和出水水質(zhì)。
3.3.4增設(shè)監(jiān)測水池
(1)廢除原pH調(diào)節(jié)水池和監(jiān)測水池,新增pH調(diào)節(jié)水池、中間水池2、最終中和池和出水監(jiān)測池。
(2)新增水池采用地下式,沉淀池出水自流進(jìn)入pH調(diào)節(jié)水池,后經(jīng)pH調(diào)節(jié)和過濾處理,進(jìn)入出水監(jiān)測池,達(dá)標(biāo)出水經(jīng)泵提升進(jìn)入回用水廠,若不達(dá)標(biāo)回流進(jìn)入調(diào)節(jié)池。地下式設(shè)計既增加了池體容積又節(jié)省了占地面積,保證了工藝的穩(wěn)定性,有利于出水達(dá)標(biāo)排放。
四、結(jié)語
隨著環(huán)保形勢日益嚴(yán)峻,社會和政府對企業(yè)的要求也日益嚴(yán)格甚至苛刻。作為”兩高”行業(yè)的典型代表,鋼鐵企業(yè)要生存和發(fā)展,必須高度關(guān)注廢水處理的新工藝和節(jié)能減排的新技術(shù),以滿足企業(yè)生產(chǎn)用水的需求和國家法規(guī)達(dá)標(biāo)的要求,要隨著企業(yè)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)要求,積極進(jìn)行廢水處理工藝的優(yōu)化和改造,甚至要走在法規(guī)和社會要求的前面,為企業(yè)生存和發(fā)展創(chuàng)造出一個積極的外部環(huán)境。
對于冶金冷軋含鉻廢水的處理,藥劑還原沉淀法法作為一種處理效果穩(wěn)定,投資不高,操作可行的工藝,已經(jīng)在國內(nèi)鋼鐵廠普遍使用。由于各工廠生產(chǎn)線工藝略有不同,廢水故處理工藝細(xì)節(jié)也不盡相同。隨著冷軋含鉻廢水處理工藝的不斷優(yōu)化與改進(jìn),六價鉻和總鉻均能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。在新建項目設(shè)計時,應(yīng)著重考慮事故廢水的沖擊負(fù)荷以及產(chǎn)線升級后帶來處理量提高的余量問題。并應(yīng)注重還原、中和、沉淀等工藝單元的設(shè)計細(xì)節(jié),做到工藝流程穩(wěn)定可靠,節(jié)省藥劑使用量,減少污泥產(chǎn)量,提高操作靈活性,減輕工作人員運(yùn)維和檢修負(fù)荷,提高日常管理效率。(來源:上海三邦水處理技術(shù)有限公司)
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