高氨氮煤氣化廢水處理技術(shù)
我國能源結(jié)構(gòu)的基本特征是“富煤、貧油、少氣”,以煤炭為主的資源稟賦是我國的基本國情。依靠我國豐富的煤炭資源,發(fā)展以煤為原料的化工產(chǎn)業(yè),特別是以煤氣化為龍頭的化工產(chǎn)業(yè),是實現(xiàn)煤炭資源潔凈高效利用的有效途徑,對保障我國的能源供應(yīng)具有重要意義。我國的煤化工項目多建設(shè)在內(nèi)蒙古、新疆、寧夏等煤炭資源豐富但水資源短缺的地區(qū),項目耗水量大、產(chǎn)生的廢水量也大,水質(zhì)復(fù)雜、污染物濃度高,處理難度大。因此,通過高效、穩(wěn)定的廢水處理技術(shù),實現(xiàn)廢水回用,是推進(jìn)污水資源化利用的重要舉措,對實現(xiàn)新型煤化工項目可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。本文介紹了一套高氨氮煤氣化廢水處理工程實例,為同類煤化工廢水處理提供參考。
1、工程概況
某化工有限公司煤氣化工藝以褐煤為原料,采用BGL碎煤熔渣氣化爐技術(shù),生產(chǎn)中間產(chǎn)品液氨,最終產(chǎn)品尿素,同時副產(chǎn)硫磺、焦油、粗酚。本項目廢水處理主要包含低溫甲醇洗廢水、氨酚回收廢水、生活化驗及其他污水、初期雨水及地面沖洗水、消防事故污水和過濾器反洗排水。出水經(jīng)脫鹽處理回用作為循環(huán)水補(bǔ)充水,以再生水代替新鮮水。該廢水成分復(fù)雜,污染程度高,主要污染物為有機(jī)污染物、氨氮和油。經(jīng)檢測,該廢水碳氮比較低,可生化性一般,而氨氮濃度較高,因此,氨氮的去除是本廢水處理項目的核心。
2、設(shè)計規(guī)模及進(jìn)、出水水質(zhì)
本項目設(shè)計水量260m3?h-1,處理后滿足《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(HG/T3923―2007)的水質(zhì)要求。設(shè)計進(jìn)、出水水質(zhì)見表1。
3、處理工藝
3.1 處理工藝選擇
本項目采用以隔油、氣浮為主的預(yù)處理,水解酸化、改良SBR、混凝沉淀、曝氣生物濾池為主的生化處理,以及高密度沉淀池、臭氧氧化、濾布濾池為主的深度處理組合工藝,工藝流程見圖1。
3.2 主體工藝設(shè)計特點
3.2.1 改良SBR工藝
目前國內(nèi)在高氨氮廢水處理上多采用改良型SBR工藝,將SBR工藝進(jìn)水和曝氣時段進(jìn)行分割,組成多個A/O的串聯(lián)工藝,經(jīng)多次硝化與反硝化達(dá)到除氮的目的。SBR工藝集曝氣、沉淀于一體,節(jié)約了沉淀池和污泥、污水回流系統(tǒng),占地省、運(yùn)行費(fèi)用低、設(shè)備簡單、維護(hù)方便;各階段轉(zhuǎn)化通過時間控制,可滿足不同水量、水質(zhì)、處理要求的需要,運(yùn)行靈活;對原污水水質(zhì)、水量變化的適應(yīng)能力較強(qiáng),抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),脫氮效率高且穩(wěn)定;運(yùn)行方式模塊化、程序化,可實現(xiàn)自動化控制。
3.2.2 水解酸化工藝
水解酸化階段的產(chǎn)物主要為小分子有機(jī)物,可生物降解性較好,從而減少了整個生化反應(yīng)的時間和處理的能耗;池體無須密閉,也無須水、氣、固三相分離器,從而降低了造價,更便于維護(hù);出水無厭氧發(fā)酵的不良?xì)馕叮欣诟纳莆鬯幚韽S周圍的環(huán)境;反應(yīng)迅速,池體相對較小,從而節(jié)省了大量基建投資;采用升流式多點布水,確保布水均勻,不產(chǎn)生短流,提高了污水的可生化性,降低了SBR池的沖擊負(fù)荷。
3.2.3 高密度沉淀池工藝
與傳統(tǒng)絮凝工藝相比,高密度沉淀池采用載體絮凝技術(shù),是集混凝、污泥循環(huán)、斜板(斜管)分離及污泥濃縮等于一體的沉淀工藝。其具有處理效率高、單位面積產(chǎn)水量大的優(yōu)點,大大節(jié)省了土建投資及占地面積;采用高效的斜板(斜管)沉淀,原水在整個池體內(nèi)被均勻分配,沉淀區(qū)上升速度可達(dá)20~40m?h-1,沉淀池下部設(shè)置較大的濃縮區(qū),使排放污泥的含固率更高,可達(dá)3%~14%,無需其他的污泥濃縮設(shè)施,有利于后續(xù)污泥處理;運(yùn)行穩(wěn)定,耐沖擊負(fù)荷,運(yùn)行成本低。
3.2.4 臭氧氧化工藝
與常規(guī)的消毒方式相比,臭氧氧化能力強(qiáng),具有快速分解的特征。在整個消毒過程中,多余的氧在30min后又結(jié)合成氧分子,不存在任何殘留物,從而解決了二次污染問題,同時也省去了消毒結(jié)束后的再次清潔。其具有較強(qiáng)的脫色、除臭和除異味能力,殺菌速度快。同時,為了提高臭氧與污水反應(yīng)的效率,增加了微納米氣泡發(fā)生器,極大地提高了臭氧的利用率,減少臭氧的損耗,降低能耗。
3.2.5 濾布濾池工藝
與傳統(tǒng)的過濾方式相比,濾布濾池工藝出水水質(zhì)好且穩(wěn)定;各盤片獨(dú)立出水,可監(jiān)測每個過濾盤片的工作狀況,并可獨(dú)立更換;安裝維護(hù)簡便,不需放空池水;模塊化的設(shè)計使系統(tǒng)更加靈活,可自動化控制,運(yùn)行維護(hù)簡便;水頭損失小,無須二次提升,降低了水廠投資和運(yùn)行費(fèi)用;濾盤采用垂直排布,全浸沒設(shè)計,利用較小的占地面積就可保證較大的過濾面積,且無須附屬構(gòu)筑物,土建工程量少,建設(shè)周期短。
4、主要處理構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)
4.1 預(yù)處理
1)格柵-集水池。
設(shè)格柵井1座,尺寸為8m×0.8m×8m,砼結(jié)構(gòu);安裝回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)1臺,間隙5mm;螺旋輸送壓榨機(jī)1臺,手電兩用圓閘門1套。設(shè)集水池1座,尺寸為6.2m×3m×8m,砼結(jié)構(gòu);安裝污水提升泵2臺。
2)隔油池。
設(shè)隔油池2座,尺寸為20m×5m×2.6m,砼結(jié)構(gòu),水力停留時間2h;安裝防爆型刮油機(jī)2臺,油水分離器2臺,防爆型渣油泵2臺,重油儲槽1臺,防爆型排重油泵2臺。
3)調(diào)節(jié)池。
設(shè)調(diào)節(jié)池1座,尺寸為40m×25m×7m,砼結(jié)構(gòu)加蓋,水力停留時間24h;安裝潛污泵3臺,潛水?dāng)嚢铏C(jī)4臺。
4)氣浮池。
采用溶氣氣浮,設(shè)氣浮池成套設(shè)備2臺,處理能力150m3?h-1。
5)事故池。
設(shè)事故池1座,尺寸為37.5m×26.5m×7m,砼結(jié)構(gòu)加蓋;安裝污水提升泵3臺,潛水?dāng)嚢铏C(jī)4臺。
4.2 生化處理
1)水解酸化池。
設(shè)水解酸化池2座,尺寸為20m×12m×7m,砼結(jié)構(gòu)加蓋,水力停留時間12h;安裝排泥泵2臺。
2)改良SBR池。
設(shè)SBR池8座,尺寸為50m×20m×7.5m,砼結(jié)構(gòu);安裝潷水器8臺,流量400m3?h-1;蝶式曝氣器80臺,外徑1400mm;循環(huán)泵24臺,排泥泵8臺;羅茨鼓風(fēng)機(jī)12臺,流量45m3?min-1。
3)中間水池。
設(shè)中間水池1座,尺寸為14m×8m×5m,砼結(jié)構(gòu)加蓋;安裝提升泵3臺。
4)混凝沉淀池。
設(shè)混凝沉淀池1座,尺寸為15m×12m×4.8m,砼結(jié)構(gòu)加蓋;安裝中速槳式攪拌機(jī)1臺,轉(zhuǎn)速65r?min-1;低速槳式攪拌機(jī)2臺,轉(zhuǎn)速20r?min-1;干式不堵塞排泥泵2臺。
5)曝氣生物濾池。
設(shè)曝氣生物濾池4座,尺寸為8m×6m×6m,砼結(jié)構(gòu)加蓋;反沖洗水池1座,尺寸為9.65m×5m×6.3m,砼結(jié)構(gòu)加蓋。安裝專用濾料636m3,粒徑4~6mm;長柄濾頭8668個,濾帽縫隙2mm,縫隙條數(shù)16個;單孔膜曝氣器2240個,通氣量每個0.3m3;羅茨鼓風(fēng)機(jī)6臺,流量2.8m3?min-1;反洗羅茨鼓風(fēng)機(jī)2臺,反洗泵2臺,反沖洗水排污泵2臺。
4.3 深度處理
1)高密度沉淀池。
設(shè)高密度沉淀池1座,尺寸為13m×12m×5m,砼結(jié)構(gòu);混凝區(qū)安裝槳式攪拌機(jī)4臺,絮凝區(qū)安裝提升式攪拌機(jī)2臺;中心傳動刮泥機(jī)2臺,電動撇渣器2臺;斜管填料40m3,高度1.5m,管徑80mm;污泥回流泵4臺,排泥泵2臺,浮渣抽吸泵2臺。
2)臭氧接觸池。
設(shè)臭氧接觸池1座,尺寸為12m×4.5m×6m,砼結(jié)構(gòu)加蓋;安裝尾氣破壞器2臺,提升泵3臺,供水泵2臺;氧氣儲槽2臺,容積2m3;臭氧發(fā)生器3臺,產(chǎn)量7.5kg?h-1;微納米氣泡發(fā)生器6臺。
3)濾布濾池。
設(shè)濾布濾池1座,尺寸為7.5m×4.4m×3.5m,砼結(jié)構(gòu);反沖洗水泵1臺,旋轉(zhuǎn)驅(qū)動電機(jī)1臺;可調(diào)出水堰板3條,其中,尺寸為2800×450的出水堰板1條,尺寸為500×400的出水堰板2條;濾盤6片,尺寸φ2.0m;進(jìn)水閘門1臺。
4)回用水池。
設(shè)回用水池1座,尺寸為12m×8.5m×6m,砼結(jié)構(gòu)加蓋;安裝回用水泵6臺。
5、工程運(yùn)行效果
本工程自運(yùn)行以來,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到設(shè)計指標(biāo),進(jìn)出水監(jiān)測結(jié)果見表2。
6、結(jié)論
綜上,采用以隔油、氣浮為主的預(yù)處理,水解酸化、改良型SBR、混凝沉淀、曝氣生物濾池為主的生化處理,高密度沉淀池、臭氧氧化、濾布濾池為主的深度處理工藝,對高氨氮煤氣化廢水進(jìn)行處理,出水達(dá)到了《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(HG/T3923―2007)的水質(zhì)要求,實現(xiàn)了回用的要求,節(jié)約了水資源,達(dá)到了水資源的循環(huán)使用。(來源:阜新市生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心,遼寧省阜新生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心)
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